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在焦化废水的处理工艺中,蒸氨(即剩余氨水的蒸馏)属焦化废水的一级处理。现涟钢焦化厂所产生的剩余氨水已达58m3/h(含挥发氨约4000mg/L左右,含油约500mg/L)。而每台蒸氨塔(共2台)的原设计处理能力为30m3/h,由于两台蒸氨塔是一天一备的工艺设计的,现在是开一台蒸氨塔,属超设计负荷运行,带来的问题在理论上是缩短了用N2OH分解氨水中的固定氨的化学反应时问,降低了蒸氨塔板效率,使得理论塔板数不够。 相似文献
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分析了蒸氨分缩器和冷却器原有铸铁管存在的缺陷,提供了采用钛管取代铸铁管的改造方案。该方案应用后取得了较好的效果。 相似文献
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回收车间煤气冷凝而得到的剩余氨水数量,主要是与焦炉加入煤和操作情况(如煤的含水,化合水和吹扫用蒸汽量等),以及煤气冷凝的操作情况(如煤气被冷却的温度等)诸条件有关。即剩余氨水数量主要是随上述任一条件的变化而变化。处理剩余氨水的工艺系统,目前国内各焦化厂基本一致。图1为我厂的系统。 相似文献
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蒸氨螺旋板换热器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
莱钢焦化厂根据具体工艺条件对蒸氨螺旋板换热器进行设计,使富氨水出口温度由85℃提高到95℃,减少了大量汽耗、废水量以及分缩器的压力,年节汽可达16万元以上。 相似文献
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通过新型煤气冷却器、高效蒸氨塔等新设备的开发,并建立冷却水运行数学模型,运用遗传算法优化参数,使武钢焦化工序冷却水循环率由40%提高到95%,改善了煤化工产品质量。 相似文献
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氨是炼焦过程中煤干馏的产物之一,对于装入煤的产率一般为0.2%~0.35%。炼焦过程中一部分氨(约占总氨25%)转入冷凝氨水(剩余氨 相似文献
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1概述马钢煤焦化公司二回收车间终冷段原设计补水使用鼓冷工段来的剩余氨水,多余的剩余液体由终冷段液位调节阀送到鼓冷机械化氨水澄清槽。其管线如图1所示。图1改进前AS法工艺水系统流程原设计脱硫塔底部为终冷段,用450 t/h的氨水对煤气直接喷淋冷却,将煤气温度由40℃降到22℃以下,在终冷水泵入口补入由鼓冷工段直接送来的剩余氨水10 t/h,终冷水泵出口切出10 t/h的氨水直接送到鼓冷工段的机械化澄清槽,约220 t/h的富液送往脱酸塔进行循环再生。由于450 t/h循环量的终冷水对在终冷段对煤气直接起到了洗涤作用,导致终冷水含NH3都在22 g/m3… 相似文献
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马钢二铁厂有4座294m~3高炉。为了提高高炉冷却强度,延长冷却壁使用寿命,采用了化学清洗药剂对冷却壁水管进清洗。清洗工艺如下:在现有分水器旋塞上,再装一个三通旋塞,分别接上药液管和水管,开泵后关闭进水旋塞,接通药液,使药液在冷却壁水管中循环,经20~40min后打开进水旋塞,关闭药液旋塞,即完成了1~2块冷却壁(箱)清洗工作。如此逐一清洗其它冷却器。由于药液中加入缓蚀剂,对水管腐蚀作用很轻 相似文献