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我厂是1970年建成投产的年产4.5万吨(现扩改为6万吨/年)合成氨厂。在生产过程中,我们对原设计调整铜液成份所用的加冰醋酸、氨的方法进行了改进。一、加氨方法的改进原设计是将1.6MPa的液氨充入加氨设备称氨缸中,经减压后把0.2 MPa左右的低压液氨注入铜洗再生系统内。我们现在省去了这套设备,直接在再生氨冷器出口氨管上 相似文献
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《化工自动化及仪表》1976,(1)
(一)铜液再生系统工艺流程简介我厂铜液再生3#系统是仿沪州天然气化工厂铜洗再生工序的设备。设计能力是进铜液塔气体中CO<2.5%,CO_2<1.6%时,可与年产六万吨合成氨厂配套。目前该套设备已在我国六万吨合成氨厂定型设计中推广应用。仿泸型铜液再生系统的工艺流程简图见图一。由铜洗塔出来的饱和铜液从顶部进入 相似文献
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<正> 一、引言在300atm,450℃时,每合成一吨氨的反应热约77×10~4kcal。在目前小氮肥厂的合成流程中,大多采用后置式的回收方法,回收利用率都比较低。我厂在80年节能技术改造中,将两套合成系统(φ500系列、320kg/cm~2)余热分别采用套管式和列管式两种水加热器,加热至110℃左右的热软水,供铜洗再生用,利用率经测定,仅占合成吨氨反应热的30%左右在现有条件下,如何进一步提高回收利用率,结合我厂的具体情况,我们制订了在一套合成系统增设合成塔进出气换热器(即气汽换热器),以提高出塔气温度。两套合成系统分别回收热量,并在铜洗增设铜液自身换热器的综合回收余热方案。 相似文献
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该厂对两套铜洗再生系统进行了改造,采用了铜液二次回流再生流程,投运后,效益显著。二次回流式再生塔比一次回流有着明显的再生效能和经济效果,其铜液成份稳定、操作平稳、精炼气质量好、酸耗(0.11kg/tNH_3)低;还具有投资少、见效快、操作平稳、弹性大等优点;在不改变原有再生器结构的情况下,只需增加一段回流塔即可取得满意的效果。 相似文献
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1 概 况我厂是以煤为原料造气的中型合成氨厂,设计能力为年产合成氨150kt,原料气净化采用碳丙脱碳和醋酸铜氨液洗涤。在进入铜洗之前,部分气体通过甲醇塔副产甲醇。铜氨液吸收有害气体之后,采用蒸汽加热及减压使有害气体溢出,再经水冷、氨冷及加HAC、加氨,使铜氨液得到再生,恢复吸收的能力。内径为1600mm的铜液塔原采用 50×50×2mm铁质鲍尔环散堆填料,在18m高填料层中,有2个锥形的液体收集器,以消除铜液自塔顶流下所产生的塔璧效应。在实际生产过程中,原料气中CO含量为3%时,脱除CO吨氨需铜液量为6 5~7 0m3。由于我厂合成氨系统2~3a… 相似文献
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我厂3~#铜氨液再生系统改造黄子钦,余绍敬,李钟关(福建省三明市三明化工总厂,365000)我厂二尿系统合成氨装置的气体精制工序采用钢氨液洗涤法脱除压缩来五段气中CO、CO。和O。。其钢液再生系统,回流塔采用双层填料塔;再生器为O2600卧式容器,头?.. 相似文献
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铜洗工段的再生塔从上到下由回流塔、再生器、上加热器、膨胀节、鼓泡筒、下加热器组成,相互重叠在一起,一共18~15米高。这样叠在一起很不便于维修,因为压在下面的再生器、上加热器、下加热器里面都有蒸汽盘管或列管,很容易穿孔,再生器里也容易积污为了检修, 相似文献
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该厂使用的铜液预热器虽能节约蒸汽消耗,但却对铜液损害严重,为此提出了新的设置方案。文章对此作了分析,作了经济对比。新的设置方案是:将铜液预热器改为热水加热器,再生塔上加热器蒸汽改为热水加热铜液。投运后,效益显著:吨氨铜耗降到0.532kg。 相似文献
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<正> 我厂生产能力为年产八千吨合成氨厂。原为两套合成系统:一套操作压力为150kg/cm~2;另一套操作压力为200kg/cm~2。为了改善管理,利用今年大修的机会,将原有的两个合成系统改造为一个合成系统,操作压力统一为200kg/cm~2,两台φ500的氨合成塔并联,共用一套氨分、油分、冷交(均系φ500),氨冷、水冷。改造后,两塔共填装触媒2600kg,其中 A_(106)型800kg、A_(110)型1800kg。由于在开车时,一套可控硅调压器出故障,不能使用,于是决定用#~1塔的触媒进行升温还原,#~2塔就搁下来了。#~1塔投产不久,发现塔的阻力较大,压力蹩高。在此情况之下,决定在生产的过程中,对#~2塔的触媒同时进行升温还原,在较高的 相似文献
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我厂生产能力为3000吨/年合成氨,原脱硫采用氨水中和法,使用阳泉煤制气,硫化氢经常高达2.5g/NM~3以上,虽然氨水中和法脱硫后串有活性炭脱硫,但活性炭仅使用四天就失效了,再生频繁,蒸气、电耗相当严重,并曾使铜氨液的总铜下降严重,变换触煤活性隆低,生产处于被动局面。为此:我厂将原罗茨风机前气柜后的除尘塔,改为铁氨液脱硫塔,再生风机用造气风机。在造气炉停止吹风开始制气阶段。风机送空气至再生池,再生铁氨液。脱硫塔采用空塔喷淋式。工艺流程图如下: 相似文献
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我厂于1971年投产以来均采用安化等地的块煤为原料。投产后不久铜洗工段经常出现带液、喷液和微量跑高事故。1972年初,有一个班带液10多次,铜液成份十分恶化,铜比低到1.3,总铜低到0.92克分子/升,沉淀物非常多。1972年3月间一次停车清洗铜塔和再生器时,铜塔的填料要用钢扦打才能卸下,再生器内的沉淀物达800mm厚,因而造成设备及管道堵塞,每吨氨的耗铜达2.2~2.8公斤。针对铜洗工段出现的问题,我们做了如下分析工作: 相似文献