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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
针对鼠笼感应电动机全压起动时电流大、转矩小的缺点,在不改变电子式软起动器硬件基础上,研究一种离散变频技术,优化电机起动性能。对传统离散变频策略进行优化,采用恒压/频比和等效正弦相结合的控制策略,基于MATLAB/Simulink搭建仿真模型,分别对直接起动、基于固定触发角起动、基于等效正弦变换起动和利用四分频半波替换等效正弦变换起动进行仿真研究,利用四分频半波替换等效正弦变换起动明显降低了电压谐波含量,仿真结果证实改进的离散变频策略优化了起动性能。  相似文献   

2.
针对单相永磁同步电动机起动困难和运行时功率因数低的问题,计算和分析了起动过程中电磁转矩、转差率与起动电容之间的关系,获得使得起动转矩值最大的电容值,以缩短起动时间;通过调节补偿电容来调控电机功率因数,从而降低运行电流实现节能.仿真和样机实验表明,正确选择起动电容值可以提高电机自起动性能,实时调节补偿电容值可以获得明显的节能效果.研究工作和结论对开发高起动性能的高效单相永磁同步电动机有参考价值.  相似文献   

3.
大中型电机起动时会对电网电压造成影响.对电机起动过程进行了理论分析,应用PSAF软件,对化工厂新投入的电机在全压起动和降压起动两种方式下对电网的影响进行了仿真计算,并给出了结论和建议.  相似文献   

4.
针对双定子感应电机在两定子绕组串联、转子通过中间环电阻联接的运行方式,利用矩阵分析理论建立了动态数学模型,并通过仿真计算对该电机的起动性能和转子中间环电阻对该电机运行性能的影响进行了分析,结果与实验是相吻合的。  相似文献   

5.
论述了空间矢量调制矩阵变换器的基本原理,给出了矩阵变换器-异步电动机调速系统组合控制模型,分析了空间矢量调制策略,并且在Matlab/Simulink平台上,针对矩阵变换器-异步电机矢量控制系统的电机起动运行进行了仿真。仿真结果表明:该策略方法具有良好的起动调速性能,具有很大的应用前景;验证了矩阵变换器空间矢量调制策略的可行性和正确性。  相似文献   

6.
泵系统在电动机起动和停止时,转矩的突变会导致液流冲击,引起喘振与噪声,产生“水锤效应”。本文根据电动机及泵系统的特性,从产生水锤的原因出发,对直接起动、一般软起动、泵控软起动三秕不同方式进行水锤分析比较,并利用Matlab搭建仿真模型进行试验测试。仿真结果表明采用转矩闭环控制策略的泵控软起动器不仅能有效地减小电机起动时对电网的冲击,还能达到减轻或消除“水锤”冲击的目的。  相似文献   

7.
针对红外雨量传感器控制系统中的雨刮器电机起动电流过大的问题,提出了采用占空比可变的PWM波来限制雨刮器电机起动电流的方法,并设计了具有软起动功能的雨刮器电机控制器.文中首先使用Matlab/Simulink软件进行系统仿真,仿真结果证明了该方法的可行性.实验结果表明该方法可将电机的起动冲击电流降低50%以下,有效的解决了雨刮器电机由于频繁起动导致的过热问题,减少了电机起动过程中的铜损,延长了电机的使用寿命.该方法电路结构简单,经济实用.  相似文献   

8.
针对抽水蓄能机组的异步起动,提出了一种新型异步起动方式,起动时采用动态无功补偿装置,按容量8∶4∶2∶1的分组方式,利用晶闸管开关实时投入或切除相应的电容器组,减少电机起动时从系统获取的无功功率,以维持电压稳定并提高起动速度.利用Matlab/Simulink仿真软件,仿真研究了机组的异步起动特性,验证了机组异步起动时采用动态无功补偿方式减小系统电压降落的可行性.与直接起动和变频起动方式相比,该方式能有效提高电机起动的安全可靠性,具有一定的优越性.  相似文献   

9.
本文在研究了液压机构系统中储能电机的各种起动方法的基础上,提出了一种新型的是有泵控制功能的软起动方法。它不仅能够降低起动时的大电流而且还能降低油泵起动和停止时造成的油锤,减轻液压系统的振动,降低液压系统漏油、损坏的缺陷率,提高设备使用寿命,最后通过MATLAB仿真分析论证了该方法的可行性。  相似文献   

10.
实心转子同步电动机起动过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
实心转子同步电动机起动过程中的电磁现象十分复杂,采用常规方法难以准确分析其性能。利用Ansoft软件对该电动机起动过程进行了研究。通过建立电机二维有限元模型,实现了电机场、路及运动的耦合处理;通过编辑定、转子绕组外电路完成了对电机的自动投励,以及对电机空载情况下的起动性能作了分析。仿真结果表明,实心转子同步电动机具有良好的起动特性,起动转矩受转子材料参数的影响突出。  相似文献   

11.
以三明钢铁厂炼钢转炉为例,分析了氧枪升降传动的系统特点,介绍了系统的设计方法和应用时应注意的问题.  相似文献   

12.
针对传统AC-DC-AC在CPT系统(感应电能传输)应用中存在的缺陷,采用双向开关高频直接AC/AC变换技术,提高变换器的变换效率和鲁棒性.对该变换器的工作原理和控制模式进行详细分析,针对变换器电流峰值反馈控制存在的滞后问题,提出变换器的预测控制算法,并结合理论仿真分析,验证该AC/AC变换器控制策略的可行性.  相似文献   

13.
在分析目前现有的交交变频技术的基础上,通过控制传统的交流调压电路中的功率器件MOSFET的导通与关断,改进了控制策略,实现了三相多功能交交系统变频变压的目的。以三相系统为研究对象,分别考虑系统在三相和单相输出时变脉宽控制方式下的占空比表达式及相关的控制规律,同时在SIMULINK环境下进行了仿真,并且完成了相应的实验。通过实验表明,提出的多功能AC/AC变频系统的理论分析是正确的,其基于变脉宽的PWM控制策略是可行的。  相似文献   

14.
在分析了现有的三相交-交变压电源后,提出了一种新颖的三相交-交变压和稳压方法,该方法借助于三相电子开关,将直流电压变换原理应用到三相交流的变压、稳压中,克服了使用传统晶闸管调压电路带来的功率因数低和谐波污染问题.与使用串联补偿构成的三相调压电路相比该电路具有简单,电压调节范围大等优点.在描述了系统的构成、工作原理和数学模型后,对该电源系统的控制策略作了简要分析和说明,最后给出了电源系统的仿真结果和在样机上的实验结果.  相似文献   

15.
以对单相交流调压电路的MATLAB仿真为例,介绍了基于MATLAB的Simulink仿真中建立仿真模型的方法,以及如何利用仿真模型进行实际调压电路波形分析.通过对比电路仿真结果和理论计算结果,二者完全吻合,论证了MATLABB中的Simulink仿真工具可以很方便地创建和维护一个完整的模型,评估不同算法和结构并验证系统性能.  相似文献   

16.
交流调速的功率控制原理   总被引:10,自引:0,他引:10  
根据电动机最基本的电-机能量转换原理,对交流调速的实质进行了新的分析,并得出交流调速的实质是功率控制的结论。交流调速的所有方法都可归结为电磁功率和损耗功率两种控制方案,电磁功率控制改变的是理想空载转速,调速是高效率的;损耗功率控制增大的是转速降,调速是低效率的。  相似文献   

17.
重点介绍了交流伺服电机的发展、结构、原理及放大电路的功用,从而看出交流伺服电机在机器人运动中所起的作用。  相似文献   

18.
介绍了用NE555控制固态继电器实现感应电动机软起动以及电流闭环控制设计实验证明,该方案具有良好的软起动性能,且造价低  相似文献   

19.
为研制高性能的全数字交流伺服驱动系统,设计了基于FPGA的单芯片伺服控制方案.采用现代EDA设计方法,使用Verilog硬件描述语言构建了永磁同步电动机矢量控制系统的坐标变换、空间矢量脉宽调制(SVPWM)、电流环、速度环以及串行通讯等电机控制模块的硬件逻辑电路,并进行了仿真验证,最后在Xilinx3S400 FPGA中实现了永磁同步电动机转子磁场定向控制.仿真和实验结果表明,系统具有很好的机械特性、力矩特性和动态性能,从而验证了使用FPGA设计高性能的全数字单芯片交流伺服驱动系统具有较高的可行性.  相似文献   

20.
ACPMIG弧焊电源由一次全桥逆变电路、二次推挽逆变电路以及电流控制系统、电压控制系统构成.焊丝熔化及熔滴过渡由脉冲电流控制实现,要求电流控制系统具有很高的动态响应速度以及抗干扰性能.利用计算机辅助分析及设计的电流控制系统,其输出100A的阶跃响应的最大超调量2 2554%,峰值时间0 0013s,上升时间5 8602×10-4s,2%误差带的调节时间0 0014s,稳态误差0.应送丝速度及电弧电压控制的需要,设计的电压控制系统,其输出电压10V阶跃响应的最大超调量5 9358%,峰值时间0 0164s,上升时间0 0045s,2%误差带的调节时间0 0543s,稳态误差0.弧焊电源输出电流电压的动态性能满足焊接工艺控制的要求.  相似文献   

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