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相似文献
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1.
鞠春香  马文线 《水泥》2003,(10):64-64
我厂Ф3.3m/3m×60m回转窑为70年代产品,是出口增大变径窑,四档支撑.轮带设计尺寸有2种,宽×厚分别为700mm×250mm和500mm×250mm,材质为ZG55,中空箱式结构,见图1.  相似文献   

2.
刘彩霞 《水泥》2001,(7):11
我厂Φ 3m× 11m磨机 1 250kW主电动机两端支承为滑动轴承,检修频繁,每 2个月要对其轴瓦进行修研,现用滚动轴承代替了原滑动轴承,极大地方便了维护和管理。 1修改电动机轴及在支承部位镶套 将轴抽出,在保证原轴承中心位置即底板不变的前提下,有载端保持联轴器安装位置和轴颈尺寸不变,把原轴瓦定位台阶车成与轴瓦直径相同的公称尺寸,镶套的内径公称尺寸即为原轴瓦内径。   电动机轴加工后,两端镶套,轴与套为过盈配合,过盈量 0. 068~ 0. 133mm。其结构如图 1。 图 1电动机轴镶套示意 2支承改造 由于传递负荷大,工作可靠性要…  相似文献   

3.
回转窑托轮轴瓦发热原因浅析及相应防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
周巧生  贺怀选 《水泥》2003,(7):64-66
我公司Φ5.8m×98m回转窑是六五期间从罗马尼亚引进的,采用500kW×2双边缘传动,设计产量为3000t/d,窑体采用4档支承,Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ档托轮为Φ2m×1.1m,轴瓦为Φ620mm×735mm,Ⅱ档托轮为Φ2.5m×1.2m,轴瓦为Φ700mm×820mm。自1992年以来托轮轴瓦发热问题成为制约熟料产量和窑运转率的关键因素。1发热情况简介仅2000年统计,全年16个轴瓦位置就有12个位置发过热,累计发热43次2033h,瓦温最高达167℃,直接造成停窑19次,刮瓦检修5次,其余维持在低温(75℃以下)慢转。轴瓦发热前现象:1)从轴瓦发热位置来看,主要是绝对温度高、相对温度变化大的Ⅱ档较…  相似文献   

4.
0 引言 我厂Φ4.2×65m回转窑3#轮带因制造缺陷,加之托轮与轮带接触仅150mm宽,占轮带宽度的29%,且正好在缺陷区,致使缺陷部位长期受力过大,先后出现裂纹、裂纹之间大块脱落、鳞片剥落等现象。对此,我们在某矿山机器厂焊接专家指导下进行了挖补焊接处理,取得了良好效果,现介绍  相似文献   

5.
刘永杰 《水泥》2017,(10):42
<正>1存在的问题我公司Φ5.6 m×78 m回转窑,设计双传动、双液压挡轮,产量8 500 t/d,在投产不到两个月时,回转窑Ⅰ档轮带、Ⅱ档轮带紧贴下挡圈,导致挡圈磨损、挡块挤掉、Ⅱ档挡圈脱落,不得不停窑进行恢复处理。托轮位置和方位见图1。  相似文献   

6.
陈强  张勇 《粘接》1998,19(1):27-29
1引言托卡马克装置是进行高温聚变研究的,纵场线圈为该装置产生强磁场、维护等离子体放电创造聚变条件。目前世界上纵场线圈制造采用粘接结构的只有美国Texas大学聚变实验室一家,线圈板结构尺寸为1500mm×1700mm×2mm,产生3.0特斯拉(T)的强磁场。我们的HT-U的纵场线圈设计也是板结构,尺寸为1500mm×1530mm×14mm,在电流74.4kA平顶时间850ms产生3.0(T)的强磁场。而1:2模拟线圈设计参数,只是在长、宽上比1:1小,铜板厚度一样,中间的绝缘层一样厚,实验电压、电流一样。先是两块7mm厚的钢板之间一块旗部粘接,面积约0.03m…  相似文献   

7.
按照回转窑的设计原则,窑在冷态时,任一轮带在托轮上接触宽度不少于75%,热态下,轮带的中心线应与托轮中心线重合.我厂φ3m×48m回转窑I档(窑头档)轮带与托轮长期接触不良,冷态下,当Ⅱ档(传动装置及挡轮组在Ⅱ档)轮带已与下挡轮接触(即窑下窜到位)时,I档轮带与托轮的接触宽度仅为67.5%(270mm);热态时,接触宽度为78.8%(315mm).由于接触宽度不足致使托轮上的接触应力较大,再加上窑头密封效果较差扬尘大,I档托轮磨损及压溃、剥落严重,造成了窑运转中的振动.对此,我厂于1999年4月份更换了I档的两组托轮,并将轮带位置向窑头方向移动了100mm,现将轮带位置的调整情况作一介绍,供参考.  相似文献   

8.
按照回转窑的设计原则,窑在冷态时,任一轮带在托轮上接触宽度不少于 75% ,热态下,轮带的中心线应与托轮中心线重合。我厂 3m× 48m回转窑Ⅰ档 (窑头档 )轮带与托轮长期接触不良,冷态下,当Ⅱ档 (传动装置及挡轮组在Ⅱ档 )轮带已与下挡轮接触 (即窑下窜到位 )时,Ⅰ档轮带与托轮的接触宽度仅为 67.5% (270mm);热态时,接触宽度为 78.8% (315mm)。由于接触宽度不足致使托轮上的接触应力较大,再加上窑头密封效果较差扬尘大,Ⅰ档托轮磨损及压溃、剥落严重,造成了窑运转中的振动。对此,我厂于 1999年 4月份更换了Ⅰ档的两组托轮…  相似文献   

9.
我厂自制的取样器结构如图1所示,所用材料为:样管1件,Φ25mm×14mm×78mm;弹簧(r)1件,d=1.0mm,D=14mm;螺栓1件,M10×35;螺母2件,M24;螺母2件,M10;平垫片1件,Φ11mm。  相似文献   

10.
沙格德尔 《水泥》2003,(8):64-65
我公司2号Φ4m/3.5m/4m×150m湿法回转窑曾发生运转异常,主要现象有:回转窑振动,起动电流明显偏大,且窑转矩较高,在1000N·m内运行(正常转矩为700N·m)。1原因分析2号回转窑出现异常后,我们对其进行了跟踪检查,认为出现以上问题的原因是齿顶间隙过小。回转窑在冷态情况下,对齿顶间隙、轮带与垫板之间的间隙及托轮直径等进行了测量,结果如表1~3。表1轮带与垫板间隙(从窑头到窑尾)mm档数Ⅰ档Ⅱ档Ⅲ档Ⅳ档Ⅴ档Ⅵ档间隙12151391410表2齿顶间隙(测点是大齿轮12等分)mm测点123456789101112东3.53.54.03.55.04.03.53.03.54.54.54.0西5.55.05.05.5…  相似文献   

11.
郑培钦 《水泥》2000,(10):48
我厂是年产 14.4万 t的立窑水泥厂,粉磨系统配套有 4台磨机,其中Φ 2 2m× 6 5m磨机 2台,Φ 1 83m× 7m磨机 2台。几年来, 4台磨磨头密封不良长期漏粉,原设计磨头进料装置结构见图 1。 图 1磨头进料装置原结构   1盘根压盖; 2进料螺旋筒法兰; 3铅粉浸油石  相似文献   

12.
0 概述 我厂2#旋窑(Φ3.0×100.94m)投产一年后,其Ⅱ档液压挡轮因主轴承3003180溃散,导致轮、轴磨损变形,被迫停窑抢修。经拆卸检查,发现轴颈被磨出大量沟槽,并有挤压凸起,需采用先焊补再车削的方法修复。但该挡轮轴颈与导向滑杠的套座为一浇铸整体,形状复杂,回转直径达1.4m(见图1)。而我厂现有最大加工能力的车床为  相似文献   

13.
金巧平  沈健康 《水泥》2007,(8):31-32
我厂第一条生产线水泥粉磨系统以前为1台Φ1450mm×650mm辊压机带3台Φ3.0m×11m磨机即"一拖三"的开流形式,存在着辊压机能力不够而磨机吃不饱的现象。即使辊压机系统处于最佳工作状态时,3台磨机也不能充分发挥其能力。当辊压机系统工作状态不是很好时,就得停下1台磨机,严重影响了生产。请教有关专家后,根据"高细、大掺量矿渣微  相似文献   

14.
1烘干机斜装喂料管的缺陷 我厂Φ 2.4m× 18m烘干机喂料如图 1。斜装喂料管经常烧坏变形、炸裂, 3~ 4个月就要更换一次;喂料管通过炉膛拱顶,使耐火砖拱顶难以砌筑牢固,经常出现拱顶垮塌情况。据统计,自 1999年下半年至 2001初,投入到斜装喂料管和炉膛的维护直接费用 10万多元。 图 1烘干机喂料管原位置 2轮斗喂料技术的应用 2001年 2月,参考湿法回转窑窑中喂料方式,根据我厂烘干机喂料状况,设计烘干机轮斗喂料装置,如图 2。将料斗向烘干机移动 2m,加长皮带输送机,使物料通过轮斗喂料装置喂入烘干机内。 图 2轮斗喂料技改后布…  相似文献   

15.
郭志凯 《耐火材料》2003,37(2):123-124
所建 18 0 0℃ 5m3 燃油梭式窑的主要技术参数与技术经济指标为 :几何容积 5m3 ;内腔尺寸 2 4 2 0mm× 180 6mm×130 0mm ;台面尺寸 2 35 0mm× 16 16mm ;砖垛尺寸 2 16 0mm×15 30mm× 12 0 0mm ;装载量 7.2t;使用温度与保温时间 180 0℃ 10h ;窑温偏差 <10℃ ;CZGⅡ - 4 0型燃烧器 4台 ;燃料 -10 # / 0 # 柴油 ;最大燃油量 16 0kg·h-1;每窑耗油量 3.2t;燃料单耗 4 4 0kg·t-1;金属管式 (逆流 )换热器 ;空气预热温度 4 0 0℃。1 窑炉的结构设计特点1.1 轻体薄壁窑墙为节能和缩短使用周期 ,窑墙内层采用 1.5g·cm-3 的氧化铝空心球砖。…  相似文献   

16.
贾志军 《水泥》2002,(12):61-61
回转窑筒节的整环挖补工艺,施工难度大,若技术控制不当筒体容易产生变形和损坏。但有时根据施工需要,或者由于施工空间和起重设施的限制无法整节更换,只能采取挖补的办法进行。现简要介绍我厂的做法。1弧板的制作与加固弧板的制作与整体筒节制作工艺一样,按图纸及有关技术要求,先整圈制作好后不焊,进行找圆、加固和支撑,然后再割分成3段。加固板和支撑槽钢示意见图1,每段弧板两边都进行加固和支撑。加固板厚δ=30mm,长L=1200mm,宽H=300mm,共4块×3=12块;支撑槽钢犤16a,长L=2200mm,共2根×3=…  相似文献   

17.
高安忠  徐茂连 《水泥》2001,(8):45-45
我厂生料车间石灰石一级破碎采用 PE600× 900复摆颚式破碎机。皮带轮为对称剖分结构,用 4根 M24的螺栓紧固,见图 1。在冲击载荷及振动的作用下螺栓松动,中心孔与轴的配合紧固力不足,使联接键和键槽严重过载而变形。由于带轮的材质为 HT250~ 400,轴的材质 12CrMo,带轮中心孔磨损较严重,而轴颈几乎无损伤。   图 1带轮结构   我厂根据带轮中心孔的结构及其与轴的实际配合情况,决定用过渡联接法恢复带轮与轴的紧固配合。具体做法是:   1)扩大带轮中心孔至已破坏的键槽为止,经圆整,带轮中心孔直径为Φ 220H7。然后在原键…  相似文献   

18.
李洛群 《水泥》2003,(5):57-58
多年来,我厂的回转窑、磨机的筒体因裂纹、变形、磨损等原因需挖补或窄节筒体更换修复时,总是采用分段挖补的办法,检修效果非常理想,修复的关键问题是如何保证筒体的直线度。现将我公司2号回转窑筒体局部挖补的修复措施做一介绍。1存在的问题我公司2号窑Ⅱ档后面的筒体因多次掉砖红窑,造成宽820mm、圆周长为3000mm筒体段表面内有两处严重变形。2修复方案采用局部挖补的方法,更换1块宽900mm、圆周长3000mm、厚度28mm的筒体。为了减小筒体更换的弯曲,用拉杆将挖补筒体两侧的旧筒体拉牢固定,这可有效防止新、旧筒…  相似文献   

19.
李洛群 《水泥》2003,(7):62-63
我公司3号窑是多筒冷却、带蒸发机的Φ3.5m/3.2m×69m湿法短窑,于1971年建成,在70年代后期又进行了技术改造,改成热端扩大型的Φ3.5m/4.0m/3.5m/3.2m×69m湿法短窑。1存在的问题3号窑改造后,Ⅰ档至Ⅱ档之间的筒体直径由Φ3.5m改为Φ4m,如图1,扩径筒体与原筒体相接的焊缝容易开裂,造成经常停窑修补焊缝,而且焊缝越焊越裂。1986年大修时更换了Ⅰ档和Ⅱ档间的变径筒体。但不到1年还裂,为此,只好在这2道焊缝上各均焊16块100×300×30的搭板,对两侧筒体起联接作用,对裂缝起加固作用。图1回转窑热端扩大前后的结构2原因分析1)在以前的回转窑设计中…  相似文献   

20.
1隧道窑的主要技术参数1.1窑炉的主要尺寸隧道窑总长48m,其中预热带19.45m,烧成带12.40m,冷却带16.15m,有效内高840mm,内宽1260mm。全窑设火箱7对(火箱长1100mm,宽800mm),排烟口8对,热风抽出口5对。预热、冷却两带窑壁厚860mm,烧成带壁厚1630mm,配用烟囱高度35m,上口直径1.2m。1.2窑车车盘长145Omm,宽1120mm,车盘用型钢焊成,窑车台外围用轻质耐火混凝土揭制,内衬轻质保温砖,中间填充空心硅铝球,车面用重质耐火混凝土打成。1.3附属设备根据需要配备了冷风机2台、热风机2台、油压顶车机2台、手动托车4台、窑车50部…  相似文献   

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