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烧结机系统漏风的影响因素较多。攀钢烧结厂通过采用新型头、尾密封装置加强头、尾部密封;用耐高温复合材料改进滑道密封;采用易换件解决台车端部磨损等手段,对漏风进行了综合治理,取得了较好的效果。 相似文献
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烧结机的漏风率达60%,分析原因是由于机头机尾密封装置及台车密封滑道漏风所致。将机头机尾密封改为新型箱体式密封装置,滑道弹簧式密封装置改为板式密封装置后,润滑系统由电动双线集中润滑改为智能集中润滑,漏风率降低15.2%左右,烧结机产量提高11.4%。 相似文献
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1前言
265m^2烧结机的头尾密封装置原为钢性机械式密封装置,由于台车及密封装置受热变形,系统漏风严重。2008年10—11月,我们改用全金属柔磁性密封装置后,取得了明显的效果。 相似文献
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针对传统的烧结机固定滑道/滑板密封装置存在的诸多问题,开发了一种新型柔性差压侧密封装置,通过负压自吸合实现烧结机台车与风箱之间的侧密封。该装置在河北省九江线材有限公司8号和5号烧结机上应用后,烧结机漏风率降低10%~20%,工序能耗下降15%~25%,效果明显。 相似文献
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通过对 18m2 带式吸风烧结机改造 ,加强原料制备 ,降低管道系统阻力 ,提高烧结小车的风量和吸风箱的负压及温度 ,减少风机叶轮粘尘增快车速等措施 ,提高烧结块产量和质量 相似文献
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与普通烧结相比,烟气循环烧结工艺拥有节能减排和清洁生产的优势。为此,重点研究了烟气循环烧结过程风氧平衡规律,旨在保证烧结产质量指标的前提下,进一步提高烟气循环率,根据理论计算结合实测对烟气循环烧结过程风氧平衡进行了研究。研究结果表明:烧结机的中前部和尾部几个风箱的烟气具有低硫、氧含量高、温度较高的特点,可以作为循环烟气,与部分高温环冷废气均匀混合后,在保证烧结进风氧气体积分数18%以上的前提下,通过优化调节主抽风量、漏风率和烧结耗氧量等,可以实现烟气循环率达到43%,为烟气循环烧结工艺的发展提供了理论指导。 相似文献
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烧结机头、尾部及中部滑道是烧结机漏风的主要部位,也是降低烧结漏风率的主要着眼点,分析烧结机的密封点的受力状态,改变其密封结构是减少烧结漏风的主要方法. 相似文献
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从台车受力角度出发,研究带式烧结机头、尾部台车起拱现象,分析台车起拱的根本原因;根据烧结机头、尾部台车起拱原因,提出解决台车起拱问题的4种方法,从而达到延长台车使用寿命,减少烧结机生产漏风。 相似文献
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为降低烧结机系统的漏风率,采用新技术对一烧作业区4台烧结机的台车和烧结机的机头、机尾的密封板进行了改造,效果良好,漏风率下降15%左右,烧结矿产量提高2%~4%。 相似文献
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