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采用CO2+NH3气氛对40Cr和42CrMoA钢曲轴进行氮碳共渗正交试验,确定了钢曲轴优化的工艺参数,该工艺与原乙醇+NH3氮碳共渗工艺比较,钢曲轴的组织和疲劳性能无明显差异,但新工艺比原工艺更经济。 相似文献
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对Cr12MoV钢在510 ~520 ℃、NH3流量为60 mL/min时不同时间、NH3/CO2不同气氛比值、不同等离子体共渗炉压的氮碳共渗工艺进行了研究.通过金相、XRD、SEM、EDS、摩擦磨损实验,探究了氮碳共渗优化工艺及稀土加入对Cr12MoV离子氮碳共渗的影响.结果表明:对于冷作模具钢Cr12MoV,时间为10 h、NH3/CO2为10∶1、炉压为500~700 Pa时,实验效果优化.另外,随着稀土镧的加入,渗层增厚且白亮层更致密,硬度梯度更平缓,氮碳共渗效果更佳. 相似文献
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SKD11钢的离子氮碳共渗工艺及其稀土催渗研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了探究SKD11钢的优化氮碳共渗工艺,对SKD11钢在530℃不同共渗时间、不同炉内气压、NH3/CO2不同气氛比值情况下的离子氮碳共渗进行了研究.运用XRD、SEM、显微硬度、摩擦磨损试验,对材料的显微组织、显微硬度和耐磨性进行了分析.试验结果表明:对于冷作模具钢SKD11,时间为10 h、NH3/CO2为10∶1、炉内气压为500~700 Pa时,氮碳共渗效果相对最好.另外,在上述优化工艺基础上,随着稀土La的加入,渗层变厚且渗层与基体结合更致密,表层到心部的硬度梯度更小,氮碳共渗效果更好. 相似文献
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曲轴(42CrMoA)经NH3+CO2气体氮碳共渗后表现硬度未达到要求,经试验采用500℃保温15h氨分解率控制在15%-25%范围内的工艺重新渗氨,表面硬度达到技术要求,金相组织合格。 相似文献
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脉冲工艺参数对气体氮碳共渗层深度的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用氨气加少量CO2进行脉冲气体氮碳共渗,探讨在固定温度、时间下脉冲幅度、保压时间对氮碳共渗渗层的影响。结果表明,在共渗温度、时间一定的情况下,随着保压时间的延长,化合物层(白亮层)逐渐减少;随着脉冲幅度的不断增加,化合物层先增加后减少,且保压时间的变化比脉冲幅度的变化对氮碳共渗化合物层影响更大。因此通过调整脉冲工艺参数有效控制化合物层的厚度,可以满足不同材料的技术要求。 相似文献
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气体氮碳共渗气氛的氮势是非常重要的工艺参数。目前掺入N2的NH3-N2-CO2氮碳共渗工艺已得到了广泛应用,掺入氮气不仅能降低生产成本,还能提高气氛的氮势。通过计算CO2与H2反应而消耗的H2,推导出了精确计算NH3-N2-CO2氮碳共渗气氛氮势的公式,并将其用于计算H13钢的NH3-N2-CO2氮碳共渗气氛的氮势。计算和试验结果表明:H13钢采用NH3-N2-CO2氮碳共渗获得无脉状氮化物渗层的临界氮势值为0.8。 相似文献