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本文通过分析异步电机数学模型,逆变器模型及空间矢量电压的分析来阐明异步电机直接转矩控制方法的原理,基于Matlab/Simulink仿真平台建立异步电机直接转矩控制方法仿真平台,通过0SP硬件平台设计和软件开发编写DTC控制程序,最终由实验得出该控制方法具有牵引力大,起动电流小,调速性能好,节能等优势,具有广泛的应用意义。 相似文献
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异步电机直接转矩控制系统的Matlab仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
在对直接转矩控制的基本原理进行充分分析的基础上,采用圆形磁链轨迹控制方法,建立了异步电机直接转矩控制系统的利用Matlab/Simulink软件模型。在对磁链、转矩估算模型的分析中,综合了现有几种模型的优点,设计出了磁链转矩估算的U I模型,并制定了优先调节转矩的控制策略。仿真结果表明,所设计的系统模型基本上是成功的。 相似文献
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针对传统的异步电机直接转矩控制方案中,转矩脉动较大以致低速控制性能不佳的缺点,介绍一种以PI调节器代替传统的滞环控制的控制策略,通过理论分析和仿真实验证明本方案的优势及可行性。 相似文献
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文章基于异步电机直接转矩控制原理,选用DSP的TMS320F281 2作为主控芯片,设计了直接转矩控制调速系统,介绍了系统的硬件构成及软件实现,并建立了仿真模型,采用Matlab/Simuli nk软件进行了仿真实验。结果证明,该调速系统启动时间短、转矩脉动较小、稳态时转速平稳,能够获得转矩的高品质动态性能。 相似文献
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噪音是开关磁阻电机应用中的一大难题。针对开关磁阻电机运行过程中转矩脉动较大的问题,采用有限元计算方法所得到的电机模型,在MATLAB中进行开关磁阻电机模糊PI直接瞬时转矩控制的仿真实验。采用Ansoft电磁场仿真软件,搭建了三相4/6开关磁阻电机,并将得到的磁链数据导入MATLAB电机模型中。随后,利用该模型搭建模糊PI直接瞬时转矩控制的Simulink仿真实验平台。实验结果发现,系统在0.01 s时开始响应,转矩浮动在0.05~0.1 Nom之间。该结果表明,将有限元得到的电机模型应用到模糊PI直接瞬时转矩控制的仿真实验中时,可以提高系统响应,并有效抑制转矩脉动。 相似文献
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为了解决电机传统直接转矩控制方法中存在转矩和磁链脉动大的问题,本文在研究异步发电机、正弦脉宽调制(SVPWM)、及直接转矩控制算法的基础上,提出了改进型异步发电机直接转矩控制算法。利用Matlab/Simulink仿真平台搭建了异步发电机直接转矩控制算法系统仿真模型,包括电机模块、测量模块、逆变模块、速度和转矩计算调节模块等,并进行系统的仿真分析。从结果可知,与传统异步发电机直接转矩控制算法相比较,改进型直接转矩控制系统控制精度高明显提高、响应速度得到改善、鲁棒特性好,证明了该控制算法的有效性与可行性。 相似文献
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Mitronikas E.D. Safacas A.N. Tatakis E.C. 《Industrial Electronics, IEEE Transactions on》2001,48(6):1148-1157
Field-oriented-controlled induction motor drives have been widely used over the last several years. Conventional direct stator-flux-oriented control schemes have the disadvantage of poor performance in the low-speed operating area when the stator flux is calculated using the voltage model, due to the stator resistance uncertainties and variations. In this paper, a new closed-loop stator-flux estimation method for a stator-flux-oriented vector-controlled induction motor drive is presented in which the stator resistance value is updated during operation. This method is based on a simple algorithm capable of running in a low-cost microcontroller, which is derived from the dynamic model of the induction machine. The effects of stator resistance detuning, especially in the low-speed operating region, are investigated and simulation results are shown. The motor drive system as well as the control logic and the resistance estimator are simulated and characteristic simulation results are derived. In addition, the proposed control scheme is experimentally implemented and some characteristic experimental results are shown. The simulation as well as the experimental results reveal that the proposed method is able to obtain precise flux and torque control, even for very low operating frequencies 相似文献