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本文研究了在氯乙烯的生产过程中,原料氯化氢中所含的游离氯、三氯化铁等杂质对氯乙烯转化器的腐蚀及触媒结块的影响;讨论了腐蚀机理;提出了用活性炭脱去游离氯和铁氯化物,以减轻和防止转化器腐蚀、触媒结块及过氯爆炸的新工艺。 相似文献
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在PVC生产过程中,氯乙烯合成工艺转化段氯化汞触媒要进行吸附转换,如果氯化汞触媒中水含量高,会造成以下影响:①触媒在活化过程中,所含的水分会吸收大量的氯化氢气体,并生成盐酸吸附于活性炭内,溶解触媒中的氯化汞;②触媒中的水分吸收氯化氢后形成的盐酸增加了转化器的腐蚀速率;③增加生产成本。因而氯化汞触媒中水含量的测定很重要。氯化汞触媒中水含量的分析方法现采用的是YS/T 相似文献
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在电石法氯乙烯生产过程中,要求控制氯化氢过量5%~10%(体积分数,下同)。过量的氯化氢必须经过吸收或中和处理,否则产生的酸会腐蚀后续管道、设备,氯乙烯偏酸也会造成PVC树脂质量下降,偏酸过度还会造成聚合反应爆聚。1传统工艺叙述传统工艺中,粗氯乙烯中约5%~10%的氯化氢要在两 相似文献
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硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的。气态氯化氢会使钒触媒中五价钒挥发,而且腐蚀管道与泵;硫酸中氯化物的存在会削弱甚至破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对金属的腐蚀作用。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。我国国家标准(GB534—82)以及国外先进国家标准均要求控制氯化物含量在10ppm以下。 相似文献
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在氯碱企业中,通常用电解工业盐生成的氯气和氢气通过管道输入合成炉中生成氯化氢,为生产聚氯乙烯提供原料。由于氯气通道中还要为生产其他产品提供原料,使氯气压力波动加大,对合成氯化氢干扰很大。另外,采用人工观察合成炉的火焰颜色和定时抽样检查合成氯化氢气体中氯化氢含量的方法来保证生产控制的误差较大,所以采用仪表检测和控制系统意义重大。 相似文献
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一、概述 在氯乙烯单体生产中,原料气氯化氢中游离氯,不仅腐蚀设备,还容易与乙炔反应引起爆炸,是急需解决的课题。 用电化学分析方法,连续测定大气、其它工业气体中微量游离氯,国内外都有报道,测定氯化氢中游离氯尚无报道。 根据一般气体中游离氯的测定方法,和样气为氯化氢的特点,研制了适合于氯化氢合成炉控制分析和报警用的氯化氢中游离氯分析器,在生产中使用效果良好。 相似文献
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(一)前言 我厂聚氯乙烯(PVC)车间之乙炔气和氯化氢气混合后,经冷冻脱水处理而进入转化器,以合成氯乙烯单体。混合气中若含水量高,进入转化器会腐蚀设备致漏,所生成三氯化铁堵塞管道,使触媒结块失效,缩短触媒寿命,且增加入气阻力,影响单体合成反应。含水量高产生付产物乙醛等杂质组份多,又增耗乙炔气,使精馏塔精制氯乙烯增加负担,影响单体质量。所以要严格控制混 相似文献
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在甘油生产中,煮皂废液是用盐酸和三氯化铁处理。由于盐酸和三氧化铁都是强酸性的液体致使设备和管道严重腐蚀。我厂普通钢管只用三个月左右,紫铜管用六个月左右,一般不锈钢管最多用九个月,一套铸铁滤板能用3~4年,普通钢板的兰氯化铁处理锅,不断修补也只能用3~4年,蒸汽往复泵使用六个月左右就要大修。严重的腐蚀,不仅影响生产,而且增加设备的维修及更新费用。为此寻找一种新的耐腐蚀材料是非常必要的。 相似文献
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由于排管冷却器泄漏和原料氯化氢气体水分含量偏高,氯磺酸装置产量不达标,产品质量差。在改造过程中,对排管冷却器进行维修,以克服冲刷腐蚀和消除遗留的泄漏因素;更换填料减小系统阻力;增设1座浓硫酸干燥塔,控制氯化氢气体w(H2O)为0.06%~0.07%,改造后,系统基本能满负荷运行,产品w(HSO3Cl)由95%左右提高到97.61%。 相似文献
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