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相似文献
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1.
锦江电厂主变内部局部过热故障分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据锦江电厂主变内部局部过热故障的处理过程 ,介绍了油中溶解气体含量来分析判断变压器内部局部过热故障的方法  相似文献   

2.
利用色谱分析方法诊断崇岗~#1主变内部过热故障;探讨了变压器内部铜过热和铁过热中故障特征气体组成的差别,估算了故障部位。  相似文献   

3.
袁和英 《宁夏电力》2002,(C00):38-40
利用色谱分析方法诊断崇岗#1主变内部过热故障,探讨了变压器内部铜过热和铁过热中故障特征气体组成的差别,估算了故障部位。  相似文献   

4.
朱东升 《变压器》1995,32(10):36-38
通过大型变压器油中CO和CO2含量判断曲线的方法,并根据判断SFP3-260000/220型主变低压绕组低温过热性故障的成功经验,探讨了变压器绕组低温过热性故障的判断方法。  相似文献   

5.
张同龙 《电世界》2013,(5):36-37
我公司在2009年处理了一台110kV主变内部过热故障。其过热原因比较特殊,是由于变压器引线装配不合适,运行过程中,引线绝缘破损造成的。下面介绍一下这次过热故障的处理过程。  相似文献   

6.
通过对某供电局2号110 kV主变压器异常油样色谱分析,判断内部有过热故障.结合现场各种电气试验及变负荷运行,确定故障部位,并在厂家见证解体情况,确定了主变的处理方案.  相似文献   

7.
针对进口主变压器在运行不到1a时间内色谱分析总烃含量超过注意值、乙烷值偏高异常等原因进行了深入探讨,指出该主变存在低温过热故障现象;分析产生变压器油色谱分析乙烷值偏高的可能原因。  相似文献   

8.
赵世兄 《青海电力》2011,30(2):45-48
龙羊峡水电站3号变压器(以下简称3号主变)绝缘油色谱分析判断为高温裸金属过热故障后停运,现场吊罩检查确认故障为铁心拉板过热导致拉板对铁心绝缘丧失,造成铁心多点接地。该变压器为国内330 kV电压等级初期产品,原设计和制造工艺存在不足,造成铁心局部过热甚至碳化。对3号主变进行返厂技术改造,改造后再次投入生产并在大负荷下连续运行,升负荷试验中绝缘油色谱分析发现3号主变内部仍存在裸金属过热现象,文章针对此问题进行研究分析。  相似文献   

9.
变压器过热故障是常见的多发性故障,严重威胁变压器的安全运行,因此引起技术人员广泛关注。本文结合对220 kV峡山变1号主变铁芯夹件多点接地、过热故障的处理过程,提出了对变压器类设备故障综合判断分析的一些看法。  相似文献   

10.
用气相色谱法分析了一台220 kV主变内部过热故障的原因,提出了处理措施,指出了该变压器处理后存在的问题和注意事项.  相似文献   

11.
用气相色谱法分析了一台220kV主变内部过热故障的原因,提出了处理措施,指出了该变压器处理后存在的问题和注意事项。  相似文献   

12.
吴冷  毛宏智  周建军 《高压电器》2011,47(9):117-120
利用气相色谱分析变压器油中气体体积分数,可发现变压器的潜伏性故障,并诊断出故障性质,过热故障或放电故障.回归分析法应用于过热故障中,具体判断出过热故障在磁路或导电回路,可简化复杂的检查过程.磁路过热故障主要出现在主磁路,磁屏蔽出现高温过热较为少见.笔者运用回归分析法,对一起运行中主变磁路局部涡流发热故障做出了正确判断,...  相似文献   

13.
大型电力变压器过热性故障诊断与处理   总被引:6,自引:0,他引:6  
林礼清 《电网技术》1999,23(11):40-43
章详细介绍了水口水电厂6号主变压器过热性故障的综合判断与处理的全过程,在消除冷却器潜油泵故障,油箱磁屏蔽过热的基础上,最后查明为A相低压线圈内部存在同电位并绕导线股间绝缘不良,造成短路而民导线终于根除了困扰三年之久的主要变内部潜伏性热故障。  相似文献   

14.
就#3主变A相存在的故障原因进行了分析判断,简述了变压器过热性故障判断依据.  相似文献   

15.
李广瑞  王世阁 《变压器》1995,32(11):32-33
一、前言元宝山电厂600MW发电机组出口主变为国产早期生产的DFP240000/500型单相500kV升压变压器。该变压器自1985年投入运行以来,内部多次发生磁屏蔽局部放电过热性故障,使其不能正常工作,必须停电换备用相运行。因主变低压引线与发电机出...  相似文献   

16.
1 故障发生 某年6月3日19时许,某220kV变电站的2号主变(型号为SFSZ10-180MVA/220)从油枕散热窗处向外大量漏油。运行人员发现后,立即汇报电网调度,调整运行方式,将该主变所带的负荷倒至其他变电站(因该站当时仅有1台主变),该主变随即退出运行。主变停运前,环境温度为35℃,上层油温已达78℃。为了解变压器内部有无过热故障和造成损坏,油化验人员立即取油样做色谱分析。变压器半年前才新安装投运,运行单位同时通知变压器厂家和安装单位速派人来现场查处。  相似文献   

17.
董艳红  杜广平 《高电压技术》2004,30(9):72-72,74
为查明金山变 # 2主变烃类含量增高原因 ,利用气相色谱分析法对其进行跟踪试验 ,发现该变压器存在潜伏性过热故障 ,结合其他试验方法综合分析 ,确诊为该变压器分接开关过热 ,# 2主变由无载调压改为有载调压后运行正常。结合本例提出采用三比值法应注意的问题和保证变压器安全运行的几点建议  相似文献   

18.
该主变于1997年9月17日油色谱分析发现总烃高达3770.8ppm,二天后增加到4414.3ppm,为了防止故障扩大,造成变压器的重大损坏,我们及时根据该主变历次色谱分析数据,经过反复计算、分析、作图,并与电气试验结果作综合比较,判断出#3主变过热性故障为变压器铁芯多点接地引起的局部过热性故障,及时采用了限制铁芯接地电流的过渡性处理措施,抑制了过热性故障的发展,维持了#3主变的安全、稳定运行。  相似文献   

19.
通过分析、诊断某110kV主变压器内部高温过热故障过程,阐述了变压器油色谱分析方法,并通过现场解体检修验证诊断的准确性。  相似文献   

20.
刘华 《大众用电》2007,(10):36-36
某110kV电站2号主变因发生一起过热性故障,对主变本体油样进行色谱分析,发现变压器油中溶解气体各种成分  相似文献   

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