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<正>目前国内很多已建水泥生产线的烧成系统仍装备的是第三代篦冷机,随着第四代篦冷机的发展和成熟,第四代篦冷机已逐渐成为新建生产线的标配。相比第四代篦冷机,第三代篦冷机普遍存在故障率高、维护工作量大、备件成本高、工艺性能差等问题,第三代篦冷机的改造势在必行。1改造原则及技术措施分析将第三代篦冷机改造升级为第四代篦冷机,应遵循以下原则:确保设备的可靠性;满足工艺性能的要求;能耗低。下文就具体的改造内容进行分 相似文献
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某公司7200t/d生产线于2011年11月投产,该线采用 JL4×7第四代推动棒式篦冷机,其篦速调节范围在5~25次/min、篦床有效面积161m2。篦冷机液压胶管安装在篦冷机的风室内部。 相似文献
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江西万年青水泥公司有限公司4号窑建立于1999年,生产线DCS控制系统选用的是Honeywell公司TPS系统,提供标准的MODBUS通讯接口。在设备改造中,引入了第四代步进式篦冷机,篦冷机控制系统采用的西门子S7-300PLC需要接入原有的TPS系统中。由于系统间数据传输量大,原DCS系统扩容难度较大,故选择标准的MODBUS通讯方式连接两个控制系统,并在2011年4月实施了此技术。 相似文献
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S-cooler篦冷机是成都建材设计研究院自主研发的第四代篦冷机,其特点是:熟料冷却和输送功能分开;采用固定篦床,无漏料;完全模块化设计;篦板带有自动流量调节阀[1]。S-cooler篦冷机主要由篦床模块、外部壳体、辊式熟料破碎机、液压系统、润滑系统等组成。其中液压系统是S-cooler篦冷机生产运行稳定的重要部分之一。液压系统属于电控液动系统,任务是通过液压缸带动篦床模块上的刮板往复运动进而对熟料进行输送。 相似文献
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某公司的第三代篦冷机整体拆除更换为SZCL第四代步进式篦冷机,包括传动液压系统、液压推杆装置、风机,利用原辊式破碎机,配套全新的高效风机和永磁电机等。对第四代篦冷机的设计特点、应用情况、评价指标,主要包括技术创新点、产量、二次风温、三次风温、余热发电风温、出料温度、运转率、漏料性能、单位熟料电耗和热效率等作一论述。 相似文献
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新型S篦冷机从2006年开始研发工作,其中借鉴了成都建材院大量的国内、外工程实践,总结了第三代篦冷机的各项技术数据,结合新型篦冷机的技术要求,从理论上进行了多方面的探讨以及机理方面的研究,并投入大量资金首先完成了1:2模型试验装置的建设,经过初步试验获得基本数据,然后再按实际1:1比例建成仿真试验装置及流量自动调节器试验装置,用真实熟料进行实物模拟工业试验来探索最佳工艺及机械性能参数,经过试验现已经掌握了大量数据,为新型S篦冷机的产品定型设计奠定了坚实的基础.新型S篦冷机在试验优化后,其技术指标已完全达到第四代篦冷机的性能. 相似文献
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<正>1第四代篦冷机的主要性能特点目前水泥熟料冷却机主要采用篦式冷却机,经不断优化改进,篦式冷却机已经历了富勒型篦冷机、厚料层篦冷机、控制流篦冷机、推动棒式篦冷机四代革新推进。第四代推动棒式篦冷机与前面三代的主要区别在于:(1)采用机械风量调节阀(MFR),使之能根据篦板上熟料层阻力变化,自动灵敏地调节阀的阻力,使得熟料层加篦板阻力之和维持恒定,达到通风量恒定,最终达到整个篦床上冷却空气均匀分 相似文献
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1937年,首台篦冷机在美国投产,迄今已70年,在此期间,篦冷机已从第一代薄料层篦冷机、第二代厚料层篦冷机、第三代空气梁可控气流篦冷机发展为第四代无漏料篦板的熟料冷却机。本文就四代篦冷机的技术进展状况作一介绍,以便有关人员了解各代篦冷机发展过程中,所遇到的问题及其解决途径,为进一步提高篦冷机的性能提供参考。 相似文献
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<正>我公司地处海拔1 900多米的高海拔地区,2条2 500t/d生产线都采用国内研制的第四代S型篦式冷却机。在使用中该篦冷机出现两侧耐磨墩墙磨损、熟料输送能力差及压床、断梁事故,我公司针对以上问题对篦冷机进行了优化改造,本文对此做一总结。1第四代S型篦式冷却机介绍该篦冷机型号为SCH314R,生产能力2 500t/d,篦床有效面积71.2m2,入料温度1 400℃,出料温度 相似文献
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对比第三代篦冷机存在的问题,第四代篦冷机已进行调整优化,如第三代冷却风机群布置不合理,风量分配不足,熟料热交换效率不充分、篦床漏料、篦室漏风等问题。但是在使用第四代SCLW4-8×10篦冷机还是存在第三代共性的问题,如窑口落料端高温段还是存在一定的“红河”现象,在篦冷机出现“红河”后是对生产有一定的危害,其次第四代SCLW4-8×10篦冷机为单段步进式篦床,如出现“红河”后,固定斜坡段、高温区、低温区上的料层控制实现不了分段快速调整,然而会导致料层热交换效率不均衡,固定斜坡段二次风温低,熟料温度过高,余热回收法效率低等,因而对第四代SCLW4-8×10篦冷机进行局部优化调整,消除“红河”势在必行。 相似文献