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2500 t/d熟料生产线篦冷机优化改造前,活动梁螺栓频繁断裂,导致液压缸底座开裂、活动框架变形,设备运行可靠性差,出篦冷机熟料温度长期偏高.采用增加篦冷机冷却面积、提升急冷效果、解决风室漏风等方法和措施进行改造,不仅提高了篦冷机的冷却效率和热回收效率,还降低了出篦冷机熟料温度,熟料产量达到了3000 t/d以上. 相似文献
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改造前,电石渣掺配生料煅烧熟料生产线熟料产能偏低,能耗指标偏高,熟料3 d强度偏低,且波动大,熟料结粒差,窑头飞砂大,烟室、缩口结皮严重,篦冷机风机效率低,二、三次风温低,窑尾回灰量大。以热工标定为依据,对系统主辅机设备结构进行细节推敲,认为:预热器系统相关配置或结构不合理或位置不恰当,换热效率低;系统热工制度紊乱,窑热负荷大;一次风机和头煤喂煤风机风量不匹配;篦冷机冷却风机效率低,熟料易烧性差,C1旋风筒收尘效率低。针对性实施系列改造措施后,烧成系统相关指标向好,达到了技改的预期目的。 相似文献
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针对高温段熟料冷却效果不好,导致高温熟料经过篦冷机二段时部分出现黏连成大块状使驱动压力增加的现象及红河问题,采用辅助冷却的方式增加篦冷机侧面方向吹风,加强高温段熟料冷却效果,以提高热回收效率,改善篦冷机运行状况,达到稳定系统工况,提高熟料产质量的目的。 相似文献
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《新世纪水泥导报》2016,(5)
篦冷机是烧成系统最主要的设备,大多数篦冷机都因为系统超产太多而处于超负荷运行状态,因此故障率高,熟料温度高。事实上,篦冷机是对熟料强度、游离钙高低和水泥磨产量起着决定性作用的重要工艺环节,它同时还对烧成系统的稳定运行和节能降耗起着决定性的作用。篦冷机改造就像烧成系统改造一样,也是一个系统工程。在这个系统中,不能单纯地通过增加冷却风机的风量或压力来提高冷却效果,而是应该以改变熟料在篦冷机内的“冷却状态”为核心,以提高急冷效果为目的,改造固定床结构以及急冷篦板结构,同时优化固定床之后各个阶段篦床的冷却能力,合理配置风机风量和压力;在运行初始阶段采用合理的操作,建立合理稳定的料层厚度;在正常运行期间采用以“稳定窑头罩压力和二次风温”的操作方法,来保证料层的稳定和系统运行的稳定。 相似文献
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1 问题的提出山东铝业公司水泥厂7号水泥窑为φ5m×125m 喷入法喂料的湿法窑,设计产量为1368t/d,熟料冷却设备为一台自行制造的第二代篦式冷却机。该生产线自1993年投产以来,一直达不到设计产量,且篦冷机的故障率高,分析原因主要存在以下问题:(1)熟料煅烧不均匀,时有下大料结“大蛋”现象;(2)篦冷机风室间漏风、串风严重,锁风效果差,不能保持风压,造成薄料层操作,致使篦冷机篦板烧损严重;(3)篦冷机冷却效果差,“红河”现象严重,出料温度经常高于160℃,热回收效率低; 相似文献
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介绍了第四代篦冷机存在的冷却效率低、设备维护量大、故障率高的问题,通过分析采取了四连杆改托轮、更换液压缸及密封、改造固定篦床和二、三室供风等措施,达到了提高产品质量和稳定生产的效果。 相似文献
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篦冷机性能的好坏不但影响熟料质量和熟料的易磨性,更是降低系统热耗的关键所在。文中针对德国IKN钟摆式液压驱动篦冷机热回收效率低、熟料质量差的问题进行分析,并主要采取了将篦板尾部凸起棱切除,消除凹区域的措施进行改造,提高了篦冷机冷却性能。 相似文献
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针对5 000 t/d熟料生产线存在的问题,针对性地采取了节煤措施,包括:减少熟料灰对煤粉的污染;窑头选用新型煤粉燃烧器;优化改造入窑生料计量设备;优化改造预热器系统保温;优化篦冷机篦板,提高篦冷机冷却效率;减少窑系统漏风。通过几年的持续改造,该生产线2017年熟料标准煤耗达到99.19 kg/t,较2012年下降了9.82 kg/t。 相似文献