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通过对比服役不同时间后HP40Nb炉管轴向截面不同位置与外表面打磨至一定深度处的组织和硬度变化,分析利用复膜金相技术与现场硬度测试来评估在役炉管损伤的可行性。结果表明:在高温下服役较长时间后,炉管轴向截面不同位置的组织,尤其是碳化物形貌差异较明显,甚至会因超温而出现孔洞,导致炉管发生早期失效;服役炉管轴向截面不同位置处的硬度差异较大,越靠近壁厚中心硬度越高,与组织变化规律相符;打磨炉管表面,测定一定深度处的硬度,当硬度持续稳定时,可用该深度处的组织来表征炉管大部分的组织,这验证了复膜金相技术和现场硬度测试用于评价服役HP40Nb炉管组织损伤的可行性。 相似文献
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石化厂某型号制氢转化炉在投产使用4年后,其辐射室1根炉管发生开裂。为找出炉管开裂原因,对炉管材料进行了检测,通过对制氢转化炉炉管的断口、金相以及高温蠕变分析,找出了失效原因。由于催化剂搭桥及炉嘴偏烧导致的局部过热引起的高温蠕变损伤是炉管开裂的主要原因。 相似文献
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结合胜利油田实际情况,分析了湿蒸汽发生器辐射段炉管的工作环境,总结湿蒸汽发生器辐射段炉管的失效类型,包括炉管内部结垢、炉管腐蚀、燃烧器偏烧以及炉管泄露、爆裂等,针对导致炉管失效的主要因素,提出有效检测手段,及早发现隐患,保障设备安全运行。 相似文献
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对某装置废能锅炉高温过热器发生爆裂的炉管(12Cr1MoVG)的化学成分、显微组织、内垢物组分等进行了研究,分析了爆裂的原因。结果表明:废能锅炉长期在低负荷下运行造成蒸汽偏流,使炉管严重超温,从而引起炉管材质劣化和蠕变损伤,最终导致炉管爆裂。 相似文献
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扬子石化公司乙烯裂解炉,自1987年投运以来。经历了多次计划外检修。由于裂解炉管的特殊材质(日产为KHR-35CW,国产为ZG4Cr25Ni35WNb),其焊接也具有其特殊性,特别是在运行损伤后的焊接修复检验。近年来,乙烯裂解炉管的运行寿命评估、无损检测及焊接修复技术越来越受到人们的重视。l辐射段护管焊缝的射线探伤炉管常见的损坏型式一般为弯曲变形和炉管轴向开裂。更换和新旧炉管对接是最常见的炉管修复方式。在炉管焊接中,存在以下几种不利因素。(1)炉管长期在高温条件下工作,内壁容易渗碳,使材料的塑性、韧性下降。新旧炉管焊… 相似文献
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本文提出了用蠕变内应力σ_0判断HK-40转化炉管蠕变损伤程度和残余寿命的新方法。对已运行了七万小时的HK-40炉管的研究表明,用该方法所得蠕变损伤评定结果与用常规试验方法所得的结果相一致,但对以第二相粒子(M_(23)C_6)为强化相的HK-40炉管,σ_0的大小具有明确的物理意义,表征材料强化相的强化作用。本文还应用σ_0的外推法预测了HK-40炉管的残余寿命,从而为高温部件残余寿命的预测提供了一种新方法。 相似文献
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某公司化工厂EF-3120乙烯裂解炉安装的裂解炉炉管温度仪表监测与分析系统,该系统以普朗克(Plank)黑体辐射定律、红外辐射检测技术为基础,采用比色测温法和计算机图像处理等多项技术,对辐射段炉管温度进行测量,实现裂解炉辐射段温度全面实时的监测,为操作人员调整优化提供数据支持。 相似文献