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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
淮北发电厂~#5、~#6机组是东方汽轮机厂生产的D_(05)型N200-130/535/535型汽轮机组。其主油泵、调速油泵布置在前轴承箱中,经齿轮联轴器由汽轮机主轴驱动。投产后两台机组在运行中增减负荷或启停时,曾多次出现因齿轮联轴器工作异常,汽轮机主轴带着主油泵转子一起前后窜动,造成主油泵、调速油泵叶轮等部套单侧或双侧严重磨损,导致一次油压突降而引起事故停机。经认真分析计算,找出了联轴器故障原因,进行初步改进,取得了良好的效果。  相似文献   

2.
主油泵齿式联轴器故障分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对多起汽轮机主油泵齿式联轴器(简称为主油泵联轴器)频繁磨损,导致频繁检修甚至事故停机的问题进行了分析。从汽轮机组对主油泵联轴器性能的要求,分析主油泵联轴器的运动规律查明联轴器频繁损坏的原因,提出了主油泵联轴器故障的处理方案和预防措施,同时对使用该型主油泵联轴器的机组的检修维护提出了建议。  相似文献   

3.
我厂8、9号机组均为哈汽生产的N200—130/535/535,55型汽轮机组。投产以来,运行比较稳定。但在历次大、小修中均发现:主油泵推力瓦工作面及非工作面有不同程度磨损,主油泵联轴器及轴套齿圈磨损严重,其受力面磨损深达1.5mm。对主油泵推力瓦及其联轴器进行修补后,才能确保调节系统稳定运行。经我厂实践证明,该形式推力瓦及齿轮联轴器不能保证安全运行一个大修期。  相似文献   

4.
围产51—50—3、N100—90/535及N200—130/535/535等型汽轮机组,均采用双吸离心式主油泵供油,该油泵通过齿形联轴器和危急遮断器转轴,由汽轮机主轴直接带动。主油泵出于多种因素影响,致使实际轴向力偏离设计值较远,而且磨损情况各异:有的是主推力面磨损;有的是副推力面磨损;而有的则能正常工作。虽然对于离心式主油泵推力轴承的磨损问题,国内及苏联曾有不  相似文献   

5.
乔万谋 《陕西电力》2000,28(6):46-48
分析了连城电厂2号汽轮机组主油泵推力瓦磨损的原因,阐述了主油泵转子窜动对调速系统的影响,提出了改进措施并加以实施.  相似文献   

6.
分析了连城电厂2号汽轮机组主油泵推力瓦磨损的原因,阐述了主油泵转子窜动对调速系统的影响,提出了改进措施并加以实施。  相似文献   

7.
《电世界》2017,(1)
<正>1存在的问题我公司4号汽轮机主油泵与汽轮机转子通过联轴器连接,当转子转速超过2 800 r/min时,主油泵才开始正常工作,待转子转速稳定在3 000r/min时,主油泵供油压力达到规定压力。停掉辅助高压油泵,由于汽轮机主油泵入口为负压,一旦漏入空气,油泵就会工作失常,引起跳车,所以必须装设专用的注油器向主油泵供油,确保油泵工作稳定可靠。  相似文献   

8.
我厂四台汽轮机均为哈尔滨汽轮机厂生产的10万千瓦、双缸、冲动凝汽式汽轮机(~#1为51—100—2型,~#2、~#3、~#4为N100—90/535型)。高压转子及低压转子与发电机转子均以半挠性联轴器直接带动配套的TQN—100—2型和QFN—100—2型交流同步发电机。与四台发电机匹配的同轴励磁机为JL—590—4型。联  相似文献   

9.
针对大唐长春第二热电有限责任公司200 MW汽轮机组主油泵推力瓦磨损,同时引起主油泵出口压力波动问题,对主油泵解体检查并提出改进措施,取消齿形联轴器外齿轮上的挡油环,在内齿套上增加固定挡油环;对叶轮扩孔处理,修复腐蚀泵轴;提高推力瓦供油油压;打磨主油泵上下泵壳错口处,改造后4号机主油泵运行平稳,再未发生推力瓦磨损事件。  相似文献   

10.
前 言长城铝业公司郑州铝厂的两台AP-6-6型汽轮机,系前苏联50年代产品(相当于国产B6_35/5型汽轮机),已连续运行30多年,在长期运行过程中多次发生推力瓦和推力盘摩擦,使推力盘厚度由11mm磨损到最薄处5mm,面临主轴报废(见图1)。对此,我们对转子端部进行了改造修复,使郑州铝厂及时恢复了生产,而且转子端部推力盘与主轴以螺纹型式联接,目前是国内首创,可为同类型推力盘的修复提供实践经验。图1 AP-6-6汽轮机转子端部1 存在的问题及处理方案AP-6-6汽轮机的结构是端部推力盘、主油泵和主轴为一整体,主油泵体直接承受轴向推力。从图…  相似文献   

11.
目前大型电力变压器都采用强油循环冷却方式,因此应用于该冷却方式中的 QB 型潜油泵必须引起我们足够重视。我局有35台 QB 型潜油泵在维修中发现下列问题:1.轴承磨损严重造成轴承间隙增大,导致潜油泵转子上下串动和摆动。其中有两台潜油泵解体检查时,还发现轴承架和滚珠破碎,并把电机线圈也磨断,造成电机二相运行。  相似文献   

12.
针对丰镇发电厂200 MW汽轮机主油泵齿形联轴器频繁磨损的问题进行了分析研究,在2号机大修中进行了改进,达到了预期效果,为其它机组联轴器改进积累了经验,还为防止同类型机组由于联轴器存在问题造成调节系统失控及机组飞车事故提供了防范措施。  相似文献   

13.
罗存存 《西北电力技术》2005,33(6):73-75,77
对东方汽轮机厂N50—8.83型汽轮机1309调节系统主油泵止推轴承磨损原因进行分析,并提出了解决方案。  相似文献   

14.
王晓东  孙瑞菊 《电力建设》2009,30(1):105-105
大唐信阳华豫发电有限责任公司一期2×300MW机组,配套小汽轮机为ND(G)83/83/070-04型变速凝汽式汽轮机,用于驱动锅炉主给水泵。小汽轮机配备独立的供油系统,每台小汽轮机配备2台主油泵(一台运行,一台备用)。系统配有1台备用的直流油泵,在2台主油泵均发生故障时,为小汽轮机和给水泵提供润滑油。  相似文献   

15.
针对丰镇发电厂200MW汽轮机主油泵齿形联轴器频繁磨损的问题进行了分析研究,在2号机大修中进行了改进,达到了预期效果,为其它机组联轴器改进积累了经验,还为防止同类型机组由于同器存在问题造成调节系统失控及机组飞车事故提供了防范措施。  相似文献   

16.
张全  岳国华  蒙在朗  李健 《发电设备》2012,26(5):372-374
针对一次正胀差情况下主油泵推力瓦推力面磨损进行了分析,结合主油泵联轴器的结构,通过对主油泵轴向运动的分析找到了该工况下主油泵推力瓦磨损的原因,分析结果与实例中的实际数据相吻合。提出了避免主油泵推力瓦磨损的几个办法。  相似文献   

17.
离心式主油泵因具有良好的 P—Q 特性,以及可由汽轮机主轴直接带动两大优点,而被广泛地应用在国产51—50—3、N100—90/535、N200—135/535/535等型机组上。该泵采用双侧进油,理论上是不产生轴向推力。但厂家设计时,为防止泵轴产生串动而引起调速系  相似文献   

18.
牡丹江第二发电厂 2号机在近几年的运行过程中 ,经常发生负荷摆动现象。经过进行系统分析 ,发现负荷的摆动经常伴随喷嘴油压的变化 ,确定为油泵轴向推力小 ,主油泵转子带动调整速器发生轴向周期性窜动 ,造成机组负荷摆动。经过对主油泵密封环及联轴器的改进 ,解决了 2号机组负荷摆动的现象  相似文献   

19.
宁夏大坝发电有限责任公司装机容量4×300 MW,采用单机单炉单元制系统,每台机设置2台6 MW汽动给水泵(运行)和1台电动给水泵(备用)。6 MW给水泵汽轮机在2006-06-19主油泵切换运行和2006-06-23主油泵电机故障时备用油泵联起的过  相似文献   

20.
分析N75-90/535型汽轮机主油泵推力轴承烧损的原因,提出改善瓦面结构,更换磨损的齿轮,改变润滑油供油方式,加装温度调点,调整主油泵中轮密封环间隙等措施。  相似文献   

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