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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
泵系统在电动机起动和停止时,转矩的突变会导致液流冲击,引起喘振与噪声,产生“水锤效应”。本文根据电动机及泵系统的特性,从产生水锤的原因出发,对直接起动、一般软起动、泵控软起动三秕不同方式进行水锤分析比较,并利用Matlab搭建仿真模型进行试验测试。仿真结果表明采用转矩闭环控制策略的泵控软起动器不仅能有效地减小电机起动时对电网的冲击,还能达到减轻或消除“水锤”冲击的目的。  相似文献   

2.
在电机起动过程中,为了使其电流更加接近于正弦波,降低谐波含量,减少对电网的污染,延长电机的使用寿命,在开关变压器软起动结构的基础上,将传统反并联结构改为短路桥结构,并引入多重化技术。分析表明,短路桥结构较反并联结构具有同样的起动性能,而且更容易实现多重化,同时软起动器可以方便地与电网进行隔离。通过仿真,比较了在两种起动方法下电流的总的谐波畸变率和起动转矩,结果表明,串联三重化结构除了可以解决高压大容量电机起动时开关管串联均压问题外,起动过程中电流谐波含量较普通开关变压器软起动有大幅度的改善,同时转矩冲击大为减少。  相似文献   

3.
介绍了由变频器、软起动器、可编程序控制器(PLC)和压力变送器组成的变频调速自动恒压供水系统。系统采用可编程序控制器控制多泵的工作方式,自动完成各水泵轮换,变频器控制调速水泵,软起动器起动大功率水泵,使大功率水泵起动平稳,减小了水流冲击。当变频器发生故障时,采用软起动器起动水泵,提高了用水可靠性。  相似文献   

4.
本文在研究了液压机构系统中储能电机的各种起动方法的基础上,提出了一种新型的是有泵控制功能的软起动方法。它不仅能够降低起动时的大电流而且还能降低油泵起动和停止时造成的油锤,减轻液压系统的振动,降低液压系统漏油、损坏的缺陷率,提高设备使用寿命,最后通过MATLAB仿真分析论证了该方法的可行性。  相似文献   

5.
利用传统电子式软起动电路,采用分级交交变频控制策略有选择性地开通或者关断工频电源的半个周波,来获得可调的频率和电压值去控制电机起动过程,并进行理论分析、仿真和试验研究。重点设计基于16位单片机80C196KC的软起动器,实验证实该策略使电机在起动时获得小的电流和大的起动转矩,与理论分析、仿真结果一致,解决了直接起动时的弊端,证实该策略的有效性和可靠性。  相似文献   

6.
针对红外雨量传感器控制系统中的雨刮器电机起动电流过大的问题,提出了采用占空比可变的PWM波来限制雨刮器电机起动电流的方法,并设计了具有软起动功能的雨刮器电机控制器.文中首先使用Matlab/Simulink软件进行系统仿真,仿真结果证明了该方法的可行性.实验结果表明该方法可将电机的起动冲击电流降低50%以下,有效的解决了雨刮器电机由于频繁起动导致的过热问题,减少了电机起动过程中的铜损,延长了电机的使用寿命.该方法电路结构简单,经济实用.  相似文献   

7.
以晶闸管软起动器-感应电动机系统为研究对象,根据空间电压矢量原理及其控制思想,提出一种提高感应电动机起动转矩的控制策略。对三相定子电压在晶闸管控制下的空间电压矢量变换,形成对转子磁链和电磁转矩的有效控制。该策略保持传统软起动器的主电路结构不变,通过建立基于αβ0坐标系降阶空间电压矢量导通瞬态数学模型,求解矢量电压作用下定子电流的拉氏变换解析并仿真分析,从而简易快速确定初始触发角。控制晶闸管的触发角,实现对空间矢量电压和零电压矢量的控制,以达到感应电机平稳加速起动的目的。该控制策略能有效提高感应电机起动转矩和降低起动电流,并通过系统仿真和试验给予验证。  相似文献   

8.
对电机起动过程进行建模与仿真是电机及其系统研究的重要基础。本文分析了笼型电机不间断式星三角起动的过程,将起动过程分为四个阶段,利用Matlab/Simscape工具搭建不间断式星三角起动的仿真模型,研究了两种典型电机的星三角起动的动态过程。结果表明,与普通的间断式星三角起动相比,不间断式星三角起动能有效减小最大冲击电流,转矩与转速的脉动幅度更小,为电机高性能驱动和保护系统的深入研究提供了有效模型和依据。  相似文献   

9.
基于SIMULINK异步电动机软起动控制系统的仿真   总被引:2,自引:0,他引:2  
异步电动机的软起动可控制电动机的起动电压和电流,减少电动机起动过程对电网和负载的冲击,同时保证电动机运行平稳。利用MATLAB软件中的动态仿真工具Simulink对采用PI电流闭环控制的异步电动机软起动系统建模并进行了实例仿真。仿真结果和实验结果吻合较好,证明仿真方法是正确、有效的。  相似文献   

10.
针对鼠笼感应电动机全压起动时电流大、转矩小的缺点,在不改变电子式软起动器硬件基础上,研究一种离散变频技术,优化电机起动性能。对传统离散变频策略进行优化,采用恒压/频比和等效正弦相结合的控制策略,基于MATLAB/Simulink搭建仿真模型,分别对直接起动、基于固定触发角起动、基于等效正弦变换起动和利用四分频半波替换等效正弦变换起动进行仿真研究,利用四分频半波替换等效正弦变换起动明显降低了电压谐波含量,仿真结果证实改进的离散变频策略优化了起动性能。  相似文献   

11.
针对粮食机械使用的三相异步电动机直接启动时对电网和机械的冲击,对供电设备要求过高和降压软启动过程中存在的对电网的污染,启动力矩小以及电动机在正常运行过程中,尤其在空载和轻载状态下的非经济运行进行了全面分析和研究.结合变频器恒力矩平滑启动的优点和目前节电型软启动器的特点,开发出了一种适用于粮食机械的基于人工智能的交流异步电动机绿色启动和节能运行的装置,该装置在粮食传送带系统中的应用结果表明:电机启动冲击小,启动力矩大,电网污染小,电能节约明显.  相似文献   

12.
异步电动机软起动器产生的谐波对起动特性的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了异步电动机软起动器中品闸管调压原理,计算了使用该电路将产生的谐波分量,并分析了其对电动机起动特性的影响。提出了电子式软起动器在应用中应注意的问题。  相似文献   

13.
针对异步电动机直接起动会产生很大起动电流的特性,提出了一种基于PID控制原理的异步电动机软起动控制方法。利用MATLAB/SIMULINK对此闭环控制系统建立了仿真模型并进行了仿真实验。仿真结果表明采用PID控制的软起动控制方法可以有效地限制异步电动机的起动电流,因此该控制方法是正确有效的。  相似文献   

14.
大型异步电动机的软起动控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
大型异步电动机在轻载运行时,效率都较低。利用大功能晶闸管来取代传统的交通接触器,用单片机对异步电动机的功率因数角A和触发角Q,进行两段式控制,达到计算机仿真效果^〖1〗。控制调节异步电动机的软起动,能有效地降低起动电流,使其平滑起动运行,达到节约电能与延长异步电动机使用寿命的目的,经济效益显著。  相似文献   

15.
异步电动机液体变阻器软启动控制设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
交流异步电动机在启动时的启动电流是正常运行电流的5~7倍,过大的启动电流会对供电电网产生不利的冲击,影响设备的正常运行。为减小电动机启动时产生的冲击电流,提出了液体变阻器软启动的控制方法,通过改变串接在转子回路中的液体变阻器的电阻,使其阻值随启动时间的增加而减少,从而调整启动时间和启动电流,并获得较高功率因数和最佳启动转矩。  相似文献   

16.
基于三相异步电动机起动过程电流过大、起动转矩小、起动时间长电机发热严重等问题,应用等效DQ电机运动方程,并用MATLAB中的仿真工具Smulink,建立了电机模型来解决这个问题。  相似文献   

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