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合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径 总被引:2,自引:0,他引:2
从提高燃料有效利用率、降低蒸汽消耗、降低电耗方面阐述了合成氨生产造气工段降低能耗的途径;通过对氢氮比、有效气体含量、甲烷含量、空气湿度的计算,论述了主要工艺指标对氨产量和消耗指标的影响及其适宜控制范围;分析了煤气炉负荷与燃料煤、蒸汽消耗之间的关系,循环时间与燃料煤、原料煤之间的关系,提出了合成氨生产造气工段节能增效的应对措施. 相似文献
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合成氨是一个高能耗产品,其中造气工段的能耗占吨氨能耗的70%左右,而其制气过程中蒸汽消耗又占造气总能耗的25%左右。因此,如何降低造气蒸汽用量是降低合成氨能耗的一个重要方面。每生产一吨合成氨所需的蒸汽用量可按下式计算; 相似文献
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小氮肥厂中以煤(焦)为原料,固定床间隙制气的造气工段,是消耗蒸汽量最大的地方,约占全厂蒸汽总用量的40%左右。为降低蒸汽消耗,改善工艺条件,泰兴化肥厂等采用了造气入炉流量自调系统,取得了初步成效。 相似文献
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<正>0前言河北石家庄金石化肥有限责任公司现运行14台Φ2650 mm和2台Φ3600 mm造气炉,日产合成氨700 t以上。有40 t/h和30 t/h吹风气回收系统(3.82 MPa,450℃)各1套。据计量统计吹风气回收系统日产蒸汽950~990 t,供汽轮机发电,造气系统日消耗0.3 MPa,200℃外来背压蒸汽1 000~1 050 t,基本实现蒸汽自给,而原来造气系统消耗消耗外来蒸汽1 200 t/d。 相似文献
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该厂在清水煤棒入炉制气和合成驰放气提氢的情况下,实现了造气工段的蒸汽自给。文章对造气工段的余热回收进行了物料和热量衡算,并列出了多项热量回收的改进措施。笔者认为,如能进一步提高造气炉的气化强度、提高蒸汽分解率,则两煤耗的消耗还可降低。 相似文献
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合成氨生产50%左右的消耗来自造气系统,造气系统的消耗主要是原料煤,其次是蒸汽。因此,降低原料煤的消耗是降低合成氨生产成本的关键。换而言之,调节好造气炉炉况,提高煤的利用率,即达到节能降耗的目的。[第一段] 相似文献
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通过对小氮肥企业造气工段的吹风气余热瑟弛放气潜热理论计算,并对蒸汽消耗进行分析,表明造气工段蒸汽自给是完全可行的,并采取了一系列措施使其更完善,使生产持续稳定地运行。 相似文献
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本文根据我省小氮肥蒸汽消耗现状,通过对造气、变换、铜洗等工段蒸汽消耗的分析,从节能降耗的角度出发,提出了科学管理和合理使用蒸汽的具体措施。 相似文献
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中、小氮肥厂合成氨生产通过回收造气吹风潜热、氨合成系统余热和降低一氧化碳变换过程的蒸汽消耗,实现合成氨生产蒸汽自给达到节能降耗的目的。 相似文献
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我厂生产能力为年产合成氨一万五千吨。八六年,在加强企业管理,狠抓节能降耗的工作中,对全厂用汽岗位采用了以下几项降低蒸汽消耗的措施: 1.造气入炉蒸汽流量自动调节在气化反应过程中,主要是吹风和制气两个阶段。吹风阶段结束后,气化层温度最高,在制气初期,蒸汽和碳的反应属扩散型控制,提高蒸气流量有利于反应的进行。但随着制气过程的进行,蒸汽与碳的反应转变为动力学控制。因此,在炉温降低的过程中逐渐减少入炉蒸汽流量,不但可以减少蒸汽 相似文献
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造气与变换是小氮肥耗用蒸汽的两个主要工段。为了降低煤耗,我们在变换工段进行了一些改革,使饱和塔出口半水煤气中饱和的水蒸汽量显著提高,收到了节约蒸汽、降低烟煤消耗的较好效果。如何提高饱和塔的饱和蒸汽量呢?我们先作如下分析: 以n_饱表示饱和塔出口汽/气比, 相似文献