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以安徽黄山钙基膨润土为原料,Na2CO3为改型剂,采用挤压法进行了钠化改型研究,探讨了钠化剂用量、挤压间距、加水量、反应体系温度、陈化时间等因素对钠化效果的影响,确定了该地区膨润土钠化改型最优生产工艺条件。实验表明,钠化改型后的膨润土性能有较大的提高。 相似文献
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以阜新某钙基膨润土为原料,采用半干法对其进行钠化改性试验,并考察了改性前后膨润土对所制备球团性能的影响。结果表明:在Na2CO3添加量为2.5%、补加水量为25%、挤压次数为2次条件下,改性后膨润土的膨胀容和胶质价分别由原土的8.3 mL/g和1.1 mL/g提高到55 mL/g和5.2 mL/g。在母球生成时间为2 min、母球长大时间为15 min、生球紧密时间为3 min条件下,钠化后膨润土添加量为1.7%时所制备球团的各项指标均高于原土添加量为2.0时所制备球团的指标。钠化后膨润土添加量为1.7%时,生球的落下强度为4.1次、爆裂温度为510 ℃、抗压强度为9.70 N/个,可以满足冶金用球团的需要。采用半干法制备钠化膨润土可以有效降低生产冶金球团时膨润土的添加量。 相似文献
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广丰膨润土钠化改型研究 总被引:7,自引:2,他引:7
对江西省广丰县膨润土用NaCl进行了钠化改型研究 ,探讨了钠化剂的种类、用量、反应体系温度、pH值等因素对钠化效果的影响 ,得出了该区膨润土钠化改型的最佳工艺条件。实验表明 ,钠化改型后的膨润土性能有较大的提高。 相似文献
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徐光亮 《中国非金属矿工业导刊》2014,(3):23-26
以湖北鄂州某矿钙基膨润土为原料,以碳酸钠为改性剂,采用半干法轮碾碾压钠化改性工艺,探讨了原料粒径、改性剂用量、改性水分、改性时间、陈化时间等因素对钠化效果的影响,确定了该地区半干法生产冶金球团用膨润土的生产工艺。钠化改性后的膨润土物化性能有较大提高,能够满足冶金球团用膨润土作粘结剂的要求。 相似文献
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利用化学分析、X-衍射、扫描电镜、差热分析和理化性能测试等多种方法系统地研究了广西某膨润土的特征,结果表明,该膨润土矿为钙基膨润土,主要脉石矿物为石英和钾长石,蒙脱石含量为39.62%。沉降法分级后,-2μm粒级产率3.70%,蒙脱石含量为66.76%,其膨胀容、胶质价和吸水率分别为7.50 mL/2g,160.00 mL/15 g,331.94%。原矿各项指标达不到冶金球团用的钙基膨润土的最低标准,-2μm粒级的膨润土能够达到冶金球团用的钙基膨润土二级品以上的国标要求,表明该矿具有一定的工业利用价值。 相似文献
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以转炉除尘灰和氧化铁皮为原料,膨润土、氧化钙和水玻璃作为粘结剂制备了转炉造渣剂,研究了粘结剂种类对转炉造渣剂强度的影响。结果表明,膨润土和氧化钙单独作为粘结剂使用时,试样的生球落下强度较高,但干球抗压强度无法满足生产指标;水玻璃单独作为粘结剂使用时,试样的干球抗压强度较高,但生球落下强度较低,加入量超过原料质量的7%时方可满足生产需求;三者混合使用时,采用正交实验确定了可满足生产指标的最优配比,即膨润土、氧化钙和水玻璃加入量分别为原料质量的4%、7%和3%,此时制备的转炉造渣剂性能好,生球落下强度为3.7次,干球抗压强度为9.89 MPa。 相似文献
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为降低以磁铁矿粉为原料制备球团时黏结剂膨润土的添加量,探索低品位膨润土在球团工业中的应用,以朝阳某旋流器提纯后膨润土与有机黏结剂CMC进行复配为复合黏结剂,考察添加复合黏结剂对磁铁矿粉制备生球质量的影响。结果表明,在φ150 mm和φ75 mm两级旋流器串联,分级压力分别为0.1 MPa和0.2 MPa的条件下,膨润土原土蒙脱石含量从60.25%富集到81.04%,产率为60.93%、回收率为81.95%。以CMC配入量为提纯后膨润土质量的3%、螺旋挤压次数为3次时制得的复合黏结剂制备球团,可使球团中黏结剂的配比降低到0.8%,在此配比条件下制备的生球落下强度为5.2次,爆裂温度为475℃、生球抗压强度为12.85 N/个,满足球团性能要求。采用复合黏结剂制备球团有利于后续工艺的节能降耗,是未来球团工业发展的趋势之一。 相似文献
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选用皖东膨润土开发冶金球团粘结剂 ,并与已在冶金工业中稳定使用的皖南膨润土做了对比试验。结果表明 ,皖东膨润土适合冶金球团粘结剂的要求 ,且经济、技术、资源合理利用的综合指标明显提高 相似文献