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1概述
我公司造气车间脱硫工段主要担负着脱除原料气(焦炉煤气和半水煤气)中H2S(同时也将HCN脱除)的任务,脱硫方法为改良A.D.A法。在工艺气体的布置上,由于两种原料气中H2S含量的不同,其流程设置各不相同。焦炉煤气通过两个并联的湍流塔后还要再串联一个填料塔(1#塔)来吸收H2S,而半水煤气只通过一个填料塔(2#塔)来吸收H2S。在工艺液体的布置上,脱硫溶液系统是公用的,贫液泵将脱硫贫液加压后分别从4个脱硫塔的塔顶送到塔内自上而下进行喷淋,吸收煤气中的H2S,而从4个脱硫塔下部出来的脱硫富液分别进入氧化再生槽进行脱硫富液的再生,使富液变为贫液后再由贫液泵加压后循环使用。脱硫富液的再生方式为槽式鼓泡再生。 相似文献
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介绍了离子液脱硫工艺在铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司奥炉厂区环集烟气和制酸尾气脱硫系统的应用实践情况。结合生产实践经验,重点介绍了尾气脱硫系统的过程控制与操作要点,贫/富液换热器和再沸器堵塞、再生SO2气体的处理受制酸系统制约、再生塔壳体和离子液输送管道腐蚀等常见故障及采取的处理措施。通过在环集烟气条件控制与离子液脱硫系统运行两方面不断持续优化,该离子液尾气脱硫系统投运5年来,运行稳定,脱硫效果较好,且不产生废渣,废水量少,再生的SO2气体可用于制酸,具有明显的环保优势,适用于蒸汽有富余的冶炼企业。 相似文献
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分析了造成原料气系统、富胺液系统、胺液再生塔顶酸性气冷凝系统及胺液再生塔等脱硫单元的腐蚀因素。介绍了脱硫单元腐蚀工艺优化控制技术,其中包括氯离子含量的控制、优化胺液再生参数、优化脱硫系统停工技术、加强胺液过滤器过滤。该技术的应用消除了净化装置安全隐患,降低装置密封点泄漏率,提高了装置运行安全系数,实现净化装置长周期安全平稳运行。 相似文献
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目前,国内大中型合成氨厂的原料气脱硫,大多数采用湿式氧化法。其工艺流程及设备大致如下: 一、常压脱硫的流程: 半水煤气(或其他原料气)从脱硫塔底进入,与脱硫液逆流接触,塔顶出来的净化气经旋风分离器(或再经冷却塔)去下工段。脱硫塔底出来的富液经液封至反应槽(循环槽),经过滤器由泵打出,再经溶液加热器入再生塔底。再生塔顶出来的贫液经液位调节器、U型管,溢流至脱硫塔顶。再生 相似文献
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喷射再生器在脱硫系统的应用探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
0 前言
喷射器应用于气液传质过程,具有充分利用并流原理的优点。在脱硫系统中,脱硫液高速通过喷射器的喷嘴形成射流,此射流产生局部负压吸引空气,此时由于两相流体立即被高速分散而处于高速湍流状态,气液接触面大大增加,脱硫液则被快速有效地再生氧化,而形成的硫颗粒在再生槽内被浮选溢流出来,从而完成了脱硫液由富液向贫液的转化。 相似文献
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中石化股份公司西安石化分公司技改后采用液膜脱硫技术与碱液富氧氧化再生工艺联合使用,精制液化气的总硫含量为36.39mg/m^3,产品铜片腐蚀合格率为100%。液化气碱渣达到零排放,二硫化物在分离罐中得到有效分离。通过对脱硫率的影响因素的分析,确定最佳的操作条件。该技术与传统碱液脱硫技术相比纤维液膜脱硫技术具有能耗低、工艺简单、操作简便及脱硫效果更高等特点。 相似文献
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山西天脊集团高平化工有限公司合成氨装置主要生产装置包括备煤、造气、压缩、一氧化碳变换、变换气脱硫、脱碳、精脱硫、双甲精制、氨合成等工序,其中变换气脱硫工艺采用加压栲胶脱硫、喷射氧化再生工艺,脱硫塔富液进入氧化再生槽前,设置水力透平贫液泵机组,回收静压能。自2006年6月投产以后,发现变换气脱硫工序存在以下问题:脱硫塔经常堵塔,脱硫系统压差大;喷射氧化再生槽硫泡沫少,脱硫贫液中悬浮硫含量高;系统每月需停车对脱硫塔进行清洗或更换填料,严重影响系统满负荷、长周期运行。 相似文献
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《精细与专用化学品》2016,(9)
对目前脱硫过程中存在的塔堵及硫回收等问题进行了分析讨论,在脱硫过程中加入超滤膜分离技术对解决这类问题非常有效。在脱硫富液再生前加入该技术能有效降低塔堵,再生后加入该技术能实现硫的高效回收及提高脱硫液的循环利用。 相似文献
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高效填料塔中用柠檬酸/柠檬酸钠溶液进行烟气脱硫的研究 总被引:9,自引:1,他引:8
以柠檬酸 柠檬酸钠溶液为缓冲液在高效规整填料塔中进行烟气脱硫。模拟的烟气首先在吸收塔中用柠檬酸钠溶液脱硫 ,然后富液在解吸塔中释放出SO2 ,再生的缓冲液返回吸收塔循环使用。研究了影响吸收及解吸效率的各种重要参数 ,确定了最佳操作条件。对解决SO2 污染问题提供了应用基础 相似文献
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《气体净化》2007,7(4):23-23
本发明提供了一种焦炉煤气脱硫工艺流程的技术方案,该方案是焦炉产生的煤气输给初冷器将煤气降温,然后输给电捕焦油器除尘,再输给脱硫工段脱硫,脱硫煤气进入鼓风机加压,然后输给硫铵工段和后续各工段。脱硫工段中处理煤气的是脱硫工段中的吸收塔,该吸收塔加入由脱硫液输入泵输来的脱硫液,再加入氨水,对煤气进行脱硫,脱硫后的脱硫液由脱硫液排出泵输给再生塔。再生塔对脱硫液排出泵送来的含硫脱硫液与送人的压缩空气进行氧化再生,再生后的脱硫液再经脱硫液输入泵送给吸收塔。压缩空气经氧化后变成再生尾气,由再生塔排出并混入鼓风机煤气输出管道输给硫铵工段。再生塔中产生的硫泡沫液输给缓冲槽,并经缓冲泵输给离心机离心脱硫。 相似文献
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加热温度对脱硫溶剂MDEA浓度变化的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
加热温度对脱硫溶剂MDEA浓度的降低具有显著的影响,温度越高,下降越明显,特别是富胺液,当加热温度从160℃升至230℃时,下降的幅度增大了数倍,因此富胺液再生使用的蒸汽温度不宜超过200℃。 相似文献
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本文对 MSQ 法脱硫液的再生进行了总结。对脱硫液再生系统的工艺流程;再生槽、喷射器、再生框架的设计及脱硫液再生的运行情况进行了叙述。效果:H_2S 含量达到部颁标准之内,再生效率达75%以上,基本上不排放脱硫液。 相似文献
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宁波中金石化有限公司采用多喷嘴气化炉将石油焦转化为粗煤气供下游系统使用,其粗煤气脱硫系统采用MDEA脱硫工艺。鉴于国内此类流程配置较少、缺乏运行经验的实际情况,从再生塔塔底温度、回流富液温度、再生塔塔顶压力等3个方面阐述MDEA脱硫系统关键参数的把控,以期为业内提供一点借鉴。 相似文献