共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对全厂蒸汽系统富余50~70t/h低压蒸汽的状况,提出了采用低压蒸汽螺杆发电机组回收余热的技改方案;介绍了蒸汽余热发电系统的工艺流程和系统配置;简述了螺杆膨胀发电机组的工作原理和技术特点。技改效果表明,采用螺杆膨胀机组的发电效益约为10007万元/a,机组全套设备的投入约为1680万元,不到2年即可收回设备投资。 相似文献
2.
针对全厂蒸汽系统富余50~70 t/h低压蒸汽的状况,提出了采用低压蒸汽螺杆发电机组回收余热的技改方案;介绍了蒸汽余热发电系统的工艺流程和系统配置;简述了螺杆膨胀发电机组的工作原理和技术特点.技改效果表明,采用螺杆膨胀机组的发电效益约为1000万元/a,机组全套设备的投入约为1680万元,不到2年即可收回设备投资. 相似文献
3.
浙江巨化股份公司合成氨厂是能耗大户,2003年全年消耗高压蒸汽41569t、中压蒸汽117574t、低压蒸汽155430t。在热能利用上,高、中、低位热能在不同的生产装置中均有应用,但全厂能源管理网络中,偏重于各化工单元的热能综合利用,放热反应生产装置中的大量热能多以冷却水升温的形式排出而浪费,而未有效地结合全厂生产装置用能情况合理配置。为降低综合能耗,合成氨厂对生产装置进行了一系列的技术改造和工艺改进。以下将热能综合利用改造情况作一总结。 相似文献
4.
经过这几年的发展,我公司合成氨生产能力已达8.5万t/a。尿素系统原为4万t/a中压联尿改6万t/a水溶液全循环工艺,通过技术改造,生产能力达9万t/a,但仍不能适合合成氨生产能力的要求,尿素系统还有诸如尿素合成转化率低,中、低压系统负荷重,解吸不能满足生产要求,氨耗以及蒸汽消耗高等问题。针对以上问题,我公司利用2001年4月以及6月2次小修机会,对尿素装置进行技术改造,并通过优化操作提高产量、降低消耗。改造后,尿素生产能力达13万t/a,生产稳定,各项消耗显著降低。 相似文献
5.
徐文伟 《全国煤气化技术通讯》2005,(6):19-23
2005年7月18日,我公司投资600多万元的35t/h三废混燃炉,经两天调试,正常供蒸汽,目前每小时外供300℃的过热蒸汽35-42t,为公司节能降耗和稳定生产创造了有利条件。我公司1972年建成投产,经过多次技改,现己发展成为年产合成氨11万t、尿素10万t、碳铵12万t、商品氨8万t的中一型化肥企业。 相似文献
6.
明水化肥厂氨醇和尿素生产能力己分别达到20万t/a、25万t/a。为进一步降低合成氨消耗,提高企业经济效益,在2000年的合成氨技改中,新改造1套Φ1G00均温型甲醇塔联醇系统,该系统于2000年9月15日开始设计,12月18日顺利投产运行,一次开车成功。为提高生产强度、平衡氨醇产量,在2001年10月份又进行了联醇二期扩建,在原基础上又并联建设了1套同等规格的甲醇合成装置,使甲醇生产能力达到4.0万t/a。 相似文献
7.
1450t/d醇氨联产装置简介
我公司合成一车间合成氨装置设计产能为100kt/a,20世纪60年代从英国引进,以天然气为原料,采用2.0MPa蒸汽转化、中低温变换、热钾碱脱碳、铜碱洗净化、高压合成工艺生产液氨及二氧化碳。1989年公司利用世界银行贷款对该装置进行增产节能技术改造后,装置的生产能力扩大了50%,吨氨能耗下降了30%。采取的改造措施有:一段炉加旁路,二段炉加入过量空气,系统的氢氮比靠返氢(来自合成二车间的普里森装置)维持,脱碳改为两段吸收、两段再生加蒸汽压缩机的低能耗工艺,氨合成改为13.0MPa低压合成等。 相似文献
8.
9.
介绍延长石油集团兴化化工公司30万t/a联碱项目的节能减排的技改措施,包括:碳化塔清洗气及滤过吹风系统改用N2,脱碳气进塔方式的改造,原盐贮运的改造。 相似文献
10.
11.
12.
简述了创新型kellogg合成氨装置工艺流程,介绍了完善该装置的主要节能技改措施:一段炉转化管改用薄壁转化管,增大对流段盘管换热面积;中变工段选用低温催化剂、增设低变保护器;脱碳工段用波纹规整填料取代散装填料;冷冻系统将列管冷凝器更换为蒸发式冷凝器;合成工段采用膜回收技术回收弛放气中的H2,运用深冷无动力氨回收技术回收气氨;将U型管——壳体式转化气废锅更换为挠性薄管板转化废锅。技改结果表明:合成氨生产能力由120ffd增加到145t/d,能耗由34.751GJ降低为33.206GJ,技改直接经济效益1030万元/a,2年内可回收技改投资。 相似文献
13.
14.
鲁西化工股份有限公司第一化肥厂现有2套脱碳装置,一、二系统设计能力分别为4.0万t/a、8,0万t/a合成氨。我厂自1998年起先后对2套装置进行技术改造,使合成氨生产能力翻了一番(2002年全年生产合成氨25.8万t),其中一系统脱碳技术改造动作大,生产能力增长了2倍,达到 相似文献
15.
16.
我公司是 1 972年建成投产的年产合成氨 60kt,尿素 1 1 0 kt的氮肥企业。经过多次技改 ,生产能力已提高到合成氨 1 2 0 kt/ a、尿素 2 0 0 kt/ a。现有工业锅炉 5台 ,废热锅炉 8台。原水处理工艺为氢 -钠并联降碱除硬 ,氯化物、硫酸盐不能除去 ,随着生产能力的不断提高 ,已不能满足工艺及设备需要。特别是自 1 998年 9月份将净化脱碳再生系统改为变压再生后 ,由于净化低压蒸汽用量减少 1 3~ 1 5 t/ h,使净化蒸汽冷凝液每小时减少 1 3~ 1 4t,造成全公司冷凝液系统失去平衡。主要问题是 :(1 )锅炉排污率高 ,煤耗高 ;(2 )由于蒸汽冷凝液减少 … 相似文献
17.
Ф1200前置式副产蒸汽联醇塔的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
河南省洛阳市孟津化肥厂现有合成氨生产能力8万t/a,有Ф2610造气炉8台,开6~7台;Ф2400、Ф2600湿法脱硫系统2套;Ф3600中变炉、Ф3200低变炉各1台;碳化及热钾碱脱碳系统各1套;8万t/a精脱硫系统1套;H12-57高压机6台、L3.3—17机5台;原有Ф800联醇塔1台、Ф600联醇塔3台;Ф1000矮胖中压甲烷化 相似文献
18.
郸城县化肥厂建于1970年,原设计是3000t/a合成氨的小氮肥厂,近几年,企业经过挖潜、革新、改造,现已发展成为40000t/a合成氨的氮肥厂。1993年底已陆续完成“两煤变一煤”和“两水闭路循环”技改工程。1994年正常生产时,一般开2台Φ2260和1台Φ2400造气炉,供3台H12型和5台L3.3型压缩机,最高日产合成氨131.2t、碳铵497.6t。 1993年,根据上海化工设计院设计的《日产70t合成氨节能通用设计》(二版),根据合成氨各工段回收热量的大小及位能的高低,采取逐级回收、分级利用的原则,结合我厂的实际情况,重点以造气、变换、合成3个工段为主体进行节能技术改造,在完成变换、合成、精炼“第二热网络”工程基本达到平衡的基础上,又充分实现了造气工段蒸汽自给有余。现把造气工段蒸汽自给有余的技改情况作一介绍。1 改造的内容及采取的改进措施 相似文献
19.
本文用数据说明了山西省原平化肥厂2万t/a联醇装置并入合成氨系统后,原合成氨系统的电、蒸汽、铜等的消耗比原来有明显的下降,同时,也使合成氨系统的工艺得到了优化,经济效益有很大提高。从而说明了合成氨生产中联产甲醇是一条有效的节能降耗途径。 相似文献
20.
元氏县化肥厂由年产合成氨一万五千吨能力,经过一年多的技改合成氨能力扩大到三万吨,比新建一套一万五千吨型厂少投资五百万元。于今年二月十二日一次开车成功,成为全省第一家三万吨型厂。开车以来,吨氨总能耗比去年降低五十万大卡,吨氨节电五十多度,吨氨节两煤八十多公斤,吨碳铵成本比技改前下降百分之十三,据估算到年底能收到产量翻一番,产值增一倍,利润增一点五倍的高效益。该厂节能技措项目主要是: 1.φ800mm合成塔采用中置锅炉,投入正常使用后,每生产一吨合成氨可回收蒸汽800公斤,按三万吨合成氨生产能力计每年可回收蒸汽二万四千吨,折合标煤三千一百二十吨,价值二十五万元。 相似文献