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高炉风口破损机理及寿命探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
结合风口工作环境,阐述了风口破损的4种机理,即熔损,开裂及龟裂,磨损和曲损。结合我国高炉风口现状,从风口结构,风口制造质量,风口冷却,高炉操作,喷吹煤粉等方面分析了影响风口寿命的因素,并根据分析提出了一系列提高风口寿命的措施。此外,还简要介绍了与风口制造有关的新技术动向。 相似文献
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高炉铜风口表面喷涂隔热材料合理性的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了水冷风口的导热特征和隔热涂层对风口壁温的影响;计算了不同条件下风口内外壁的温度;通过分析比较风口表面处理方法对风口壁温的影响,认为在铜风口表面喷涂隔热材料的方法是提高风口使用寿命的有效途径。 相似文献
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风口是高炉送风系统的重要设备之一,通过对高炉风口参数进行分析探讨,论述了风口数目,风口高度,风口角度、长度,风口直径对高炉冶炼操作、生产技术经济指标的影响,并从设计角度提出了风口参数的设计、计算参考数据和建议。 相似文献
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首钢炼铁厂减少风口损坏的实践 总被引:4,自引:0,他引:4
首钢炼铁厂高炉扩容改造后风口损坏严重,1995年全厂损坏风口400多个,损坏风口的原因是烧坏、磨坏及风口质量问题。通过逐项改进,风口损坏得到了控制,2000年风口只损坏100多个,保证了炼铁生产的稳定顺行。 相似文献
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本文分析了高炉扩容改造后风口损坏严重的原因,提出了减少风口烧损、防止磨坏风口、提高风口质量等措施。逐项措施实施后,损坏风口数量明显减少,保证了高炉稳定顺行。 相似文献
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在湘钢2号高炉上进行了贯流式风口试验。在试验过程中,对被磨损的风口曾进行过分析,发现喷吹煤粉的冲刷是磨损的主要原因,同时贯流式风口的外形及其安装方式也增加了磨损的作用,使风口更加速磨损.为此,本文认为贯流式风口的外形应改为直风口为好,同时在风口内壁加装SiC-SiN复合耐磨材料制成的衬套,定能使风口寿命进一步提高。 相似文献
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确立了风口保护况,炉况保风口的原则,通过改进风口结构,提高铸造质量,风口寿命稳步提高。并指出水是实现风口长寿的关键。 相似文献
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宝钢1#COREX-3000投产以来,风口破损较为频繁,对COREX-3000生产的稳定及产量带来了很大的影响。从COREX纯氧鼓风工艺特点、风口氧气流速、单风口熔炼率、风口通氮、出铁制度、焦炭比例和生产工况等方面进行了分析,分析结果显示,COREX风口破损的主要原因是由于风口理论燃烧温度高,风口前端焦炭和半焦粒度小,透气透液性能较差,导致风口前端氧气孔道高温熔化或磨损扩孔,出现漏水现象而破损。通过适度降低风口氧气流速和单风口熔炼率、风口添加氮气、稳定炉况和优化出铁制度可以有效减少风口破损数。 相似文献
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风口热障涂层长寿作用效果研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了风口的导热特征、烧损机理和热障涂层对风口壁温的影响,在此基础上分别计算了普通风口和应用新型风口的温度参数。计算结果说明:热障涂层具有保护风口、防止烧损的作用,即热障处理是提高风口使用寿命的有效途径。新型风口的试用表明.热障涂层可减少风口处的热量损失,使得实际入炉的热风温度升高15.8℃。 相似文献
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合理调整风口对大型高炉吹透中心、活跃炉缸十分重要。目前,实际操作常常认为增加风口长度、增加风口回旋区深度、缩小风口面积能提高风速,进而提高鼓风动能,以利于吹透中心。建立了调整风口参数的数学模型,并以某厂3 200 m3高炉为例,给出了在总风量不变的条件下,增加1个风口长度、减小1个风口面积以及多个风口尺寸调整时,各风口风量、风速和鼓风动能的变化。发现增加部分风口的长度时,对应风口风量、风速、鼓风动能降低。缩小少数风口的面积,会降低对应风口的风量;只有在缩小多数风口的面积时,已调整的风口风速和鼓风动能才可能提高,而未调整的风口风量、风速和鼓风动能提高幅度更大。根据该数学模型,定量化给出该高炉调整风口的相关参数,可用于调整炉缸煤气流的均匀性,维持高炉稳定、顺行。 相似文献
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本文对高炉风口烧坏的原因进行了认真分析,认为引起风口大量烧坏的主要原因是配用了大量强度差、灰分高的土焦,造成炉缸焦灰堆积,边缘结厚,铁水在风口沉积。经过一段时间的反复改制和试验,研制成功了钢质马蹄形风口,解决了风口大量烧坏的问题。该种钢质马蹄形风口造价仅为铜风口的1/7,而寿命却提高了5倍,同时具有良好的经济效益。 相似文献