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《水资源开发与管理》2017,(12)
江苏溧阳抽水蓄能电站钢岔管为目前国内抽水蓄能电站中体型最大的钢岔管,也是首例800MPa级钢材在洞内原位组装、焊接、水压试验项目。在解决3号大岔洞内焊接施工焊缝一次探伤合格率偏低问题过程中,通过QC活动,找出产生质量问题的具体原因;在1号大岔管洞内焊接施工中,寻找出切实可行整改方法,成功提高了岔管洞内焊缝探伤一次合格率。经专家咨询会论证,1号大岔通过加强施工过程质量控制,免做水压试验,为同行业类似工程施工提供了借鉴依据和参考经验。 相似文献
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国内首次在十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用800MPa级高强钢岔管,并制作了模型岔管进行水压试验。制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。 相似文献
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国内首次在十三陵抽水蓄能电站压力钢管道上采用800MPa级高强钢岔管,并制作了模型岔管进行水压试验。制作工艺,特别是焊接工艺对今后此类岔管的制造及800MPa级钢的加工与焊接有着重要的参考价值。 相似文献
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《人民黄河》2017,(3):115-118
溧阳抽水蓄能电站为国内首个大型800 MPa级钢岔管洞内拼装、焊接以及水压试验项目,工程地质条件复杂,洞内无法布置天锚,面临岔管体型大、高强钢、洞内焊接技术要求高等问题。通过采取优化设计运输台车、洞内拼装吊架、布置钢栈桥、采用单元滑移、整体拼装等工艺,解决了水压试验前的拼装焊接难题。在水压试验中,充分考虑试验充排水方案,并采取多项安全措施预案,确保水压试验一次成功。试验共完成应力测试、残余应力测试、声发射测试、变形检测等4项测试内容,为工程后期安全运行提供了基础数据。工程实践表明:只要过程监控到位、措施得当,洞内拼装焊接质量能够得以保证;大体型、高强钢岔管洞内水压试验是可行的。 相似文献
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岔管是输水系统最重要的工程部位.运行期间结构受力复杂,为保证岔管的施工质量,施工中采用了一系列综合措施。继广州抽水蓄能电站、天荒坪抽水蓄能电站等工程采用无钢衬高压钢筋混凝土岔管技术后,惠州抽水蓄能电站再次应用该技术并获得成功。惠州抽水蓄能电站岔管承受的最大静水头为624 m,采用7.5 MPa高压进行固结灌浆。简单介绍惠州抽水蓄能电站高压钢筋混凝土岔管的施工过程。 相似文献
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随着在建水电工程的水头不断增大,对压力钢管所采用的钢板等级要求也越来越高。简要介绍了国内外抽水蓄能电站中800 MPa级典型高强钢板的化学成份、力学性能及工艺性能,并在借鉴三峡企业标准的基础上,提出了长龙山抽水蓄能电站1 200 m高水头下压力钢管、钢岔管所用800 MPa级高强钢板的相关采购要求。相关经验可供类似工程物资采购借鉴。 相似文献
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高水头大型高强钢岔管装配焊接历来是水电站压力管道施工当中的重点和难点,其质量关系到发电站工程安装的成败。文中通过介绍大盈江电站工程钢岔管装配焊接的工艺流程,成功为今后其他钢岔管的优化设计提供了科学依据,为高水头大型钢岔管整体焊接及水压试验积累了宝贵经验。 相似文献
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采用新型高强钢WDB620制造的岔管,以超载内压进行水压试验,检验了岔管结构整体安全度,为岔管的长期安全运行提供了可靠保证. 相似文献
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按有关要求,云贵响水水电站钢岔管应做水压试验,以消除焊后残余应力,但由于工期紧,现场难具备水压试验条件,经提高钢岔管的结构完整性,对钢岔管材料性能,焊接残余应力测试结果分析,考虑不作水压试验。 相似文献
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江苏宜兴抽水蓄能电站钢岔管的肋值与国内已建的类似工程相比是最大的.采用钢岔管与围岩联合受力进行设计在国内尚属首次.通过压水试验各种测试数据的分析,验证了设计是合理的,钢岔管的制作质量经受了实践检验,试验取得了较完整的试验数据和经验,为今后其他钢岔管的优化设计提供了科学依据. 相似文献