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1.
近年来,较为广泛地使用冲击回转法钻进坚硬岩石的地质勘探孔。钻头为金刚石钻头。这一钻进方法在不同的地质条件下能显著地提高钻进效率和质量。但是,冲击回转和金刚石钻头配合应用导致与冲洗液消耗有关的矛盾。一方面为了达到冲击回转器的能量参数(单次冲击能量、冲击频率),必须使通过冲击器并作为动力传动用的冲洗液耗量具有足够高的程度。比如,对于成批生产的ГВ-5型液动冲击器来说,液体的消耗应等于130—150升/分。只有这样才能保证单次冲击能量为1—1.5公斤·米和冲击频率为48—60赫芝。另一方面,金刚石钻头钻进时所推荐的冲洗液耗量大大低于液动冲击器正常工作所必须的量。例如,用  相似文献   

2.
我队从1983年9月开始对长春地质学院研制的SC-54型射流式冲击器进行金刚石冲击回转钻进试验。截至1984年底止,在郴县红旗岭矿区完成钻孔10个,计工作量2716.6米。见表1。试验表明,该种射流冲击回转钻进的台月效率在相同条件下,比普通回转钻进提高20—40%;每米材料费用下降25~35%;同时事故少,劳动强度低,深受钻探工人欢迎。  相似文献   

3.
由于液动冲击回转钻进具有高速、高质量、高效率的优点,特别是冲击回转钻能够在坚硬的“打滑”地层中钻进,很受欢迎。目前,大力推广冲击回转钻探的技术条件已经成熟。为此,介绍YZ—54—Ⅱ型液动冲击器及其使用方法。一、YZ—54—Ⅱ型液动冲击器1.冲击器特点YZ—54—Ⅱ型液动冲击器由勘探技术研究所研制,并通过了部级鉴定。目前由无锡钻探工具厂生产。该冲击器的特点是:(1)结构参数可调(如阀及冲锤行程等),调节方法简单;(2)没有减耗阀,钻进时泵量消耗少;(3)运动灵活,启动容易;(4)结构简单,共24个零件,易于加工、操作  相似文献   

4.
广东探矿工艺研究队设计研制、局探矿机械厂生产的GY-54型液动冲击器,用于金刚石冲击迴转钻进,已在六个队(九个矿区)试验和推广,投入冲击器十五套,据不完全统计,完成金刚石冲击迴转钻进工作量117444.62米,完工钻孔27个,平均小时效率比迴转钻进提高16%—112%,回次进尺增加12%—106%,完工钻孔质量全优,“打滑”地层钻进问题基本得到解决,获得了显著的技术经济效果。  相似文献   

5.
近年来,苏联液动冲击钻进的使用范围极大地扩大了,在Ⅳ到Ⅻ级岩层中液动冲击钻进勘探孔的深度可达1200米,直径为115、93、76及59毫米。由于“地质技术”科学生产联合企业所属专门设计局研制成高频液动冲击器,液动冲击钻进的使用范围扩大到软和极硬岩层,当配有成批生产的硬质合金钻头可有效地钻进Ⅳ—Ⅵ级岩层,而用成批生产的金刚石钻头可钻进Ⅹ—Ⅻ级硬岩层。  相似文献   

6.
七、八月间辽宁局九队试验分队在八家子矿区继续进行辽宁54型双作用阀式液动冲击器的生产试验工作。在21天内使用合金冲击回转法打完两个200多米钻孔,生产试验效果良好。(见下表)岩石为大理岩。用XU600-3型钻机,600/30型水泵,电力驱动。钻进规范:转速145~280转/分,压力500~600公斤。  相似文献   

7.
金刚石冲击回转钻进是我国机械岩心钻探工程的重大技术改革,特别是SC射流式冲击器在钻探技术中的应用,解决了目前冲击器存在的许多问题,它是结合我国钻探技术的实际情况而研制的。几年来,在长春地院的帮助下,我队在两个矿区试验了10个钻孔,累计进尺2116.78m,收到了一定的成效。使用结果表明:SC-54型冲击器工作稳定,适应性较强,可调换射流元件来适应深、浅孔作业。特别是在坚硬、破碎地层钻进明显优于普通回转钻进。  相似文献   

8.
八四年以来,我队39号机推广应用TK—56型和ZF—56型液动冲击器,在侏罗系6~7级中、细粒长石石英砂岩,震旦系变质细粒长石石英砂岩,以及石英斑岩中开展冲击回转钻进,完成13个钻孔,累计进尺4254米(不含表土层),平均孔深324.45米,最大孔深539.58米,平均台月效率587米,优质孔率100%。与同机同矿区的纯回转钻进相比,小时效率提高40%,回次进尺长度提高27%,纯钻率提高5%,因此台月效率提高52%,单位进尺的成本下降38.9%,材料费下降37.9%,金刚石钻头费用也减少14%,因此在中硬至坚硬岩层中推广液动冲击器钻进势在必行,也深受探矿职工欢迎。  相似文献   

9.
YS—74型无簧式双作用液动冲击器是勘探技术研究所研制的一种新型冲击器。84年和85年先后有四台冲击器在湖北省第一探矿大队3个矿区、12个钻孔进行了钻进,并取得了明显的技术经济效果,到85年9月使用冲击器钻进了1103.55米,最大孔深327.21米。冲击回转钻进最高台月效率达1380米,最高台班进尺37.63米,最高时效12.12米,最大回次长度5.44米,另外施工钻孔质量好,材料成本低,钻头平均寿命提高,事故少,纯钻进时间利用率高,受到了工人们的欢迎。  相似文献   

10.
《煤矿安全》2016,(11):114-116
针对安徽淮南、河南义马等矿区在施工穿层钻孔钻硬岩时钻进效率低、钻头消耗量大等问题,通过优化钻头结构、引进超高压液动冲击器等方法,对弧角式钻头回转钻进、低压液动回转冲击钻进及超高压液动冲击回转钻进等3种钻进工艺进行了研究,分4类钻具组合共进行了7组工程试验。试验表明,对不同硬度级别的岩石,3种钻进工艺钻进效率差别较大,其中超高压液动冲击钻进和圆弧式钻头回转钻进是2种较为高效的途径。在坚固性系数f=15的岩层中钻进时,超高压液动冲击器钻进效率达到气动冲击器钻进效率的7倍左右。  相似文献   

11.
冲击回转钻进是提高中硬以上岩石钻进效率的有效方法。我们在铁岭地质大队已有经验的基础上,与北京工业大学协作,一九七二年以来先后研制了110、91毫米和JSC-75型液动射流冲击回转钻具。目前已经有八台钻机采用此种钻具。七年来主要用JSC-75型冲击回转钻具钻进了28.564米,完工钻孔139个,最大孔深440.46米。取得了较好的经济技术效果。一、冲击器结构、工作原理及主要技术性能JSC-75型液动射流冲击回转钻具(图1)由钻杆接手(1)、75型射流冲击器、岩心管(26)和硬质  相似文献   

12.
概 况苏联冲击回转钻总名字叫:液动冲击钻,又有两个叫法,一种叫冲击回转钻;另一种叫回转冲击钻。自70~79年已生产7605套钻具,钻探工作量达6,696,000米(表1)两个叫法是以频率和冲击功大小的不同而加以区分的。冲击回转钻进法是低频率、高能量的,苏联采用公制计量标准20~25赫,即每秒钟的冲击次数为1200~1500次/分;高能量指单位冲击功为60~70焦耳(JOULE),折合成功率为6.12~7.14公斤·米。以这种性能为代表的是г—7、г—9和  相似文献   

13.
八七年,我们将Dpp—100型车装钻机进行了简单改装。用于砂矿施工取得了满意成果。现介绍如下: 该钻机任何部件不需拆除(冲击钻进时将回转器拆掉)。只在钻塔正面缚以两根钻杆作导轨,供冲击锤在冲击钻进时沿导轨内距上下起落,以减小冲击锤摆动和扶直钻进管用。固定方法:先将φ54mm金刚石绳索取芯用的钻杆丝扣对接起来(照片—1),其长度为  相似文献   

14.
我们采用孕镶金刚石钻头进行液动冲击—回转钻进。钻头水路是依据钻头外环状间隙冲洗液上返速度所需要的冲洗液量,以及冷却钻头使水口部位保持一定的流速所需要的冲洗量来设计的。实测和计算一个新钻头出水口面积为1.8平方厘米。又根据经验,水口部位的流速要能很好冷却钻头,大约在4—9米/秒范围为宜。若按中间值计算,约需要泵量65升/分,而在金刚石冲击回转钻进中,要维持冲击器正常工作所需要的泵量往往大于100升/分,如果把冲击器工作  相似文献   

15.
近两年来,我们在某矿区一○三号机台使用云南地质技工学较实验站研制的射吸式54—3型冲击器进行了冲击回转钻进实验。试验完工9个钻孔,工作量1628.36米,平均台月效率为659米,最高单孔台效达到1926米。与普通双管回转钻进相比,钻进大理岩时的平均时效提高了31%,钻进坚硬的石英钾长交代岩和混合花岗岩时效提高了88%以上。完工钻孔六项质量指标均达到地质要求。试验中孔内事故和设备事故很少,分别为14.5%和1.7%。单位成本明显下降,取得了较好的钻进实验效果。现将钻进试验情况介绍如下。  相似文献   

16.
一、概 述由地矿部勘探技术研究所设计研制,无锡钻探工具厂生产的YZ-54-Ⅱ型阀式正作用液动冲击器,自83年通过鉴定后,经过一年来的推广使用,显示了它具有强大的生命力。目前已有地质、建材系统二十九个单位来人来函商洽定购该冲击器百余套。据不完全统计,1984年仅湖北一队、五队、七队,河南四队,安徽建材队的10个机台,共完成冲击回转进尺2527.10m,完工钻孔20个,平均机械钻速比回转钻提高15~76%,钻孔质量均达到设计要求。82—84年用YZ-54-Ⅱ型冲击器完成的工作量总计为6000.61m。由于冲击回转钻进技术的推广与应用,提高了钻探工程的效率与质量,“打滑”地层钻进难的问题基本得到解决,生产成本下降,从而获得了显著的经济效果。  相似文献   

17.
一、问题的提出液动冲击回转钻近年获得很大发展。我国在1983年也用此法进尺12万米。勘探技术研究所研制的YZ-54-Ⅱ型至83年进尺4300米,据调查结果,每进尺1米约节约5.8元,故全国因此节约建设投资最少约70万元。液动冲击回转钻尽管取得可观进展,但仍存在一些问题。其中之一是冲击器功率小,单次冲击功和冲击频率都不大。有资料证明,单次冲击功从7.5提高到10公斤·米时,初始钻进速度将提高到1.26倍,而增加至20公斤·米时,初始钻速将增加到3.3倍。现  相似文献   

18.
湖南省地质矿产局四六八队,使用液动射流式冲击回转钻具(简称射流式冲击器)在1980年恩口矿区ZK6103孔试验基础上,于1982年及83年又在恩口、枫溪江两矿区使用,共进尺11411.96米,其中有四个钻孔自孔口开始用该钻具钻进孔深达835.56米、743.31米、662.43米、660.34米,创我国液动冲击回转钻进最大孔深记录。单机年进尺为2811.73米,台月效率795米。恩口、枫溪江是两个老矿区,钻进工作量分别在万米以上,但孔斜严重,均未达到要求。自推广使用射流式冲击回转钻进方法后,在减少孔弯,提高岩心  相似文献   

19.
近年来,我国钻探工作量大部分是在硬岩和较复杂地层中进行的,需要大量采用冲击─回转或回转─冲击钻进技术。为此,特提出一种以动力电池为动力,由冲击驱动器控制直线冲击电机以控制冲锤往返运动,从而进行冲击钻进的新型电动冲击器。并介绍了其结构和工作原理。室内及实钻试验结果表明,该设备冲击功大,冲击频率高,各项性能参数基本满足实际钻探工作的需要。  相似文献   

20.
SZ—130砂矿钻机是我局在龙江—1型基础上改进发展而成的一种新型砂矿钻机。它除解决了龙江—1型砂钻多年来存在的人力“推磨”和人力起拔套管的繁重体力劳动外,并把龙江—1型砂钻单一的冲击钻进取样工艺,发展成为既能进行冲击钻进取样,又能进行慢回转套管超前护孔钻进与钢绳冲击破碎、取样的复合钻进工艺,提高了钻机的钻进能力。SZ—130砂矿钻机于1983年秋试制成功,并在厂内进行了性能试验,钻进二个孔,进尺25.5米,其中最深孔16.5米。试验过程中各部件运转正常,达到了设计要求。为进一步考核该机性能,于1984年4月至8月,由中国人民解放军00516部队62分队,分别在  相似文献   

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