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我厂原是年产1.5万吨合成氨的小厂。从1987年开始,对全厂各工段进行整改,通过填平补齐,现在已局部技改扩建到年产2.5万吨合成氨的生产能力。1.我厂为什么要采用中变串低变工艺由于我厂精炼工段,要求变换工段控制CO 含量较低,长期无法按部颁工艺指标控制,变换气CO 含量一般都在2.0%左右。要达 相似文献
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我厂为我国第一座以炼厂尾气为原料气制取合成氨的中型化肥厂,原设计年产合成氨6万吨,尿素11万吨;经改造后达到年产8万吨合成氨,12万吨尿素。原设计脱硫采用湿法(碱洗)加干法(锰、锌)串联工艺,净化后硫含量高,使转化工艺操作条件恶化,炉管损坏严重,能耗高。多年来,为提高脱硫效率,改善转化工艺条件,我厂进行了多次探索试验,试用了 相似文献
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我厂利用炼厂尾气生产合成氨,原设计能力为年产合成氨6万吨,尿素11万吨。后经挖潜改造,实际生产能力可达合成氨8万吨,尿素12万吨。原设计脱碳工序采用环丁砜-一乙醇胺法脱碳工艺。1988年7月改造为本菲尔(Befield)法脱碳工艺,10月上旬投产。 相似文献
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我厂原系5000吨/年合成氨厂,1965年投产。经扩建改造,动力机械和中、低压设备,已达到年产15000吨能力,但合成系统高压设备一直停留在年产10000吨水平上。为了挖掘高压设备潜力,平衡全厂设备能力,1977年起,我们对合成高压设备内件和工艺管线,进行改造和调整。据近两年来的生产实践看,改造是成功的,达到了投资省,上马快,收效大的预 相似文献
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<正> 一、概述我厂属原上海化工局设计室72年设计版(五修版)三千吨型小合成氨厂。74年建成投产以来,通过挖潜、改造,现已初步形成年产万吨合成氨能力。半水煤气脱硫,原采用氨水中和法,近几年来,由于原料煤种来源复杂,土焦及劣质煤含硫高,半水煤气中的(H_2S)含量达2—3g/Nm~3,原脱硫方法显然已不适应生产要求。80年以来,虽对脱硫系统实行过几次改造,但因种种原因,都未收到预期的效果。鉴于煤气中 H_2S 超指标对生产带来的危害,我们于82年5月份 相似文献
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我厂是一个年产3000吨合成氨的小型化肥厂,1976年技改时,我们在合成工段实施了单系统双塔并联改造工艺,现将有关情况总结如下。 相似文献
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我厂是1968年建成投产的中型氮肥厂,原设计为必800塔合成氨系统,生产碳按。1988年扩建时增加公1000塔系统,1992年改产尿素。1994年将由800塔系统改为联醇。从1993年开始,我厂对必1000合成系统进行了一系列技改,使合成氨生产能力逐年上升,目前已达到10万吨/年水平。在这一系列技改中,第一项就是催化剂改型号,应用郑州市七五应用技术研究所开发生产的HA202Q、HA310Q型高效节能氨合成球形催化剂。到目前为止已用四炉。从这四炉的运行情况看,HA20Q、HA310Q球形催化剂在我厂的应用是成功的,给我厂带来了较好的经济效益。我厂合成… 相似文献
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我厂建于1970年,原设计合成氨年产量6万吨,硝酸铵年产量13万吨。由于设备能力不配套,投产后几经改造,1990年达到年产合成氨7万吨。1992年建成一套年产尿素4万吨的生产装置,氨加工能力与氨生产能力不相匹配,为了充分利用已有氨加工能力,切实增加工厂的综合效益,我厂于95年提出对氨生产系统进行扩产改造,将氨生产能力扩大至10万吨/年。本次改造充分利用现有工艺、设备及公用设施,在原工艺流程不做大的变动情况下,采用国内先进成熟的工艺技术、节能设备扩大合成氨装置的生产能力,氨生产能力改造的难点在净化车间,净化属单系统流程,工艺采用:常… 相似文献
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我厂于1977年投产,原设计能力为年产三千吨合成氨的小型氮肥厂。经过三次技术改造,目前设计能力已达年产二万五千吨合成氨。本文试对改造后的设备配套问题以及各工序间的平衡问题通过测算(具体计算过程略——本刊编辑部)对存在的薄弱环节以及应采取的对策提出几点看法。经推算表明,我厂大部分设备的设计是 相似文献
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某厂年产8万吨合成氨装置通过改造,扩大到11万吨,碳酸丙烯脂脱碳系统(简称碳丙)为适应合成氨能力增加的要求,也需进行改造。有两种方案可供选择,一种方案是按原设计吸收操作条件,扩建脱碳设备;另一种方案是充分利用原设计碳丙脱碳装置,根据碳丙脱碳的物理吸收特性,增加单位碳丙液溶解 CO_2量。第一种方案仿效原设计,增加吸收塔等设备,投资多一些,技术 相似文献
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挖潜力创效益争一流──浅谈三炉供十一机张秀(土左旗化肥厂)我厂是五八年建厂,六五年投产的小氮肥厂家之一,原设计能力年产二千吨合成氨,八千吨碳酸氢铰。几经扩建及技术改造,现年产合成氨三万吨,化肥十二万吨。近年来,通过节能技术改造,提高单炉产气量,使每台... 相似文献
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NB113-2型催化剂使用小结傅德海(鄂西化工厂湖北省宜城市441405)我厂是以煤、重油为原料的双系统中型合成氨厂,生产能力为年产合成氨加甲醇7.5万吨(其中油系统为5万吨)。双造气共用一套变换系统(原设计能力为5万吨。设计压力为1.6MPa)。为... 相似文献
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我厂是以土焦为原料,年产6万吨合成氨的中型氮肥厂。半脱为常压改良ADA法。再生方式为鼓空气再生。每小时处理煤气量28000~30000Nm~3/h,原料气中H_2S含量400~600mg/Nm~3。近年来,随着我厂生产的不断发展,脱硫装置能力显得不足,导致出口H_2S含量超指标,1987年底至1988年初,出口H_2S含量增至60~80mg/Nm~3(指标为50mg/Nm~3),有时高达100mg/Nm~3 相似文献
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《化工自动化及仪表》1976,(1)
(一)铜液再生系统工艺流程简介我厂铜液再生3#系统是仿沪州天然气化工厂铜洗再生工序的设备。设计能力是进铜液塔气体中CO<2.5%,CO_2<1.6%时,可与年产六万吨合成氨厂配套。目前该套设备已在我国六万吨合成氨厂定型设计中推广应用。仿泸型铜液再生系统的工艺流程简图见图一。由铜洗塔出来的饱和铜液从顶部进入 相似文献