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采用配型煤炼焦工艺可以提高焦炭质量,减少优质炼焦煤用量。结合杭钢焦化厂实际情况。提出了比新日铁配型煤工艺更为简单的方案。 相似文献
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从型煤生产发展思路入手,对其生产策略进行了分析。研究发展型煤生产与大气环境质量改善,可在提升我国能源效率的同时,有利于改善大气环境质量,减少环境污染。 相似文献
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以焦油渣作剂生产工业型煤,是资源条件和环保要求所确定的一个合理选择。鞍山热能研究所多年来致力于型煤生产技术的研究,取得了一批有成效的科研成果。本文介绍的是该所为齐齐哈尔钢厂利用该厂烟煤冷煤气站回收的焦油渣作粘结剂,年产锅(?)型煤2万吨的工厂设计。生产实践表明:设计中选取的工艺流程合理、投资省、见效快,是可以推广的生产技术。 相似文献
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利用焦油渣作粘结剂丛产型煤用于锅炉已有6年的历史,节能,环保效果明显,在齐钢年产2万t型煤厂生产工艺过程中加入SP添加剂,生产的100t型煤,其热态性质得到改善,这种型煤以25%~30%的比例加入AД-13煤气发生炉进行了周掺烧试验,文中叙述了型煤制备,掺烧试验的结果及分析,提出了改进的意见。这一技术的实施是利用煤气发生站大量筛下粉煤的一个途径。 相似文献
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采用C配方粘结剂将长焰煤的剩余末煤加工成气化型煤,粘结剂添加量为6%~9%.开发出的气化型煤具有冷热强度高、防水性能好、反应活性好,能够满足国家和行业标准对两段煤气发生炉使用要求.经在煤气发生炉上20t的工业掺烧试验,取得较好的成果. 相似文献
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高炉炼铁是主要的铁水生产工艺,低焦比炼铁一直是高炉节能的重要指标。研究了高含碳金属化团块在高炉中的应用,以达到节约焦炭的目的。利用超细氧化铁粉和非焦煤煤粉为原料在管式加热炉中通过直接还原制备了碳质量分数为15.6%的高含碳金属化团块;在模拟高炉环境的条件下,考察了团块质量变化、团块部分反应后抗碎强度变化和团块微观结构变化;利用自制的热重装置考察了团块内碳的气化动力学;以试验结果为基础,结合高炉数学模型,对利用高含碳金属化团块实现高炉炼铁节约焦炭的效果进行了定量分析。试验结果表明,在高炉环境下,团块部分反应后抗碎强度可以保持在1 200 N/个以上,团块的反应主要为碳溶损反应,且团块有较高的CO2反应性。对2 500 m3高炉的模拟结果表明,在高炉的含铁炉料层中添加质量分数为5%的高含碳金属化团块,生产率可以提高419 t/d,生产1 t铁水可以节约焦炭11.3 kg,且高炉的操作参数不需要进行调整。 相似文献
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高炉使用含碳复合炉料的原理 总被引:2,自引:1,他引:1
高炉炼铁正朝着高产、低污染、低能耗的方向发展,为了实现这一目标,包括高炉使用含碳复合炉料等一些革新的炼铁技术已经被提出或实际应用。铁焦、热压含碳球团是将铁矿粉和煤粉按一定比例混合后制成的新型含碳复合炉料。研究结果指出,含碳复合炉料相比于传统的高炉炉料(烧结矿和球团矿)具有高温强度高、还原性能好以及原料适应性强等优势。阐明了高炉使用含碳复合炉料的基本原理,介绍了铁焦制备的工艺流程及应用情况,重点进行了热压含碳球团制备工艺流程、冷态冶金性能、高温冶金性能、高炉使用热压含碳球团等试验研究,最后利用多流体高炉数学模型对高炉使用热压含碳球团操作进行了模拟研究。研究表明,高炉使用一定量的含碳复合炉料可以降低热空区温度,增加产量,降低焦比,高炉热利用效率明显提高,操作性能得到有效改善。 相似文献
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利用煤压机压制的无黏结剂型煤块进行炼焦试验,结果表明,随着型煤配量从0到10%、15%、再到20%,焦炭冷热态指标整体呈改善趋势。当型煤配量达到20%时,与型煤配量为0时相比,焦炭的M30改善2.8%、M10改善2.5%,入炉煤多装约3%。在保持焦炭强度不变的基础上,可以通过配用型煤减少价格高的主焦煤配量,达到降低配煤成本的目的。 相似文献
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介绍了中冶葫芦岛有色金属集团有限公司煤气发生炉配烧型煤带来的生产安全隐患和环境污染等一系列问题及解决的方法。通过多次氮气封实验后,对煤气发生炉的相关设备和管路设施进行了必要性的改造,解决了加料部位和放散管跑冒煤气的现象,该项氮气封技术改造不仅解决了煤气生产过程中的实际问题,同时给企业带来了一定的经济效益。 相似文献