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脱氧水在啤酒生产过程中有着极其重要的作用。它主要用于啤酒过滤高浓稀释、清酒及发酵液引酒、清酒罐及发酵罐CIP最后冲洗等方面。因为它直接入酒或和酒接触,所以脱氧水的微生物状况将直接影响啤酒的卫生情况。我们通过对脱氧水设备及卫生状况的跟踪分析,发现了脱氧水卫生状况变化存在着一定的规律,从而根据工厂实际生产情况制定了脱氧水CIP清洗杀菌工艺,并通过实施使脱氧水卫生状况得到了有效控制。 相似文献
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要提高啤酒的新鲜度,降低清酒溶解氧含量是有效控制途径。1酿造车间溶解氧控制1)酿造车间过滤工段开机滤酒前,须提前2小时通知动力车间空压工段。2)清酒溶解氧必须严格控制≤50ppb的指标。3)脱氧水温度必须在1-2℃,脱氧水氧含量低于10ppb时,才能进脱氧水罐,压力稳定保持在0.2-0.3bar。超过12小时的脱氧水应重新脱氧配置。4)开机预涂及硅藻土混合必须使用脱氧水,并用 相似文献
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为使脱氧水达到低溶解氧、高CO2含量,我工厂研制了一套CO2洗涤装置,对热法脱氧后的脱氧水再用CO2进行洗涤。在脱氧水流量为15kL/h、温度为3℃±1℃、洗涤用CO2流量≤200kg/h、洗涤时间≥50s、系统工作压力≤0.65bar的条件下,制得的脱氧水含氧量为15ppb、CO2含量0.52%,能够满足生产需求。 相似文献
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我公司用的是二次抽真空式脱氧水制备设备,配套的是氨冷法的薄板换热器,今年3月份,脱氧水制水速度突然变小,薄板的进水阀门开关不灵便,随后又出现脱氧水pH值偏高的情况,导致脱氧水的供应和质量出现问题,影响了清洒的正常过滤.经过维修人员的认真检查,拆掉薄板的进水阀门,发现冷却薄板进水端的管道被白色的结晶体堵塞,并伴随有较浓的氨味. 相似文献
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我公司用的是二次抽真空式脱氧水制备设备,配套的是氨冷法的薄板换热器,今年3月份,脱氧水制水速度突然变小,薄板的进水阀门开关不灵便,随后又出现脱氧水pH值偏高的情况,导致脱氧水的供应和质量出现问题,影响了清酒的正常过滤。经过维修人员的认真检查,拆掉薄板的进水阀门,发现冷却薄板进水端的管道被白色的结晶体堵塞,并伴随有较浓的氨味。 相似文献
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我公司的40万吨发酵系统中,配备了一套德国产脱氧水制备系统,该系统全部由微机实现自控,今年通过调试已正式投入大生产使用。以下就对该套系统作出介绍。1 该套设备制备脱氧水的工作原理本系统采用常温真空脱氧与真空状态下充 CO_2气体置换法连用,即混合式脱氧法。其工作原理是根据亨利定律(Henrg)和道尔顿定律(略)。2 脱氧水制备系统示意图如下 相似文献
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我公司于1999年引进FILTROX滤酒机(用水预涂)的同时,又引进了一套ALfa LavaL脱氧水设备。该脱氧水设备为全自动控制,但不具备杀菌功能。为了保证产品质量,我们根据实际情况,自行设计并安装了一套自动脱氧水紫外线杀菌装置,通过几年的运行,取得了令人满意的效果。 相似文献
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在啤酒生产过程中,脱氧水用作高浓啤酒的稀释以提高设备的利用率降低生产成本"。目前工业生产中主要采取加热+CO2置换除氧的热法和常温直接用CO2置换制脱氧水的冷法两种方式。本文通过比较两种方法的优缺点,为选择使用提供参考。 相似文献
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利用闲置制冷设备,制造2 ̄4℃脱氧碳酸化冷冻水,以解决啤酒高浓发酵稀释用水。文章就氨系制冻装置及制水的有关计算进行了介绍。 相似文献
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溶解氧是影响啤酒质量的重要因素,过滤系统是目前控制溶解氧及抗氧化的重点。目前,过滤系统存在的溶解氧控制问题有:脱氧水制备量不足;CO2回收量不足,造成过滤或灌装车间用空气背压;添加硅藻土时,未用脱氧水调浆,也未用CO2封闭加料罐口;系统中进酒,出酒管路过长等。控制要点,过滤前用清水充满进酒管路;清水注满捕集器和精滤设备,再用CO2顶尽其中的水,清酒罐采用CO2底部背压,过滤进,硅藻土应充分搅拌,尽可能排出其中空气;过滤清酒时,防止泵空转,清酒罐至灌装酒等管洗涤结束后走脱氧水,防止啤酒吸氧。 相似文献
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本文简要介绍了灌装过程中影响啤酒溶解氧的因素,通过对脱氧水,灌装气体及灌装机抽真空等试验因素分析,实现降低生酒溶解氧增幅,从而提高啤酒的口味稳定性。 相似文献