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该公司水泥生产线有两台水泥磨机,一台为Ф3.2×11m,另一台为Ф3×12m水泥磨机,设计台时产量36~45t/h(入磨粒度小于25mm),但磨机台时产量不稳定。分析了影响磨机产量的因素,并采取了改善磨内通风,更换隔仓板和篦板等一系列措施,使磨机系统生产正常,产量大幅度提高。 相似文献
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该公司水泥生产线有两台水泥磨机,一台为Φ3.2×11m,另一台为Φ 3 × 12m水泥磨机,设计台时产量36~45t/h(入磨粒度小于25mm),但磨机台时产量不稳定.分析了影响磨机产量的因素,并采取了改善磨内通风,更换隔仓板和篦板等一系列措施,使磨机系统生产正常,产量大幅度提高. 相似文献
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我厂共用3台φ3.5 m×10 m中卸式烘干生料磨与3条1 000 t/d水泥熟料生产线相配套.投入生产以来,磨机年均台时产量一直未达到设计能力,而水泥窑的台时产量已超过设计能力;而且生产中磨机研磨体"窜仓”、"饱磨”等不良现象也时有发生. 相似文献
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我公司2006年新建80万t水泥粉磨站,采用φ4.2m×13m水泥磨配套φ1.4m×1.1m辊压机的联合粉磨系统。2007年1月份由于辊压机未安装到位,磨机先行投产使用,7月份辊压机安装完毕后,全线投入使用。经过调试,磨机产能达到设计要求:P·C32.5水泥台时产量为160t/h,P·O42.5水泥台时产量为150t/h。但系统主排风机暴露出较大的问题。 相似文献
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<正>1存在的问题我公司为某水泥厂加工制造了Φ4.8m×9.5m闭流水泥磨,该磨机为我公司自主研发制造的机型,属于短球磨机。配用V型选粉机和1.2m辊压机,设计台时产量为160 t/h,但该磨机投入生产运行后,产量不能达标,仅为100 t/h。该磨机共分为两仓,回转部分结构见图1,主要由隔仓板、出料篦板、筒体、衬板等组成。隔仓板采用双层隔仓装置见图2,由篦板、前板、支撑板、中心格栅和衬板组成。磨机一仓采用阶梯环状衬板,二 相似文献
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1 引言我厂水泥粉磨工艺流程采用闭路循环系统,提升系统采用PL350斗式提升机,提升能力为50m~3/h,经几年来的生产实践,存在如下的问题: 首先原设计考虑的循环负荷不足,我厂水泥磨为φ2.4×13m球磨机,标定台时产量为25t/h,实际生产中斗式提升机提升能力满足不了生产需要,常发生堵料,严重影响磨机台时产量,造成水泥粉磨电耗偏高。 相似文献
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管磨机大型化的出路--滑履磨 总被引:5,自引:0,他引:5
当前国内的水泥生产规模正以前所未有的速度发展,从2000t/d、4000t/d到5O00t/d和8000t/d熟料生产线,现代的水泥工艺装备正逐步向大型化方向发展。高效可靠大型粉磨设备是水泥装备现代化的重要组成部分,最有代表性的是管磨机、辊式磨和辊压机。 面对新型高效的辊式磨和辊压机,传统的管磨机还有生存的空间吗?如何更安全可靠,大型化的出路在哪里,最近涌现的双滑履管磨机的优势在哪里,它能承担管磨机大型化的重任吗?本文将讨论这些问题。1管磨机还有必要大型化吗1 .1与管磨机争雄的辊式磨和辊压机 谈管磨机,不能不谈辊式磨和辊压机。众所周知,… 相似文献
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球磨机改为棒磨机的总结 总被引:1,自引:0,他引:1
水煤浆的制备对从美国德士古公司引进的水煤浆加压气化装置的长周期、经济运行是至关重要的。我公司对新上l台磨煤机已选用球磨机和完成制造的情况下,在安装时改为棒磨机,取得了大幅度节电和节煤的经济效益。 相似文献
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球磨机功率消耗设计计算的探讨 总被引:7,自引:2,他引:5
本文介绍了球磨机功率消耗的传统设计计算方法。通过把装载后的球磨机筒体近似地认为是匀质圆柱体,运用运动学及动力学等方面的相关知识,提出了球磨机功率消耗设计计算的新方法。并论述了新方法较传统设计计算方法更准确地反映球磨机功率消耗的原因。 相似文献
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1细磨矿渣粉的市场需求和经济效益 过去,通常将高炉水淬矿渣用作生产水泥的混合料,掺入水泥熟料中的矿渣在球磨机中难以被磨细,影响到其水化与强度的发挥。相当部分的矿渣只能用作惰性填充料。近年来,国内外的大量实践表明,将矿渣磨细至勃氏比表面积≥450m2/kg,矿渣的潜能将会获得充分发挥,可以大量替代普通硅酸盐水泥,由其配制的高性能混凝土(HPC)在早期强度足以满足施工要求的前提下,对混凝土的后期强度、塌落度、流动度、密实性、耐久性等均有显著的改善,是当今高性能混凝土生产中不可缺少的高级掺合料。 据悉,… 相似文献
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本以某日用用瓷厂1.5吨橡胶内衬球磨机为例,对其性能、转速、研磨效率、经济性等方面做了研究试验,得出一些结论,对球磨机的选型及节能具有一定的参考价值。 相似文献