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相似文献
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1.
低渗和高渗岩心中凝析油堵塞及处理的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
借助岩心驱替实验定量确定Berea的砂岩及Texas的乳状石灰岩岩心由于凝析油积聚所导致的相对渗透率的降低率 ,并通过精确控制岩心进出口压力动态建立原始凝析油饱和度剖面。研究结果有助于油藏工程师评价和处理低产能的凝析气井 ,尤其是对高渗油气藏 ,应仔细地评价当压降足够大而低于露点压力时近井带的伤害区域  相似文献   

2.
用甲醇处理凝析气藏凝析堵塞的现场应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过现场试验研究了用甲醇解除近井带凝析油堵塞的有效性。所做的Texas乳状石灰岩及Berea岩心驱替实验表明 ,凝析油积聚 (尤其是当含水饱和度较高时 )会严重降低气相相对渗透率。当井底压力降至露点压力以下时 ,产能下降到原来的 ~ 。对Alabama地区的Hatter’sPond油田气样所做的PVT分析表明它具有反凝析特性。这些高温深气井的表皮系数很大 ,产气量低。对资料的初步分析表明 ,这可能是由于凝析油堵塞和水基泥浆滤失引起的水堵塞造成的。通过配伍性试验 ,确保了注入的滤液和甲醇不会对岩心造成任何伤害。由于储层中盐水含量很高 ,因此需在注甲醇前进行盐析校核试验。基于这些实验结果及对 1口井进行数值模拟后做了现场试验。试验前 ,试验井气产量为 2 5  10 4(标准 )ft3/d ,凝析油产量为 87bbl/d。以每分钟 5~ 8bbl的速度向油管内泵入 10 0 0bbl甲醇进行处理后 ,开始时日产气量增加了 3倍 ,随后产量保持在 5 0〔10 4 (标准 )ft3/d左右 ,而凝析油产量增加到 15 7bbl/d。经甲醇处理后 ,表皮系数降低到 - 1 9,油气增产有效期在 10个月以上。  相似文献   

3.
海拉尔油田贝301试验区块自全面投入注水开发以来,部分井存在注水压力上升快、吸水能力下降的情况。为解决完不成配注的问题,根据海拉尔油田贝301试验区强水敏特性,室内复配筛选了低破碎高效防膨醇基酸液体系。该体系具有较好的溶蚀、低破碎、破乳、助排、抑制二次沉淀等性能,现场应用2口井,取得了较好的效果,可在海拉尔油田贝301试验区块强水敏储层进行规模化推广应用。  相似文献   

4.
钻井密闭取心用合成基密闭液的评价与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了密闭液室内评价的一种新方法,以及合成基密闭液在胜利油田、西部油田、哈萨克斯坦扎纳诺尔油田的现场应用情况。通过合成基密闭液现场应用结果与新评价方法的结果相一致,验证了新评价方法的正确性和实用性。现场应用实践表明,合成基密闭液的性能稳定、耐高温(170℃)、密闭效果好,单井岩心密闭率可达到100%,贮存期长达12个月,可用于浅井和深井密闭取心。  相似文献   

5.
以渤海SZ36—1稠油油田的油污为研究对象,研究并确定了柴油基洗井液体系最佳配方:0^#柴油与渤海海水体积比为50:50,主乳化剂HCA—X加量3.0%,助乳化剂HAS加量0.25%,稳定剂HTC加量1.0%,NaCl加量1.0%。对该洗井液的各项性能评价表明,相对0^#柴油来说,柴油基洗井液具有洗井成本低、时间短、清洗能力强等优点,并且具有良好的配伍性和储层保护性能,泵送性和沉降稳定性也完全满足现场洗井施工要求。  相似文献   

6.
针对适合高温(90℃)高盐(TDS=95 994 mg/L)油藏的聚合物增强泡沫驱油体系(0.2%(w)PSDA+0.1%(w)Triton X-100+0.2%(w)KYPAM-II+地层水)开展其注入模式、气液比、剖面调整能力和现场试验评价。气和液同时注入就地发泡是最有效的注入模式,而气液交替注入效果最差,气液比明显影响驱油效率。在油藏条件下,优化气和液同时注入模式的气液体积比为3∶1。双岩心驱替实验结果表明,泡沫驱明显提高高渗层和低渗层的采收率,具有良好的调剖改善能力,聚合物增强泡沫驱可提高原油平均采收率15.3%。现场试验结果表明,两口井组采用泡沫驱原油采收率效果显著。  相似文献   

7.
大庆龙26外扩试验区为典型致密储层,对压裂液损害更为敏感。依据SY/T 5107—2005《水基压裂液性能评价方法》在储层温度(90 ℃)下采用岩心流动装置进行了胍胶、化学高分子聚合物和表面活性剂压裂液破胶液的岩心驱替实验;结合CT扫描评价了3种压裂液破胶液残渣、残胶在岩心中的分布和对孔隙孔喉的损害程度。岩心驱替实验结果表明,胍胶、化学高分子聚合物和表面活性剂3种压裂液破胶液对岩心损害率分别为43.5%、24.3%和13.1%。CT扫描结果显示,胍胶和化学高分子聚合物压裂液破胶液残留物分别集中于岩心前1/10~2/5段和前1/2段,表面活性剂压裂液破胶液残渣含量少,但能侵入岩心各处;胍胶、化学高分子聚合物和表面活性剂压裂液破胶液对储层岩心孔隙和孔喉的损害率分别为15.41%和9.01%,6.43%和3.14%,8.94%和6.27%。分析认为,3种压裂液破胶液对储层岩心均以液相损害为主,固相损害次之。   相似文献   

8.
采用前置液有效驱替油基钻井液是提高页岩气井固井质量的关键,表面活性剂则是决定前置液驱替效果的关键。目前,单纯以清洗效率为指标考虑工程性能来优选表面活性剂,工作量大且有一定的盲目性。因此,开展了基于表面活性剂特性的优选方法研究:1确定了清洗效率较高的表面活性剂离子类型和HLB值范围;2确定润湿渗透柴油基钻井液表面所需的临界表面张力γc;3从表面活性剂表面张力和临界胶束浓度(CMC值)进行优选;4将材料研究与工程模拟评价相结合,最终确定一套适用于柴油基钻井液的前置液表面活性剂优选方法。实验结果表明,适用于柴油基钻井液的前置液用表面活性剂应满足以下特性:1应选用非离子或阴离子表面活性剂,且HLB值应在12~15;2表面活性剂的较优加量应接近或大于表面活性剂的临界胶束浓度;3表面活性剂的γlg(溶液表面张力)应小于或接近润湿柴油基钻井液表面的γc(临界表面张力为25~27mN/m),此时,前置液的清洗效率较高。该方法可为表面活性剂的优选提供指导,有助于提高页岩气井固井质量。  相似文献   

9.
天然气凝析油是重要的石化原料,汞及汞化物的存在会降低凝析油产品的质量,造成设备的汞腐蚀,甚至危及操作人员的健康和安全,造成污染环境。为了减少汞的污染与危害,研究凝析油脱汞工艺十分必要。简要介绍了凝析油中汞含量的检测方法,重点分析了吸附剂脱汞工艺和IFP两阶段脱汞工艺,概述了目前国外应用较多的吸附剂。根据原料气的用途和实际操作条件,选择合理的脱汞工艺及相应的脱汞吸附剂,可以确保低温设备等免受汞的腐蚀,减少汞对周围环境的污染。  相似文献   

10.
随着井筒温度和压力的降低,凝析水会从天然气中析出。利用气井自身的能量排除凝析积液是值得研究的问题。基于气井的节点分析理论,通过流入流出曲线交点(节点)产量与气井临界产量的比较来判断井底是否存在积液,如果临界产量大于交点产量,则凝析水将被带出井筒,否则,将产生井底积液。改变气井的工作制度,再计算流入流出曲线,直到交点产量大于临界流量时的工作制度为排除井筒凝析积液的最佳工作制度。实例论证了该方法的正确性和简单实用的特点,时于现场应用具有实际意义。  相似文献   

11.
���������ؼ����������۷���   总被引:3,自引:2,他引:1  
凝析气藏开发过程中的经济效益主要受开发过程自身特点的影响,反凝析现象的出现带来了一些特殊的经济问题。选择经济合理的开发方式、实现地下地面的整体规划,提高凝析油的采收率,成为了当前经济评价工作中迫切需要解决的难题。文章针对气田的特殊地质条件、地理状况和开发实际情况,建立了一套适应凝析气藏开发的技术经济评价方法。针对两种不同开发方式(衰竭式开发和循环注气)及其相配套的地面回收工艺,分别进行了开发钻井工程、地面建设工程、公共及系统工程投资估算。考虑到开发变量对采气成本的影响,将成本项目划分为7大类别,并进行了预测。对于单井经济极限问题,选取单井控制极限储量和经济极限井距作了分析。整套评价较为完整地考虑了各个影响因素,着重分析了凝析气藏开发特征对经济评价方法的影响。提高了评价的准确性。该方法应用于某凝析气田,对12个不同的开发方案进行技术经济指标优选,结果证实了可行且具有一定的适用性。  相似文献   

12.
凝析气井超完全覆盖射孔效果评价方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴月先  吴静 《油气井测试》2001,10(5):20-21,24
对于天然气和凝析油同产井,评价超完全覆盖射孔效果影响因素增多,加大了评价难度.在分析影响产能评价因素的基础上,提出新的技术途径消除这些影响,用该方法求出的评价指标能精确地评价射孔效果,且操作简便,易于掌握.  相似文献   

13.
气湿反转是目前解决油气藏水锁损害的有效方法之一.通过溶胶-凝胶法和氟烷基甲基丙烯酸共聚物Zonyl 8740的修饰,使岩心表面的润湿性发生了气湿反转.通过做接触角测量实验,发现溶胶的陈化时间、溶胶-凝胶处理时间、热处理温度、氟化浓度和氟化时间对岩心的浸润性有明显的影响.毛细管上升实验结果表明,用溶胶和Zonyl 8740处理后,气/水体系和油/气体系中的润湿性由优先液湿转变为气湿.利用扫描电子显微镜对处理岩心表面的形貌和能谱进行分析显示,用溶胶和Zonyl 8740共同处理岩心后,岩心表面具备了微细的粗糙结构和低表面能物质.岩心驱替实验结果表明,通过Zonyl 8740处理后,岩心中水的渗透率比未处理时增大了4倍.  相似文献   

14.
以氯磺酸与酞菁钴为原料合成多磺化酞菁钴,制得活性组分含量为23.8%(w)的液体脱硫醇催化剂(Cat.A)。采用硫含量、动态光散射及电位滴定等方法考察了Cat.A的结构、粒径分布及催化氧化性能,并与进口和国产液体脱硫醇催化剂进行比较。实验结果表明,Cat.A的磺化酞菁钴中平均磺酸取代基个数为3.4;Cat.A在碱液中具有较好的分散性、溶解性和较高的稳定性;在Cat.A质量浓度为100μg/g、Cat.A用量3 mL、汽油(混合硫醇硫含量为255μg/g)体积30 mL、反应温度30℃、反应时间30 min的条件下,Cat.A对汽油中硫醇的脱除率达90%,其脱硫醇活性与进口液体脱硫醇催化剂的活性相当。  相似文献   

15.
考虑反凝析影响的凝析气井产能试井问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
大量的理论分析和现场应用表明,反凝析液析出会急剧降低近井区气相相对渗透率,从而使凝析气井流入动态发生较大改变。而在产能试井中很容易出现井底流压低于露点压力的情况,因此反凝析现象不可避免。目前的产能试井工艺很少关注反凝析现象对气井流入动态的影响,结果常造成二项式指示曲线斜率为负,所建立的产能方程也不能有效地用于生产动态分析。在充分考虑反凝析影响的基础上,详细分析了工作制度变化对渗透率的影响,论证了工作制度的合理选择对于产能分析的重要性。首次提出利用拟稳态形式产能方程系数与井底流压的关系曲线可以便捷和正确分析凝析气井流入动态。实例分析证明,利用提出的方法,能正确建立流入动态方程。  相似文献   

16.
目前,塔里木盆地发现的凝析气藏(田)有40余个,分布范围几乎遍布全盆地的各个层系。其中以塔北隆起下第三系到三叠系最为集中。凝析气藏与正常干气藏、伴生气藏的成藏环境,烃类的组分、物理化学特征都有着很大区别。首先,凝析气藏重烃组分较干气藏相对要高,相对密度大,在测井响应中气显示不明显;其次,油气藏的储层条件也差别较大,既有高孔高渗的优质储层,也有低孔低渗的劣质储层,给测井解释造成一定困难。针对塔里木盆地凝析气藏的这一特点,结合地质录井、油气分析等资料,提出了一套利用测井技术识别和评价凝析气藏的方法。经过实践证明,这是一套适于塔里木盆地的油气层解释方法。在此基础上对凝析气藏进行储盖组合分析,以达到测井综合评价凝析气藏的目的。  相似文献   

17.
根据相平衡理论和闪蒸计算,给出了根据井沆物组分计算不同压力温度条件下的液量的公式和详细的计算步骤,以吐哈油田一口凝析气井为例进行了凝析液量的计算。结果表明,计算结果与实测值接近,方法可行。  相似文献   

18.
由于凝析气藏相态变化的复杂性和低渗透特征,压力降落和压力恢复法不能较好地解决边界储量计算问题。科学地使用试井解释软件中的试井理论模拟技术,能够证实实际资料解释结果的可靠性,弥补资料解释成果的不足。并用理论模拟方法结合构造特征,有根据地进行推测可以作为储量资料的弥补,比较适用于断块面积较小的油气藏。  相似文献   

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