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1025t/b控制循环锅炉采用燃烧器喷嘴摆动调节过热蒸汽和再热蒸汽温度。锅炉投运后曾经发生燃烧器喷嘴摆动装置故障,不起调温作用,汽轮机高压缸排汽温度比设计值高10~20℃,被迫采取各用事故喷水调节再热蒸汽温度。锅炉再热器受热面偏大;使再热器减温水量比设计值多20-30tt/h,明显影响机组运行经济性。通过调查研究和实炉试验,对摆动机构采取改进措施。现在燃烧器喷嘴已能正常摆动,找到了减少再热器减温水量的途径。 相似文献
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介绍了我国投运的首台采用再热蒸汽短路调温技术的745t/h循环流化床锅炉的设计与运行情况,并探讨了锅炉运行条件对减排NOx和SO2的影响.由性能测试结果可知,过热器、再热器、旋风分离器和空气预热器设计合理;再热蒸汽短路调温技术能够满足再热器调温要求;在机组带220MW电负荷稳定运行时,锅炉热效率平均试验值和平均修正值分别为90.72%和90.56%;锅炉完全具备最大连续出力745t/h和最低不投油稳燃出力连续运行的能力;锅炉合理运行时可以有效降低NOx和SO2的排放. 相似文献
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介绍670t/h锅炉运行中存在的低温再热器磨损爆漏频繁及再热汽温偏低等问题,进行原因分析后提出增加受热面的改造方案,实施后取得显著效果。 相似文献
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1160t/h锅炉再热器管壁超温诊断及措施 总被引:4,自引:0,他引:4
本文主要介绍了宝钢自备电厂1160t/h锅炉再热器管壁超温的原因。经过改进后,基本上解决了管壁超温的现象。可供有关电厂及设计技术人员参考。 相似文献
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李秦 《中国锅炉压力容器安全》2010,(5):60-61
我省某电厂1025t/h电站锅炉,运行时间2.6×104h,2009年9月进行首次定期内部检验。该炉在屏式再热器出口集箱至高温再热器入口集箱之间的连接管道上安装有微量喷水减温器,减温器简体规格谚5588mm×25mm,材料12Cr1MoVG,工作压力361MPa, 相似文献
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电站锅炉再热集汽箱管路的温度测量分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究125MW燃煤发电机组锅炉再热器放空管和疏水管与集汽箱连接这座的角焊缝热疲劳裂纹,对一台420t/h炉再热器集汽箱的放空管和疏水这管壁温度进行了测量,证实在变工况运行时,此处的焊缝多次经受温差应力作用,便会遭受破坏而产生裂纹。在此基础上提出了预防裂纹的措施。 相似文献
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分析了国产首台325MW燃气燃油发电机组锅炉的设计特点与初步运行效果。满负荷时,100%燃油工况,减温水量5~20t/h;100%燃气工况,过热器减温水量100-120t/h,再热器减温水量25-35t/h。各项参数正常,受到外方用户的好评。根据安装和调试运行情况,对改进系统、完善产品设计提出建议。 相似文献
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山东潍坊发电厂1^3炉1025t/h亚临界自然循环汽包锅炉投运后一直存在锅炉再热器管壁超温爆管、再热汽温偏低的现象。2002年结合机组的增容采用钎焊鳍片管对高温再热器进行了技术改造,改造后高温再热器出口的再热汽温达到设计值,入口汽温要求降低,锅炉效率明显提高,而且再热器超温爆管现象也不再发生。经过多年运行的实践结果,表明改造非常成功,值得推广。 相似文献
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燃气一蒸汽联合循环余热锅炉(HRSG)在杭州锅炉集团有限公司研制开发已有20余年。锅炉容量从8t/h发展到185t/h,蒸汽参数从低压发展到高压,并正在着手开发容量更大的带再热器的HRSG。随着国家开发大西北步伐的加快,西气东输工程的落实,联合循环机组大发展的机遇已经来临。除了HRSG本身的需求火爆外,烟道式补燃装置的开发也提到了日程上。为此,本公司和徐州燃烧控制研究院合作开发了11.2MW管道式HRSG补燃装置,并于2003年夏季在西北某热电厂成功投运。 相似文献
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陈伯春 《中国锅炉压力容器安全》2009,(4):60-61
2007年5月12日22:23嘉峪关宏晟电热公司新#1炉水冷壁发生爆管事故。水冷壁管规格为Ф60mm×6.5mm,材质为20G。爆管前锅炉各参数均运行正常。5月12日22:23:37″,BTG光字盘“炉膛负压低报警”,DCS炉膛负压表正到头,指示在+300Pa以上.锅炉主蒸汽压力、主蒸汽流量、主蒸汽温度、再热器温度急剧下降,给水流量大幅度上升(由389t/h上升至502t/h),汽包水位不能正常维持, 相似文献
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1025t/h锅炉再热器局部超温原因分析及改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
上海锅炉厂按引进技术设计制造的1025t/h亚临界压控制循环锅炉,第一台安装在石横发电厂(5号锅炉),1987年6月30日并网发电。运行2年后,末级再热器发生局部超温爆破。经过分析研究和现场试验测定,查明其主要原因是烟气温度偏差和蒸汽流量偏差。采用燃烧器上部的6层喷嘴反切25°的措施明显改善锅炉左右两侧的烟气温度偏差,末级再热器出口的最高炉外壁温比改进前降低20.6℃,保证末级再热器出口的炉外壁温低于580℃报警值。采取在屏式再热器和末级再热器的联接管内加装节流管段的措施,使蒸汽流量分配比较均匀,末级再热器出口炉外壁温的最大值,比改进前阶低9℃。采取这两项措施后5、6号锅炉已经运行两年以上,没有发生末级再热器局部超温爆破事故。 相似文献
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<正>1前言某大型化工公司热电厂配置2台75t/h、1台130t/h、1台240t/h循环流化床锅炉,1台12MW汽轮发电机组,为全公司数套化工生产装置供3种不同规格的蒸汽和部分电力。其中2台75t/h、1台240t/h锅炉原始排放NOx浓度在200~350mg/Nm3(干态,6%氧气),1台130t/h锅炉在现有的原始排 相似文献
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本文介绍了嘉兴电厂300MW机组1025t/h锅炉启动前,采用过热器、再热器系统串联、并在蒸汽中加氧冲洗的技术措施、系统设计及参数选定等,对该技术实施中取得的成绩进行了总结. 相似文献
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本文介绍上海锅炉厂采用引进技术设计制造的1025t/h锅炉投入商业运行2~3年后发生再热器局部超温爆管,影响机组运行的安全性和可靠性。经过试验室模化试验和实炉调试,与有关单位共同协作对已经投运的锅炉采取改进措施:部分燃烧器二次风喷嘴反切25°,减少炉膛出口烟温偏差;屏式再热器至末级再热器的连接管中加装节流管段,减少再热蒸汽流量偏差,锅炉已安全运行5年以上。研究分析和模化试验发现再热器系统中的大直径三通附近产生的涡流使静压降低,造成再热蒸汽流量不均匀,因此在屏式再热器和末级再热器之间增加混合集箱,并用大直径连接管左右交叉,减少再热蒸汽流量偏差和温度偏差,取得良好的效果。末级再热器热偏差系数由1.23减少到1.14,再热蒸汽温度最高与最低的差值由67℃减少到26℃,提高了锅炉运行的安全性和可靠性。 相似文献