共查询到20条相似文献,搜索用时 862 毫秒
1.
2.
3.
4.
本文总结了用负压铸造法生产1200mm湿地履带板优质铸件的研制经验。介绍了生产装置,确定了生产履带板铸件的工艺方案和参数,并提出了质量控制措施。 相似文献
5.
装甲车训练时履带发生断裂,通过宏观检验、化学分析、力学测试、金相检验以及断口分析等手段,对取样的失效件进行综合分析。结果表明:化学成分符合国家标准规定,硬度符合相应技术要求,金相组织均为回火索氏体,未发现异常组织,断口均为韧窝,装甲车履带的失效是由于在湿软且起伏较大的路面行进时,履带所受阻力过大导致履带销变形,进而导致端联器、诱导齿、导齿盖及履带板等相关部件非正常受力,在大阻力行进过程中部件局部位置受力过大,最终导致其过载断裂。建议增加履带销的截面积,评估装甲车行进过程中履带板所受阻力,根据受力情况重新设计履带销的合适壁厚,或采用实心履带销。若实心履带销仍不能满足强度要求,或考虑装甲车的整体负重,建议更换履带销使用材料,选择强度级别更高的材料以保证履带销的整体强度。 相似文献
6.
7.
采用扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)等方法比较研究了耐热铸钢和低碳高铬铸铁棒材轧机滑动导卫显微组织和磨损特性.研究结果表明,耐热钢的金相组织为奥氏体及少量M23C6型碳化物.耐热铸钢导卫板的主要失效机制是以切削犁沟为特征的磨料磨损,耐热钢硬度较低是其使用寿命较短的主要原因.高铬铸铁的金相组织为铁素体基体上弥散分布大量M23C6型碳化物.高铬铸铁导卫板主要失效机制为粘钢和磨料磨损,使用寿命约为耐热钢导卫板的三分之一.高铬铸铁高温硬度下降和Cr2O3氧化膜较不致密是其使用寿命低于耐热钢导卫板的主要原因.前者硬度低易磨损,后者氧化膜较差易粘钢和磨损,两者使用寿命都有待提高.高温高速摩擦磨损工况下使用的导卫板要求材料具有较高的硬度、韧性、抗氧化性,以及较致密和较硬的氧化膜层. 相似文献
8.
9.
1.前言履带板是重型机械关键基础件,服役时承受强力冲击和强烈摩擦作用,一般采用高锰奥氏体钢ZGMn13制造。ZGMn13是国际通用奥氏体高锰钢,其服役时在强烈的冲击和强大压力作用下,高韧性的奥氏体组织会发生变形孪晶冷作硬化,表层硬度显著增加,从而大大提高了耐磨性,而基体仍保持高韧性奥氏体组织。当表层磨损时,新露出的基体又发生变形孪晶加工硬化,如此循环下去。履带板使用寿命决定于两个因素:一是冶金质量,二是热处 相似文献
10.
35MnTiB履带板钢的应用山东推土机总厂(济宁272135)段友全履带板是推土机行走机构的重要零件。它原用40Mn2Si钢制造,虽有良好的耐磨性,但仍发生板体破裂[1],尤其推石方作业时,折断时有发生。攀枝花钢铁公司研制的35MnTiB履带板型钢。... 相似文献
11.
采用ZG31Mn2Si替代ZGMn13生产拖拉机和推土机履带板.改进铸造工艺,可以生产出合格的铸件;经淬火、低温退火处理,其基体组织为马氏体,属强韧性钢种,能够切削加工. 相似文献
12.
高锰钢在较大冲击或接触应力作用下,因加工硬化而迅速形成高硬度、高耐磨性的表层,而内层仍然保持良好的冲击韧性。由于高锰钢具有优良的耐磨性和冲击韧性,常用于制造推土机铲板刀片、挖掘机铲斗、斗齿、铁道道岔、履带板、碎石机颚板、球磨机衬板以及煤矿机械的易磨损件等,应用十分广泛。 相似文献
13.
14.
15.
对25MnB履带板热处理后伸长率不合格试样进行综合分析,利用直读光谱仪检测化学成分,利用氧氮氢分析仪检测N、H、O气体成分,利用金相显微镜检测金相组织和非金属夹杂物级别,利用扫描电镜对试样进行断口分析。发现履带板齿爪心部冷却速度缓慢,生成组织不均匀,且有铁素体存在,导致伸长率不合格。通过更换冷却水喷头增加冷却水流量的措施,加快履带板淬火的冷却速度,生成组织均匀的回火马氏体,使履带板的伸长率达到企业标准要求。 相似文献
16.
采用数值模拟,研究了不同成形温度和不同热处理工艺对双金属履带板挤压铸造成形的影响。研究表明,履带板首先凝固位置为钢骨架和模具接触位置,也是应力集中的位置,缩松等缺陷主要出现在最后凝固的厚大部位。挤压铸造可以完成双金属履带板钢铝复合成形,铸件没有观察到缩松和裂纹等缺陷;铸件组织为典型的近球形,分布均匀细小,钢铝界面处存在部分细晶区和混晶区,热处理后合金组织晶界平滑,晶间相消失;热处理后部分钢铝界面产生分离现象,分离距离为2~6μm;高强铝合金基体一级固溶热处理后硬度(HB)为165,二级固溶热处理后达到180。 相似文献
17.
用Mn13钢制造的民品履带板,在使用不到一个月时断裂.用金相显微镜和扫描电镜等手段对断裂原因进行分析,结果表明:履带板早期失效的主要原因是因浇注温度高、结晶凝固速度慢,导致在晶界析出大量碳化物,而使钢脆性增大. 相似文献
18.
结合58m3履带板铸件的结构特征及使用工况,通过产品试制对产生的铸造缺陷进行分析,改进铸造工艺,优化热处理工艺,最终得到了符合使用要求的产品.该履带板使用寿命长、生产成本低,具有很大的推广价值. 相似文献
19.
对25MnB履带板热处理后伸长率不合格试样进行综合分析,利用直读光谱仪检测化学成分,利用氧氮氢分析仪检测N、H、O气体成分,利用金相显微镜检测金相组织和非金属夹杂物级别,利用扫描电镜对试样进行断口分析。发现履带板齿爪心部冷却速度缓慢,生成组织不均匀,且有铁素体存在,导致伸长率不合格。通过更换冷却水喷头增加冷却水流量的措施,加快履带板淬火的冷却速度,生成组织均匀的回火马氏体,使履带板的伸长率达到企业标准要求。 相似文献