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相似文献
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1.
冀东磁铁精矿球团焙烧机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了焙烧温度、时间等因素对冀东磁铁精矿粉球团焙烧质量的影响.当预热温度超过1 000 ℃时,颗粒表面生成液相,造成球团氧化不完全;当焙烧温度超过1 275 ℃时,球团中的脉石大量同化,产生大量硅酸盐液相,降低成品球强度.冀东磁铁精矿球团最佳焙烧工艺为:氧化温度为900~950 ℃,氧化时间不低于20 min,焙烧温度为1 250~1 275 ℃,焙烧时间不低于20 min.  相似文献   

2.
针对米易球团厂链篦机-回转窑球团生产线投产初期焙烧温度偏高带来的一系列问题,研究了预热温度、球团粒径、氧化气氛对钒钛磁铁精矿球团氧化率的影响。通过提高球团粒度均匀性、改造干燥鼓风机、优化热工制度,使焙烧温度从1 300℃下降到1 150℃,实现了钒钛磁铁精矿球团的低温焙烧。  相似文献   

3.
玛瑙山磁铁精矿氧化球团试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以玛瑙山磁铁精矿为原料 ,进行了制备氧化球团的成球、焙烧和冶金性能等试验研究。试验结果表明 ,该精矿的上述各项性能优良 ,适合生产氧化球团矿。  相似文献   

4.
进行了西澳超细粒磁铁精矿分别配加国产磁铁精矿和巴西赤铁精矿制备氧化球团矿的实验研究.结果表明,以100%西澳超细磁铁精矿为原料制备氧化球团矿时,球团预热及焙烧性能较差,在预热温度为1050℃、预热时间20 min及焙烧温度1300℃、焙烧时间40 min的条件下,预热球团和焙烧球团矿抗压强度分别为每个502和2313 N.西澳超细粒磁铁精矿配加40%国产磁铁精矿或20%巴西赤铁精矿时,球团适宜预热温度由1050℃分别降低到950和975℃,适宜的焙烧温度由1300℃分别降低到1250和1280℃;而且焙烧球团矿的抗压强度分别提高到每个2746 N和每个2630 N.焙烧球团矿的微观结构研究表明:配加国产磁铁精矿后,焙烧球团矿中Fe2O3晶粒发育优良,晶粒间互联程度提高,晶粒粗大,孔隙率低,固结更加紧密.配加20%巴西赤铁精矿时,焙烧球团矿中Fe2O3晶粒基本连接成片,Fe2O3晶体发育良好.优化配矿是改善西澳超细粒磁铁精矿球团矿预热及焙烧性能的有效途径.  相似文献   

5.
通过钒钛磁铁精矿—煤—Na_2CO_3球团的加热试验,考察了温度、配碳量、Na_2CO_3配加量等因素对矿还原性的影响,探讨了Na_2CO_3的作用机理。采用回归正交法设计试验,统计分析试验结果发现:温度、配碳量、Na_2CO_3配加量对矿还原有显著的影响,其中温度影响最大;较低温度下,Na_2CO_3对碳气化反应能产生明显的正催化作用,促进矿中铁氧化物的还原。在配碳2.33 mol、1 260℃、Na_2CO_3配加0.014mol、30min的条件下,钒钛磁铁精矿的还原度为94.56%,金属化率91.67%,金属铁颗粒明显生成。  相似文献   

6.
磁铁精矿冷固球团直接还原新工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
章庆和 《钢铁》1997,32(10):1-3,11
介绍了磁铁精矿采用有机粘结剂进行冷固结,得到冷固球团,然后直接进行还原生产金属化球团的新工艺,试验表明,此工艺可得到性能优良的冷固球团及金属化率≥95%的金属化球团,文章还对其各工艺条件及影响因素进行了阐述。  相似文献   

7.
硼泥作为烧结球团添加物,我国已有不少报道。首钢、邢钢、鞍钢等都进行烧结配加硼泥的试验研究,其目的是为了改善烧结矿的自然粉化和冶金性能。凌钢等竖炉球团厂为了降低竖炉球团焙烧温度,进行了大量配加硼泥的试验,并在高炉中获得了很好的冶炼效果。  相似文献   

8.
通过对国内部分先进球团厂竖炉炉型及有关生产参数的对比分析后认为,提高马钢竖炉预热氧化带的高度及扩大烘干床面积,是降低马钢自产磁铁球团矿中过高的FeO含量以及提高竖炉利用系数的最有效方法。该两项技改,投入极少,而经济效益的产出却巨大。  相似文献   

9.
以三种磁铁精矿为原料,两种膨润土为粘结剂,进行了单一铁精矿和不同配矿条件下混合铁精矿的造球试验和球团焙烧试验.研究了铁精矿的化学成分、粒度组成和颗粒形貌及其对球团矿质量的影响,探索了不同原料条件下的造球参数及最佳造球条件下氧化球团矿的焙烧参数.其结果可为球团厂合理配矿提供指导.  相似文献   

10.
勐桥精矿球团试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过球团试验,了解、掌握含T勐桥精矿的基本性能以及配矿条件下其对生球、球团矿质量的影响,为能否应用于球团生产提供技术依据。  相似文献   

11.
以安庆含硫1.61%的磁铁精矿为对象,研究了用高硫磁铁精矿制备满足高炉冶炼要求的氧化球团矿的可行性。采用含镁工业盐类矿物为添加剂,通过系统地试验研究,获得了抗压强度2552N/个、含硫量0.018%、FeO含量1.67%、冶金性能良好的球团矿。探讨了添加剂强化高硫磁铁精矿球团氧化固结的机理。  相似文献   

12.
为提高马钢竖炉球团矿品位,在试验室条件下,用马钢凹精矿配加巴西CVRD公司的三种超细精矿进行了球团试验。  相似文献   

13.
精选硫酸渣球团试验研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
在试验室条件下进行了精选硫酸渣球团试验研究,结果表明,添加10%的超细钢渣,能有效改善硫酸渣精矿球团的成球性能,焙烧性能和冶金性能,成品球的各项指标能满足高炉冶炼要求,此外,还就添加超细钢渣后球团的成球及固结机理进行了探讨。  相似文献   

14.
在马钢-烧2座8m^2竖炉上进行了配用巴西PF精矿的工业性试验。试验结果表明,在膨润土用量不变的情况下,配用8%和15%巴西PF精矿替代巴西CVRD精矿,其生产操作和球团矿的常规质量指标变化不大。冶金性能检验表明,配用巴西PF精矿的球团矿,除低温还原粉化变差导致压差略有升高外,还原性、还原速率、还原膨胀、熔滴性能的变化不大。  相似文献   

15.
润磨活化机理初探   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过SEM、X衍射分析、激光粒度分析以及比表面积和润湿热的测定 ,对润磨预处理铁精矿的活化机理进行了研究。研究表明 ,润磨后精矿平均粒径明显减小 ,细粒含量增加 ,- 4 5 μm粒级增加近 11% ,而 1~ 10 μm粒级由 13%提高到 2 0 %。粒径的对数值接近正态分布。精矿的润湿热由 1.4 5× 10 - 5J cm2 提高到 4 .77× 10 - 5J cm2 。衍射峰趋于变宽 ,衍射强度趋于减弱 ,晶格变形增加  相似文献   

16.
分析了白马钒钛磁铁精矿烧结的特点 ;与攀枝花钒钛磁铁精矿相比 ,白马精矿具有垂直烧结速度快 ,烧结机利用系数高 ,其烧结矿具有含铁、钒高 ,二氧化钛、硫低的特点。白马烧结矿的软化、熔化、滴落温度低 ,有利于改善高炉冶炼时炉料的透气性。  相似文献   

17.
大冶铁精矿成球动力学试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用大冶铁矿磁铁精矿为原料,在实验室型圆盘造球机中造球,研究了水分,膨润土用量,给料量和圆盘转速对成球动力学的影响。研究发现。水分是影响生球成长速度的敏感因素;增加膨润土用量的效果与水分相反;在一定的充填范围内,生球平均直径与给料量无关,本文以试验为依据提出了具有一级反应形式的动力学模型方程,即dS/dt=-KcS;分析了速度常数Kc的影响因素。  相似文献   

18.
太钢尖山磁铁精矿属高铁、高硅、超强国 粒度铁精矿。实验室试验及工业试验表明,烧结配用尖山精矿时,如果强化掉粒措施不力,随尖山精矿配比升高,大约精粉率每提高10%,烧结利用系数下降2-3%,烧结矿转中度也有下降趋势,采取强化制粒措施后,烧结多配用尖山精矿不会影响其疸,且烧结矿冶金性能完全满足高炉冶炼的要求。  相似文献   

19.
中钛型钒钛磁铁精矿烧结试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对南亚某国的中钛型钒钛磁铁精矿烧结试验研究,掌握了其烧结特性。生产中使用一定配比该精矿会影响混合料的制粒效果,降低利用系数,影响烧结矿强度指标,但在南亚精矿配2%情况下,烧结技术指标基本满足生产要求,且有利于V2O5、TiO2资源的综合利用。  相似文献   

20.
辊磨预处理磁铁精矿活化机理初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过SEM、激光粒度分析、比表面积测定、润湿热的测定及X衍射分析对高压辊磨预处理铁精矿的活化机理进行了研究。研究表明:铁精矿经过高压辊磨预处理后,其平均粒径明显减小,细粒级含量增多,其粒径对数分布接近正态分布。其颗粒形貌多为针状、片状和条形状,并且有些颗粒明显存在裂隙。铁精粉的润湿热由1. 4 5×10 - 5J/cm2 提高到9 .78×10 - 5J/cm2 ,从而活性增加,其表面的吸附能力提高。  相似文献   

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