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相似文献
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1.
自2003年开始,特油公司开始规模实施水平井,产量规模占公司产量的40%。随着水平井规模的不断扩大,生产矛盾也日趋突出,水平段动用不均成为了一个普遍问题。本文从分析影响水平井水平段动用程度的因素入手,根据实践得出实施双管注汽、三元复合吞吐、配汽器、优化水平井注汽参数及水平井与直井组合注汽是提高水平井水平段动用程度的有效手段。  相似文献   

2.
改善加密区水平井蒸汽吞吐效果对策研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
受油藏条件及直井蒸汽吞吐开采方式的制约,辽河油田杜84块超稠油开发已进入高轮递减阶段,为缓解此矛盾,开始了水平井加密井网试验,利用水平井加密原直井井网挖掘井间剩余油,以提高采收率。目前加密水平井开发规模逐渐扩大,如何改善加密水平井的蒸汽吞吐效果成为突出问题。本文以曙一区杜84块超稠油水平井为例,研究认为井间剩余油的分布、水平段流体的流动状态、油层非均质性与汽窜和水平井段长度等因素影响了加密水平井的开采效果,利用合理优化水平井注采参数、调整注汽管柱在水平段下深、高温调剖、三元复合吞吐技术、直井与水平井间的多井整体蒸汽吞吐等方法改善加密水平井的蒸汽吞吐效果,进而提高超稠油油藏采收率。  相似文献   

3.
XH27块是一个厚层块状底水稠油油藏,直井-水平井组合重建井网二次开发后,由于底水快速锥进,导致区块含水快速上升、产量快速递减。通过综合分析水平井注汽后生产动态特征,运用数值模拟法、统计归纳法研究优化水平井注采参数,并配套应用先进的注汽工艺技术,进一步改善厚层块状底水稠油油藏注汽效果,实现辽河油田二次开发示范区块持续稳产。  相似文献   

4.
利用水平井开采超稠油,由于层多压高、压力没有突进、受油层走向和地层压力影响、油层吸汽不均或者放喷放不净等因素影响,导致水平井出现溢流。同时,水平井受溢流影响错过最佳作业时机,导致转抽后生产效果差、生产时间短、产量递减迅速。水平井不动管柱是采用井下耐高温无接箍抽油泵和双管柱悬挂井口,通过注汽管柱对水平井实施注汽,注汽结束后焖井。由于转抽时不需要上作业提出注汽管柱和下入采油管柱,焖井结束后可以直接启抽生产。由于各个环节均不动用管柱,所以即使出现溢流情况,也不会对日常生产造成影响。掺汽时,由于通过注汽管柱直接对油层进行加热,避免了通过套管掺汽致使套管产生套变。  相似文献   

5.
本文在油藏精细描述和储层内部结构研究成果的基础上,结合动静态测试资料,分析在堵井堵前及堵后井组油层动用状况、井组注采关系变化情况及目前井组剩余油分布状况,找出目前剩余油较富集的井、层,通过拔堵、调换堵层等方法对在堵井实施改造,达到增油降水的目的,对提高油层动用状况,减缓产量递减,控制含水上升速度具有重要意义。  相似文献   

6.
本文在油藏精细描述和储层内部结构研究成果的基础上,结合动静态测试资料,分析在堵井堵前及堵后井组油层动用状况、井组注采关系变化情况及目前井组剩余油分布状况,找出目前剩余油较富集的井、层,通过拔堵、调换堵层等方法对在堵井实施改造,达到增油降水的目的,对提高油层动用状况,减缓产量递减,控制含水上升速度具有重要意义。  相似文献   

7.
随着水平井在超稠油开发中应用规模不断扩大,水平段动用不均矛盾日益突出,严重影响超稠油水平井吞吐效果。本文从分析水平井水平段动用不均原因入手,得出水平段物性差异、周边直井采出状况差异、完井及注汽管柱工艺不完善是影响水平段动用不均主要因素。针对这些影响因素,经过科研攻关与现场实践,得出实施水平井分段完井分段注汽技术能有效改善水平井开发效果。  相似文献   

8.
新海27块是中国石油天然气股份公司二次开发示范区块。然而随着二次开发程度的不断深入,二次开发基础井网水平井出现了含水上升速度快、周期油汽比下降、水平段动用不均以及薄差油层未有效动用等问题,从2009年开始,开展了扩边增储、扩大部署、优化注汽、水平井找堵水等工作,确保了新海27块产量稳定,巩固了新海27块二次开发成果。  相似文献   

9.
孤东油田水平井在开发生产方面主要存在水平段动用不均衡的问题。从投产的稠油水平井井温测试资料显示,80%以上的油井存在着水平段内井温差异较大的情况,针对孤东油田水平井的特点及开发过程中所暴露出的问题,为减少热损失、提高水平段总体动用程度,我们开展了水平井双管注汽技术,截止到目前我厂共现场实施水平井双管注汽技术5井次,累计增产原油3257t,提高了油田产量,取得了良好的经济效益。  相似文献   

10.
杜84块兴隆台超稠油油藏自1997年采用正方形井网、70m井距直井部署开发。2003年以来在10m以上的厚层和巨厚块状油藏规模实施水平井,取得显著效果,但部分薄互层状油藏还未得到有效动用。通过重构地质模型,落实剩余油潜力,在薄油层中开展水平井部署研究并推广实施,取得较好效果,使区块储量得到充分动用。  相似文献   

11.
欢西油田稠油水平井普遍存在动用程度不均匀的问题,通过建立数值模型进行影响因素分析,认为油层的非均质性、吞吐后期直井间动用不均以及蒸汽沿水平段的变质量流等特点是造成水平段动用程度不均匀的主要因素,为此通过多点注汽等多种新型注汽方式和提高末端位置等方法分别对已投产水平井和新水平井进行动用程度的改善,有效提高了稠油水平井的开发水平,为其它油田的稠油开发提供了借鉴。  相似文献   

12.
近年来水平井部署不断增加,与直井相比,水平井在热采超稠油开发中具有较大的优势,增加了油层的接触面积,提高油层的吸汽和供液能力,周期产油量高、油汽比高,具有较好的经济效益。但部分水平井都存在水平段动用不均的问题,因而提高水平段动用程度方法研究具有重要意义。  相似文献   

13.
外围油田2006年在葡萄花油层开展水平井开发试验,平均单井初期产量是周围直井的3倍以上,相同含水阶段采出程度较直井高5-10个百分点,推动了外围油田薄差油层储量整体动用。近年来,水平井低产低效问题日益突出,普遍存在注采完善程度低、受效不均衡等问题,为改善水平井开发效果,开展了水平井区数值模拟方法研究,量化不同沉积单元、不同类型单砂体剩余油分布,在此基础上,依据剩余油分布特征、位置及成因,从注采系统调整、注水结构调整和措施挖潜三个方面开展了挖潜对策研究,调整后,开发效果得到了极大改善,总结出低产水平井挖潜对策,进一步丰富和完善了水平井精准挖潜技术系列。  相似文献   

14.
重力泄水辅助蒸汽驱是目前辽河油田特深层巨厚砂岩稠油油藏的主要开发方式。针对地下存水量大、操作压力高引起蒸汽热利用率低等问题,通过双水平井与直井组合,上水平井大量注汽提升蒸汽干度,下置水平井重力泄水降低操作压力,直井主力采油,以达到提高热利用率及油藏动用程度的目的。储层埋藏深、黏度高、隔夹层发育,直平组合井网归属立体开发渗流,独特的油藏特性及井组开发特点导致其开发机理与常规的蒸汽驱存在较大的差别。基于渗流力学、传热学、数值计算方法等理论,建立了稠油重力泄水辅助蒸汽驱数值模型,研究开发过程中注采参数调整对开发效果的影响。  相似文献   

15.
曙一区超稠油自1997年投入开发以来,随着开发水平提高监测技术也在不断发展,形成了较为完善的监测体系,包括井底温度、压力测试,油层动用程度测试,井间连通性测试及流体性质测试等。完善的油藏动态监测技术有效指导了油井增产措施及SAGD开发动态调整,通过监测认清剩余油分布状况,指导直井调剖、分选注、三元复合吞吐等增产措施的实施,指导水平井注汽管柱下深、双管注汽措施及组合式注汽等措施的实施,提高储量动用程度,改善油井开发效果;通过对SAGD先导试验区的井底温度、压力及蒸汽腔发育状况监测,有效指导动态调控,确保先导试验获得较好效果。  相似文献   

16.
2003年以来,水平井蒸汽吞吐技术已经在超稠油开发中规模应用,成为超稠油油藏高效开发重要手段。随着水平井开发吞吐周期的增加,水平井开发出现油汽比下降、生产效果变差等问题,优化水平井注汽,提高水平井生产效果,对公司产量的稳定起着至关重要的作用。本课题利用井温剖面测试资料,结合水平井生产动态,开展了水平井优化注汽研究,分析超稠油水平井水平段动用状况、生产变化规律、主要影响因素等。通过机理分析、数值模拟、统计等方法,提出相应的注汽设计及辅助措施实施要点,用于指导水平井开发,最大限度发挥水平井优势,最终提高超稠油采收率。  相似文献   

17.
井温曲线在油田动态分析中具有非常重要的作用,通过对典型井例的分析,介绍了蒸汽吞吐水平井井温曲线测试的测试工艺,得到了井温曲线在吞吐水平井中的重要作用;根据蒸汽吞吐水平井井温曲线分析结果,了解水平井水平段的温度分布,进而得到水平段的吸汽和动用情况,指导注汽调整,提高水平段的动用程度,改善吸汽效果,使油井达到最优的生产状态,为下一步措施调整做好前期准备。  相似文献   

18.
目前稠油水平井大修后因受井况限制只能采用笼统注汽方式,导致水平段油藏动用不均、蒸汽局部突进严重。小井眼水平井均匀注汽技术是利用小直径软密封阻隔器、配注器等工具,将水平段分成两个或多个相对独立的注汽腔,实现了水平段均衡注汽,有效缓解了水平段动用不均的矛盾,并改善了小井眼水平井开发效果。  相似文献   

19.
超稠油主要采取蒸汽吞吐的开采方式,随着油田开发的推进,直井逐渐进入高轮,生产效果不断变差;采出程度高,地下亏空大的因素也导致了井间干扰日趋严重,汽窜频繁;加密水平井的生产效果不理想。通过实践得出直井与水平井组合注汽技术能够解决超稠油开发中存在的这些矛盾,直井水平井组合注汽应用主要原理是多井整体吞吐和三元复合吞吐,应用措施后井间干扰问题也得到了有效的控制,直井和水平井的生产效果都有很大的改善。  相似文献   

20.
152区块是吉林油田英台采油厂英东高台子的主力区块,开采目的层为青山口组的高台子油层。该区块2002年4月份开发,9月份部署第二套井网,10月份产量最高达到864吨,之后进入快速递减阶段,自然递减4.33%,综合递减1.32%。为实现难采储量的有效动用,充分发挥储层改造的作用,提高现有压裂技术的水平,2010年上半年通过精心选井选层搞好措施挖掘剩余油潜力,实现了减缓两个递减的目标,在剩余油富集区域,对油层进行压裂改造,取得了良好的效果,为这部分难采储量的动用提供了技术基础。  相似文献   

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