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2006年部队某单位安装1台新型DZL4—1.25-AⅡ蒸汽锅炉,当年使用,锅炉采用锅外钠离子交换水处理,锅炉主要用于宾馆洗浴和食品加工。2008年9月19日,锅炉运行中,发生水冷壁管爆管事故,大量汽水喷入炉膛,使锅炉无法正常运行而紧急停炉。经检查发现锅炉左侧第3#水冷壁管爆管泄漏,停炉进行割管、管端封堵修理后,锅炉继续运行,运行不到1个月时间,相继锅炉左侧4=#~7#水冷壁管又发生爆管泄漏。停炉后经我所检验发现,爆管左右相邻4根水冷壁管均有不同程度胀粗现象。为查明锅炉事故原因,做出相应防范措施,对爆管水冷壁管及相邻水管进行割管检验。 相似文献
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某锅炉水冷壁管在运行过程中发生爆管,通过宏观、微观金相检验和X射线物相分析等检测方法,对其进行了分析。结果表明,爆管系水质管理不当而产生严重水垢,使水冷壁管局部长期超温,显微组织珠光体球化,引起管子蠕变胀粗而最终爆管。 相似文献
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陈伯春 《中国锅炉压力容器安全》2009,(4):60-61
2007年5月12日22:23嘉峪关宏晟电热公司新#1炉水冷壁发生爆管事故。水冷壁管规格为Ф60mm×6.5mm,材质为20G。爆管前锅炉各参数均运行正常。5月12日22:23:37″,BTG光字盘“炉膛负压低报警”,DCS炉膛负压表正到头,指示在+300Pa以上.锅炉主蒸汽压力、主蒸汽流量、主蒸汽温度、再热器温度急剧下降,给水流量大幅度上升(由389t/h上升至502t/h),汽包水位不能正常维持, 相似文献
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DZL4-13型锅炉水冷壁管爆裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某锅炉水冷壁管在运行过程中发生爆管 ,通过宏观、微观金相检验和X射线物相分析等检测方法 ,对其进行了分析。结果表明 ,爆管系水质管理不当而产生严重水垢 ,使水冷壁管局部长期超温 ,显微组织珠光体球化 ,引起管子蠕变胀粗而最终爆管 相似文献
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伊春市某供热单位1台DZL2.8—0.7/95/70型热水锅炉,在运行时司炉人员发现锅筒底部水冷壁管漏水,水流已将炉排上的火焰局部熄灭,随即紧急停炉进行检查。检验结果表明,这是一起水冷壁管爆管事故,其原因是因水冷壁管堵塞,造成水循环不良而发生的金属热疲劳破坏事故。 相似文献
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某厂一台KZW2—13—AⅡ斜推往复炉排锅炉,在1987年5月9日上午出现锅炉左侧炉墙有大面积渗水,当即停炉。拆开左侧炉墙,发现一根水冷壁管爆管,水自爆管处流出。该锅炉在1986年5月29日也出现了一次左侧水冷壁管爆管,两次爆管间隔时间仅一年。事故发生第二天上午,我们对该锅炉进行了全面检查:锅炉右侧水冷壁管无严重腐蚀现象,紧靠水冷壁管的耐火材料为白色质干。左侧水冷壁管大面积腐蚀,紧靠水冷壁管的耐火 相似文献
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DZ型锅炉在运行中普遍存在管板裂纹及锅壳鼓包等问题。针对这些问题一些锅炉设计、制造单位采取一系列有效措施加以解决,研制出了DZ新型锅炉。经过一段时间的实际运行,验证解决上述问题是有效的。但是在我们的检验过程中发现一例热水锅炉水冷壁管两次烧漏的情况。此锅炉为DZL4.2—1.0/115/95型热水锅炉。1992年11月在某单位安装后投入运行,1993年2月,在炉膛前部炉门附近的3根水冷壁管被烧漏。割管检查这些管子,均堵有10一20mm厚的水垢,而邻近未烧漏的水冷壁管钻孔检查,水垢仅有0.smm左右。同年11月该炉门附近的水冷壁管又被… 相似文献
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本文从锅炉设计、制造、安装、运行管理等方面分析了新型DZA列水火管锅炉水冷壁管爆管的因素,提出了相应的完善措施。 相似文献
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李志清 《锅炉压力容器安全技术》2004,(4):52-52,55
黑龙江省某农场两台DZL2.8-0.7/95/70型锅炉,在投运后的第二个采暖期,就出现了锅筒鼓包和多处水冷壁爆管事故,经事故原因分析确认,都是因结垢过热造成的,给使用单位造成重大经济损失。经验告诉我们,为了保证锅炉安全经济运行,小型锅炉在加强炉外水处理的同时,应向锅内投放合适的药 相似文献
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电站锅炉屏式过热器爆管分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对某电厂300MW发电机组锅炉屏式过热器爆管进行试验分析,认为爆破管是在长期过热状态下,引起管子胀粗,腐蚀疲劳损伤,导致开裂后又严重超温至Ac1以上,引起爆破。而爆口附近焊口根部的衬垫是引起长期过热的主要原因。 相似文献
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热水锅炉以供热效果好、热能损失小的特点得到广泛使用。由于锅壳式热水锅炉容易出现锅筒前部鼓包及管板裂纹等事故.所以近年来双锅筒或单锅筒系列的水管式热水锅炉得到了较快的推广。该类锅炉的锅筒基本上是处于绝热状态,杜绝了锅壳式锅炉存在的缺陷,减少了事故的发生。一般情况下.水管式热水锅炉的外部管线是强制循环,而锅炉内的水循环是属于自然循环。我们在工作中发现.这类热水锅炉最容易出现的问题是:水冷壁管鼓疱和焊管。我市某单位新购一台DZ型2.8MW水管式热水锅炉,运行不到一个月就发生爆管。更换了损坏的管子后,仅十余… 相似文献
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1 前言锅炉是一种承压、受热 ,有爆炸危险的特种设备。在运行时会因为操作和管理不当而出现各种事故 ,其中由于水垢的生成而引起水冷壁爆管和锅筒鼓包爆破是低压锅炉较常见的一种事故。低压锅炉用水不纯净 ,其中含有许多杂质 ,如果这种水不经过水处理或水处理方法不当 ,直接注入锅炉内 ,再加上排污不及时 ,就会在锅筒内壁结生水垢。由于水冷壁和锅筒位于燃烧室直接受高温烟气的辐射和火焰冲刷 ,所以一旦水冷壁管和锅筒底部结生水垢 ,就很容易引起管壁 ,筒壁温度升高 ,过热变形 ,甚至发生爆管或鼓包破裂事故。2 水冷壁爆管和锅筒鼓包爆破的… 相似文献
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锅炉酸洗除垢的主要目的是为了防止锅炉受热面因结垢严重使其在运行时壁温超限从而导致过烧及爆破事故的发生,保证锅炉的安全运行。但如果酸洗不当,特别是酸洗时部分垢渣脱落,聚集于受热面内局部,酸洗后若检查不仔细,不能及时发现并清除掉,这将在锅炉运行时诱发事故,从而使水垢较酸洗前更加严重地危及到锅炉的安全运行。这个问题对于水冷壁管尤为突出。我们在锅炉检验中就发现过几起因酸洗引起的锅炉水冷壁管爆破事故,这应引起警惕。下面我们对酸洗后爆管的根本原因进行分析,并提出防止措施(主要是管内积垢的检查及清理),希望对有效地防止这类事故的发生能有所帮助。 相似文献