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介绍了220t/h掺烧高炉煤气的煤粉锅炉的高煤燃烧器改造。锅炉原设计以焦炉煤气点火,采用煤粉升负荷,锅炉燃烧稳定后投入高煤,但是存在锅炉在点火过程中锅炉后部烟道积水、影响电除尘器的投运、高炉稳定掺烧量达不到要求等问题。针对上述问题,对原有的高煤管式燃烧器进行了改造,优化了管式高煤的燃烧特性,实现了通过焦煤引燃高煤,以高煤来升炉升压,提高了高煤的使用量,降低了动力生产成本。 相似文献
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安徽省铜陵市焦化厂为充分利用铜陵钢铁厂的高炉剩余煤气以替换出焦炉煤气供应城市,于1987年2月将原烧焦炉煤气的2台KZL4-13型卧式快装锅炉改烧高炉煤气。经操作表明,运行情况较正常,同原烧焦炉煤气(直接把焦炉煤气管插入炉膛中燃烧)比较,锅炉蒸汽压力和产汽能力均有所提高。 相似文献
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韶钢石灰竖窑改用高炉煤气烧活性石灰通过技术鉴定韶钢集团公司的西座150m3石灰竖窑将烧焦炭改为烧高炉煤气获得成功,于1994年12月1日通过了省级技术鉴定。该项技术具有以下特点:1.窑体的高径比合理,高炉煤气在炉内燃烧形成理想的热工条件;2.窑炉系统... 相似文献
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凌钢第一轧钢厂G00/250轧机加热炉喷烧煤粉,多年来拟改烧煤气,但因焦化厂只有两座25孔66型的焦炉,产气量为5000m3/h左右,焦炉自用一半,生活用气500m3/h,仅有2000m2/h输出,只能供给两座8m3竖炉作高、焦炉混合煤气使用。因此加热炉只能喷烧煤粉,而大量低热值的高炉煤气因没有炉窑使用而造成放散。经过学习兄弟单位的经验,根据竖炉焙烧球团的温度要求,改烧单一高炉煤气,置换出的焦炉煤气配给400/250轧机加热炉改烧混合煤气,达到了增产节能效果。1竖炉改烧单-高炉煤气的改造我公司两… 相似文献
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铜陵焦化厂原有二台KZL4—13型卧式快装锅炉烧焦炉煤气。该厂为了增加城市煤气的供应量,以节约能源,减轻环境污染,于1987年2月将锅炉改烧高炉煤气。经操作表明,运行情况正常,同原烧焦炉煤气(直接把焦炉煤气管插入炉膛上燃烧)比较,锅炉产汽能力均有所提高,高炉煤气燃烧情况良好。现将锅炉改烧高炉煤气的简况作如下介绍。 相似文献
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1 高炉煤气回收利用的可能性 苏钢副产煤气,主要是焦炉煤气和高炉煤气。目前,焦炉煤气日产约24万m~3,焦炉自身消耗50%左右,约为12万m~3,厂内用气约3.6万m~3/天,日供城市煤气约7万m~3/天。而高炉煤气日产约160万m~3。除每天80万m~3用于热风炉加热及外供动力分厂和焦化粗苯管式炉外,剩余高炉煤气则放散,根据1992年统汁数字,高炉煤气全年放散约120万m~3。 相似文献
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针对莱钢焦化厂改烧高炉煤气并运行一段时间后的焦炉燃烧系统阻力逐渐增大的现状,经过分析,提出了清扫格子砖、更换炉门衬砖、密封蓄热室封墙和斜道正面密封等措施。实施后取得了明显效果,确保了焦炉在高炉煤气加热状态下的正常运行。 相似文献
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介绍了热管技术、煤调湿、负压蒸氨等烟道废气余热利用技术,并通过对余热回收效果进行对比分析,指出独立焦化企业采用焦炉煤气加热,宜采用热管技术生产蒸汽(或负压蒸氨);钢铁联合企业采用高炉煤气加热,建议采用煤调湿技术。 相似文献
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利用拉瓦尔管将压力较低的焦炉煤气在不用任何动力的情况下 ,安全地混入压力较高的高炉煤气管道内 ,高热值的混合煤气为提高石灰窑的产量、质量奠定了基础 ,为炼钢提供了优质石灰 相似文献
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介绍了新建焦炉在无焦炉煤气作燃料进行烘炉时,使用高炉煤气烘炉的实践经验,并对高炉煤气烘炉中存在的问题进行分析并提出相应的改进措施 相似文献
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介绍了焦炉煤气掺混加热的优点,在不同条件下焦炉煤气掺混对加热制度的影响。宣钢焦化厂JN43-804焦炉煤气掺混高炉煤气加热突破了最高体积混合比8%,认为焦炉煤气掺混加热的前提是提高煤气质量、焦炉煤气压力大于高炉煤气压力200 Pa、比较稳定的掺混比,提出了今后焦炉煤气掺混加热的工作方向。 相似文献