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白灰是冶金行业中的重要辅助原料。某公司梁式石灰窑改为气烧窑后,生产过程中存在窑内频繁蓬料及NOx超标问题。若减少天然气用量,生烧比例升高,影响白灰质量;提高天然气用量,则造成排放超标;上梁下方易出现严重蓬料,部分区域下料停滞,导致生产无法持续进行,不得不停窑后在窑壁开孔人工处理结瘤。上述问题严重制约着石灰窑的生产顺稳。以燃烧机理分析为基础、窑内落料过程模拟为切入点,通过对梁式石灰窑煅烧技术的优化改进、优化调整一二次风配比、南北侧区域烧嘴燃气量调整以及燃烧梁增加窑中心供风改造,显著提高了窑内温度场的均匀性,在降低NOx排放量的同时,白灰质量也得以不断提高。 相似文献
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扬子石化公司在实施了火炬气回收系统改造后,由于其电厂锅炉设计燃用火炬气量小,不能完全燃用回收的火炬气,使公司仍存在火炬排放、从而造成环境污染及能源消费的问题。通过热力计算及不同掺烧火炬气比较试验,证明可提高锅炉掺烧火炬气比例到40%。 相似文献
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在实施了火炬气回收系统改造后,通过热力计算比较及不同掺烧火炬气比例试烧,证明可提高锅炉掺烧火炬气比例由20%到40%,创造更大社会、经济效益、减少环境污染及能源浪费问题。 相似文献
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<正>双膛窑技术是一种以低热值煤气为燃料生产活性石灰的技术,因本体结构简单、石灰质量高、运行费用低等诸多优点,近几年应用非常广泛。青海3座石灰窑正是采用这种窑型,单座窑日产450t低生烧、高活性度石灰,经烘干后作为原料再向电石生产车间供应。为满足国家日益严格的环保标准,也为了给双膛窑的正常生产提供保证,双膛窑尾气除尘系统的设计至关重要。1设计参数青海石灰窑燃料采用电石炉尾气和天然气双燃料系统,其中电石炉尾气需 相似文献
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煤气化多联产系统中燃气轮机的改造与运行过程分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简述了煤气化多联产系统中燃用中低热值合成气燃气轮机燃烧室的改造方法,详细分析了改造后机组的启动及油切气两个关键过程。 相似文献
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介绍了一种新型的气固分离器——旋风子分离器,为锅炉气固分离提供了一种新的思路与方式,以期在旧有锅炉改造及新型锅炉设计中,对设计人员有所裨益、开阔思路。 相似文献
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介绍了两台10t/h链条炉配套的脱硫工程和测试结果,脱硫系统包括结合四角旋涡燃烧技术的炉内喷钙和尾部利用文丘里喷嘴和麻石水膜除尘器对脱硫剂加湿活化两部分。测试结果表明,引入四角旋涡二次风技术可以在不影响锅炉运行的情况下明显改善脱硫剂在炉膛内的混合煅烧,有利于提高炉内脱硫效率,利用文丘里水喷嘴和除尘器,对未反应的氧化钙颗粒进行活化,提高脱硫反应速度,事以在较低钙与硫比下实现较高脱硫效率。对原配有文丘里水喷嘴和麻石水膜除尘器的工业锅炉进行脱硫环保改造时,炉膛喷钙尾部增湿活化脱硫技术具有明显的技术经济优势。 相似文献
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综述了热风炉提高风温的主要途径:采用空煤气预热和高效能陶瓷燃烧器技术提高理论燃烧温度和拱顶温度;增大单位体积格砖的换热面积和采用均匀配气技术加强蓄热室内的热交换;同时在热风炉的不同部位选用不同材质的耐火材料,实现良好的保温效果;在此基础上适当缩短送风周期时间,并采用合理的操作制度。适当评价了各种技术对提高风温的效果。 相似文献
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燃煤电站锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析与解决措施 总被引:4,自引:0,他引:4
在燃煤电站锅炉中 ,当煤粉不能进行完全燃烧时 ,将造成飞灰含碳量的升高。从煤粉细度、煤种特性、燃烧器的结构特性、热风温度、炉内空气动力场和锅炉负荷等方面分析了对飞灰含碳量变化的影响机理 ,指出了飞灰含碳量升高所造成的影响 ,并提出了维持锅炉稳定燃烧 ,降低飞灰含碳量 ,提高锅炉效率的有效措施。 相似文献
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介绍了采用高温燃烧技术(HTAC)所设计的国内第1座蓄热式步进梁和步进底组合加热炉的开发和应用,分析了该燃烧系统在组合式步进炉上的应用效果和关键技术,指出了采用HTAC技术进一步优化蓄热式燃烧系统的设计基本思路。 相似文献
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近年来南钢在高炉煤气除尘方面经过不断引进新工艺、新技术,加强技改力度,对高炉煤气采用脉冲布袋除尘技术后,节水、节电、公害少,除尘效率稳定,经过布袋过滤后的净煤气为热风炉,焦炉等热工炉窑提供了优质的煤气,经济效益非常显著。 相似文献