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一、原氯气处理工艺流程(见图1) 我厂原氯气处理是与年产1万吨烧碱配套的,其工艺流程是:电解过来的高温湿氯气先经二个卧式钛管冷却器进行一段冷却,冷却水为井水,然后进入与一段同样的二个卧式钛管冷却器进行二段冷却。二段冷却器冬季用井水冷却,夏季用±5℃盐水冷却。二段钛管冷却器冷却后的氯气经除雾器除雾 相似文献
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介绍湿氯气三段冷却工艺流程:即从电解槽出来的湿氯气依次通过三段钛冷却器降温于12-15℃,与此同时将显热供给饱和精盐水使之预热至62℃。通过物料、热量衡算、证明了经济效益很好,当年可收投资。论述了换热器材质的选择是以钛材最为理想。 相似文献
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对两种氯气冷却干燥流程进行了分析比较;根据物料热量衡算,对其主要设备钛冷却器、氟水冷却器、脱氯器的换热面积的选取进行了计算。笔者认为流程二(电解槽出来的湿氯气进入一台间接钛管冷却器,再进入氯水洗涤塔。)优于流程一。 相似文献
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通过分析,有理有据的查出了钛冷却器炸裂的原因是因干氯回流与钛冷却器发生强烈化学反应所致,并提出了相应防范措施。 相似文献
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本文阐述了钛管冷却器传热和计算方法,介绍了采用优化法,以换热器的制造和使用总成本最低为优化目标、以满足传热、压降要求和用户限定的结构参数为约束条件的钛客冷却器传热优化计算程序及其在优选与213H型氯气压缩机相构配的钛管冷却器设计计算中的应用民政部 相似文献
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我矿空压机站使用的冷却水是山溪水。虽然采取了过滤排渣措施,但水中还是有不少小草、树叶、泥砂等杂物,特别是夏秋两季更为严重。它造成了中间冷却器,冷却管的堵塞,使空压机冷却水供应不足甚至断水不得不停车检修。针对这一情况,我们在空压机冷却水入口主管的活接头处,安装一过滤网进行二次过滤(如图)。当发现冷却水 相似文献
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宜宾天原化工厂烧碱车间原采用两台 F=110m~2钛管冷却器按两段(第一段并流、第二段逆流)流程间接冷却氯气。在30,000吨 NaOH/年的设计能力以内,使用是正常的。1983年以来,由于烧碱产量突破了35,000吨/年,氯气冷却能力,特别是第一段钛管冷却器能力明显不足,氯气因温度降不下来而流速高、阻力大,产碱最只要超过4.8吨/时,干燥塔出口负压就高达1500mmH_2O 以 相似文献
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纯钛是耐湿氯气腐蚀的较理想材料,在氯碱行业得到广泛应用,但是钛材价格昂贵,而且加工制作设备的条件要求特殊,不少中小氯碱厂至今对钛冷却器不敢问津。八四年我厂自行设计制造了一种新结构型式的钛冷却器,既节约了钛材,而 相似文献
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一、冷却部分 (本段节录,详见衢化“技术通讯”1977年第1期) 湿氯气冷却采用钛管冷却器取得良好效 1.流速对传热系数的影响对于水膜传热系数 相似文献
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针对CO2压缩机二段段间冷却器E-119泄漏的原因进行了分析,采取了堵管处理,新增1台U形换热器E-119B,并加强对E-119和E-119B的监控等措施,结果表明:E-119已不泄漏。 相似文献
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大流量高温差压缩空气冷却器设计探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了锦天化合成氨装置空气压缩机二、三段段间冷却器100E03自93年开车以来,先后四台失效的教训及第五台成功设计的经验。 相似文献
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氯气干燥过程中冷却工艺的改进及讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
湿氯气干燥流程通常是将电解工段送来的约80~90℃的湿氯气先冷却到15~20℃,除去大部分水份后进入泡沫干燥塔或填料干燥塔,进一步用硫酸干燥,达到含水小于0.05%的指标。但是各厂家采用的冷却工艺却不尽相同。我厂以前采用的是两段钛冷却器冷却。笫一段用自来水,第二段用-10℃左右的冷冻 NaCl 盐水冷却。由于湿氯气在9.6℃以下产生水合结晶(Cl_2·8H_2O)。在第二段钛冷却器内冷冻盐水入口附近,氯气温度接近或低于9.6℃而经常出现氯水结晶,并且不断扩展结晶范围,堵塞裂管,减少换热面积。而处理结晶的办法只能是提高出第二段 相似文献