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谢佳 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(9):265-266
中国石化天津分公司炼油部1.8Mt/a加氢裂化装置于2009年8月31日建成中交,2009年12月21日切换原料油生产出合格产品,装置一次开车成功。目前装置正常运行,主要产品有轻重石脑油、航空煤油、柴油和尾油,尾油作为天津公司1.0Mt/a乙烯项目乙烯装置进料。本文详细介绍了装置首次开工过程以及运行操作数据,装置在开工过程中暴露的一些问题和处理方法。 相似文献
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一、前言
中石化天津分公司100万t/a乙烯及配套项目新建100万t/a重整抽提装置以新建1000万t/a常减压装置生产的直馏重石脑油、新建180万t/a加氢裂化装置生产的加氢裂化重石脑油和乙烯装置生产的加氢乙烯裂解汽油(C6~C8馏分)为原料,主要生产苯、甲苯、混合二甲苯和高辛烷值汽油调合组分c9+馏分油,副产重整氢气、C5馏分油、抽余油、液化石油气、燃料气等。 相似文献
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《工业催化》2021,29(7)
应对炼化转型需求,大庆石化公司提出多产重石脑油兼产喷气燃料的生产方案,对1.2 Mt·a~(-1)加氢裂化装置进行技术改造。采用中国石油石油化工研究院自主开发的PHT-01预处理催化剂和PHC-05加氢裂化催化剂,选用单段一次通过工艺流程。改造后装置运行稳定,结果表明,重石脑油收率45.69%,航煤收率22.95%,C~+_5液体收率100.3%。与改造前相比,化工原料收率提高32.48%,航煤烟点提高2.4个单位,其性质符合3号喷气燃料指标要求;尾油BMCI值相比上周期降低4.2个单位,是优质的乙烯裂解原料。装置改造技术,实现了压减柴油、多产重石脑油及改善化工原料质量的预期目标。 相似文献
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本文主要介绍中国石化股份有限公司天津分公司炼油部1#加氢裂化装置重石脑油硫含量超标的原因分析及解决措施。着重介绍投用前状况、准备情况及投用后运行效果,以及从中得出的经验。 相似文献
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据美国《化学周刊》消息称,中国石化(Sinopec)计划在2007~2010年间投资100亿美元新建4座1Mt/a的乙烯裂解装置。据中国石化有关人士说这4套装置的建设会采取合资的方式,但也不排除由中国石化单独投资完成的可能性。据称这4套装置将建于中国石化的4家子公司,它们分别是位于漕泾的上海石化(SPC)、位于天津的中国石油化工股份有限公司天津分公司(STC)、位于湖北武汉的中国石油化工股份有限公司武汉分公司(SWC)和位于浙江宁波的镇海炼油化工公司(ZRC)。该计划的实施标志着STC、SWC和ZRC将进入烯烃生产领域。STC现有1套芳烃生产装置、… 相似文献
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中国石化股份有限公司茂名分公司(简称茂名分公司)250 kt/a低密度聚乙烯(LDPE)装置于2007年3月17日首次化工投料获得成功,标志着茂名分公司1 Mt乙烯工程改造项目最后一套装置正式投入生产运行。 相似文献
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3#常减压装置是中国石油化工股份有限公司天津分公司1Mt/a乙烯及配套项目建设的主要装置之一,2009年12月建成投产,设计处理能力为10Mt/a,加工沙特阿拉伯轻油和沙特阿拉伯重油的混合原油(混合比为1:1),年开工时数按8400h计。装置主要生产乙烯裂解料、重整料、航煤精制料、 相似文献
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1 前言 正在建设中的辽化高压加氢裂化装置,属化工原料型,年处理能力100万吨VGO。采用精制-裂化反应器串联流程,将177~320℃柴油馏分循环裂化,以便最大限度生产重石脑油,为辽化二期芳烃联合装置提供原料,并联产LPG、轻石脑油和加氢尾油。本文结合加氢裂化副产品的结构特点,提出将其用作生产乙烯的裂解原料。通过优化组合,开“4 1”台裂解炉就可达到8.8万吨/年的乙烯生产能力,同时,丙烯收率提高2~3%(wt)。乙烯原料消耗降低,比目前开“5 1”裂解炉每年可节约原料7万吨,乙烯收率提 相似文献
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根据石油烃类裂解反应机理并分析乙烯联合装置工艺流程,找出乙烯联合装置生产成本和综合能耗最主要的影响因素--裂解原料.考虑将乙烯联合装置副产的丙烷、抽余碳四、碳五馏分、芳烃抽余油等替代.石脑油原料直接或加工处理后返回裂解炉生产乙烯,由此开发出乙烯节油流程.对于公称能力1.000 Mt/a乙烯联合装置来说,石脑油裂解原料消耗由常规流程3.317Mt/a减少到节油流程2.918Mt/a约12.03%左右;经济分析中的开始盈余年份由常规流程8.33年提前到节油流程6.14年约26.29%以上. 相似文献