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我公司有两条日产2500t/d的生产线,预热器为双系列下料,1#窑在2009年12月20号凌晨7点,出现预热器系统瞬间阻力增大,使窑的台产大幅度降低,熟料质量非常差,fCaO高达4.0%以上,经过不断的分析及处理,终于找出了问题所在,为完成全年任务指标作出了应有的贡献。 相似文献
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我公司二线是2005年投产的日产2500吨熟料预分解窑生产线,窑规格为Ф4×60m,预热器为五级双系列,分解炉采用TDF炉,投产后熟料产量在2700t/d左右,系统运转较稳定。 相似文献
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1 项目概况。北京琉璃河水泥厂有两条预分解窑生产线,均由天津水泥工业设计研究院承担工程设计。其中1号线为1994年投产的2000t/d生产线;2号线为2500t/d熟料生产线,烧成和煤磨系统均按无烟煤设计。2号线烧成系统于2002年1月13日第一次投料即获成功,连续运转至3月中旬,平均日产熟料2580t。因煤市场价格原因,投产初期并未使用无烟煤而用烟煤。2002年4月中下旬,生产线成功地进行了100%无烟煤的调试。 相似文献
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我公司原设计有2条600t/d熟料五级旋风预热器窑生产线,2001年与合肥水泥研究设计院合作改造为ILC型1100t/d预分解窑生产线,并顺利实现达标达产。2003年,年均日产1170t,单线全年产量37.4万t。 相似文献
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我公司原有一条1000t/d生产线,自2006年8月开始扩建两条2500t/d的生产线。第一条2500t/d生产线于2007年8月份顺利投产,经过半个月的调试,快速实现了72h生产达标,现日产熟料2800t,取得了较好的经济效益。现介绍该生产线调试中出现问题的处理方法。 相似文献
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我公司原有一条1000t/d新型干法生产线,2006年委托NJGD公司设计一条2 500t/d熟料新型干法水泥生产线,要求实际生产能力达到2 800t/d.该工程于2006年3月份破土动工,历时12个月,于2007年3月份一次性点火试生产成功,经过一年半的运行,窑平均熟料台时产量达到118t/h,平均日产熟料2 832t,最高月份完成熟料91 000t,平均日产达到3 035t.通过一年半的生产实践,对该生产线窑高产原因做些分析,以共同探讨. 相似文献
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1 概况。浙江红狮水泥股份有限公司是一家生产高标号水泥的民营股份制企业.其一期工程原为浙江兰溪市第六水泥厂技术改造工程,规模为一条日产熟料2500t新型干法水泥熟料生产线,年产水泥100万吨.为了增强企业的市场竞争力.公司决定再建一条熟料2500t/d新型干法水泥熟料生产线。 相似文献
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浙江申河水泥股份公司3号窑1000t/d生产线是由天津水泥工业设计研究院设计,工程总投资约1亿元。该生产线2000年10月份开始兴建,2001年9月10日一次点火投料成功,当月实现3天达标,平均日产熟料1030t,10月份实现月度达产,月产熟料26450t,取得了当月达标,次月达产的优异成绩。2002年1~12月累计生产熟料35.22万吨,窑有效运转率达到 相似文献
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河南省焦作市岩鑫水泥有限责任公司2500t/d生产线由中材国际南京水泥工业设计研究院设计(以下简称南京院),苏州中材建设有限公司安装。该生产线于2004年。8月破土动工,2006年4月3日采用100%无烟煤一次点火投料成功,并在当月实现72h达标考核。目前,该生产线运行平稳,平均日产熟料2500t/d以上,f-CaO合格率达到85%,熟料28d强度平均达到58MPa,实现了优质高产低消耗运行。 相似文献
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本文介绍了某玻璃厂日产25吨的制瓶生产线的关键设备,料道和退火窑的设计过程。并简述了该生产线的点火烤窑过程中出现的问题及采取的措施,对该窑炉的设计提出了相应的改进建议。 相似文献
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我公司有2条2500t/d生产线,均由天津水泥工业设计研究院设计,煤磨系统热风来自窑尾废气。其中1号窑从2006年起窑头转子秤一直存在“窜煤”现象。具体表现为:窑头转子秤罗茨风机电流波动大,为86-94A,平均88A。使得分解炉温度突然升高或者降低,造成窑系统煅烧不稳定,二次风温提不起来。 相似文献