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本文叙述了炼油厂制氢装置转化炉炉管由于应力腐蚀破坏造成泄漏后,在现场对炉管进行的局部焊接修复方法和焊接工艺以及就此提出的一些改进方法。 相似文献
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石化厂某型号制氢转化炉在投产使用4年后,其辐射室1根炉管发生开裂。为找出炉管开裂原因,对炉管材料进行了检测,通过对制氢转化炉炉管的断口、金相以及高温蠕变分析,找出了失效原因。由于催化剂搭桥及炉嘴偏烧导致的局部过热引起的高温蠕变损伤是炉管开裂的主要原因。 相似文献
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基于蠕变损伤力学理论的HK40炉管焊接接头的蠕变损伤研究 总被引:2,自引:0,他引:2
1 前言熔焊技术的发明给制造业带来了革命性的变化 ,使得化工、石化以及发电等工业的大型高温过程装置得以建造。可是 ,在高温构件的失效中 ,焊缝的先行失效占有较大的比例 ,从而表明焊接对结构完整性的不利影响。为了实现高温构件的优化设计与维修 ,准确预测焊接构件的高温性能变得十分重要。转化炉炉管是高温下烃类转化制氢的关键部件。炉管材料一般采用离心铸造耐高温合金HK型( 0 4C ,2 5Cr,2 0Ni)或HP型 ( 0 4C ,2 5Cr,35Ni) ,整个炉管通常由 3~ 4根短管焊接而成。炉管在长期的高温服役过程中 ,材料微观组织劣化在晶… 相似文献
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1 概述1 1 焦化 1#炉概况及基本运行参数焦化 1#炉是某炼油厂焦化装置主要设备。加热炉结构如图 1所示。焦化 1#加热炉炉管材质Cr5Mo ,炉管外径10 2mm ,厚度 10mm ,总长 12 0 0 0mm。正常操作时 ,该炉管处炉膛温度为 830℃ ,炉管内介质为循环油 ,主要成分为渣油以及少量的除氧水、焦碳。压力 :1 6~ 2 8MPa ,温度 :390℃ ;燃料介质 :装置自产瓦斯。烧焦时 ,炉管炉膛温度为 60 0℃ ,炉管内介质温度 :52 0~ 550℃ ,介质为空气、蒸汽的混合物。 1 2 焦化 1#炉失效情况焦化 1#炉西第一根炉管于 1994年元月在烧焦操作中因… 相似文献
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常减压装置是炼油厂的龙头装置,常压炉是常减压装置的核心设备。保证常压炉的安全平稳高效运转,有利于炼油厂的节能降耗增效。支路平衡控制通过均衡常压炉各支路的流量,使各支路温差很小,从而提高炉管使用寿命,以达到常压炉长周期运行的目的。 相似文献
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HK-40合金炉管残余寿命预测 总被引:3,自引:0,他引:3
化学工业中合成氨一段转化炉炉管采用HK-40合金离心铸造,其主要成分为0.40%C、25%Cr,20%Ni。在运行中常常由于个别炉管无规则损坏引起整个装置意外停车,造成很大经济损失。所以,其残余寿命的推算就成为国内外比较关注的问题。本文根据我们时国内不同规模、不同炉型的七个转化炉使用不同时间后的炉管进行解剖分析,研究了炉管在高温使用后组织变化对持久性能的影响,探索了炉管残余寿命的推算方法。 相似文献
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大庆石油化工总厂炼油厂制氢炉改造工程中炉管的焊接施工,由于焊接难度和工作量均较大,所以成为整个工程的重点之一。 该炉管材质为HK40VH,规格φ144mm×10mm,管内行走介质为石油气,设计压力2.8MPa,设计温度800~900℃。炉管的焊口要求100%X射线探伤检查。为保证焊接质量,炉管焊接前,我们进行了认真的焊接工艺评定和实际焊接准备,使93根炉管186道焊口焊接一次合格率达98.4%,为整个改造工程达标验 相似文献
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合成氨装置一段转化炉温度的稳定与否,将直接影响到转化率。在不使炉管过热而出口温度较高的条件下操作,可使残余甲烷减少。为使炉管不过热,应尽量保证各排炉管温度均衡。既要保证出口总管温度尽可能高些,又要使各排炉管间温差尽量小,以延长炉管寿命。从理论上讲,转化炉温度控制的最佳方案应是对各排炉管温度实行均衡控制;但实际上由于炉嘴和转化炉管数目众多,影响炉管温度的因素相当复杂,相互交叉,错综复杂。 相似文献
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中国石化总公司北京设计院为长岭炼油厂加氢制氢联合装置设计的加氢精制反应器,由兰州石油化工机器厂试制成功,填补了国内空白。 相似文献