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相似文献
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1.
基于Na2CO3, Na2CrO4, NaAlO2在NaOH溶液中的溶解度及NaAlO2的性质,采用蒸发结晶、碳化沉铝、苛化等方法对浸出液中铬、铝进行了分离,并实现了碱液循环. 结果表明,采用分步结晶,一次蒸发排盐终点控制碱液浓度在40%(w),结晶相中为大量NaAlO2和少量Na2CrO4;二次蒸发碱液浓度控制在50%(w),结晶相中为大量Na2CrO4和少量Na2CO3. 一次排盐结晶相溶解后通过碳化方式将铝分离,深度碳酸化后NaAlO2分解率达90.8%;二次排盐结晶相溶解后在90℃、苛化1 h、加钙量为理论量的1.2倍时,苛化率达79.2%,苛化液蒸发后过滤得到较纯的Na2CrO4晶体.  相似文献   

2.
本文介绍了通过增设除雾分离器提高炉气中碱粉回收效果的方法及旋流板除雾分离器设计和安装中应注意的问题。  相似文献   

3.
碱法钛白清洁生产工艺中循环碱液的杂质分离   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了碱法钛白清洁生产工艺循环碱液中关键组分锰、硅、铝的去除方法,考察了添加剂用量、反应温度等对去除杂质离子的影响. 结果表明,当反应温度为90℃、还原剂与碱液体积比为1:200时,Mn(VI)的去除率可达到99.7%;在70~90℃之间,添加适量CaO,可将碱液中铝含量(以Al2O3计)由10.03 g/L降至1 g/L,将硅含量(以SiO2计)由2.70 g/L降至0.2 g/L. 经XRD分析,无铝存在时脱硅产物为1.5CaO·SiO2·xH2O,有铝存在时脱硅铝产物为Ca2.93Al1.97Si0.64O2.56(OH)9.44.  相似文献   

4.
电石乙炔法PVC生产过程中,氯乙烯碱洗塔循环碱液中氯化钠和碳酸钠含量达到一定值时,须及时将循环废碱液排至污水装置进行处理。为降低碱洗过程的运行成本及污水处理成本,减轻污水处理压力,研究开发废碱液收集、蒸发浓缩、结晶分离、过滤处理、浓碱液回用等工艺处理装置,实现废碱液的循环利用,减排增效。  相似文献   

5.
我国内蒙古中西部以及山西北部地区的高铝粉煤灰中氧化铝含量高达50%以上,伴生的镓含量可达60 mg/kg,是重要的含铝、镓二次资源。为进一步提升高铝粉煤灰资源化利用附加值,实现粉煤灰提铝过程低浓度含镓溶液的高效提取,本文基于高铝粉煤灰预脱硅拜耳-亚熔盐联合法提铝工艺中的含镓碱液体系,研究了含镓模型溶液中镓离子的静态吸附规律,系统考察了不同吸附时间、吸附温度、镓初始浓度以及碱浓度对螯合树脂吸附镓离子的影响,完成了吸附动力学与吸附等温线的考察,并采用吸附柱进行了低浓度含镓碱液动态吸附及淋洗试验验证。静态吸附试验结果表明:采用LSC-600型螯合吸附树脂可实现低浓度含镓碱液中镓离子的高效吸附,树脂的平衡吸附容量随静态吸附时间增大而增大,吸附24 h后树脂吸附容量达到平衡;镓离子初始浓度低于400 mg/L,树脂的平衡吸附容量受吸附温度影响较小,在镓离子浓度高于400 mg/L体系中,树脂的平衡吸附容量随吸附温度升高而降低,其中吸附温度为50℃时树脂对镓离子的平衡吸附容量最大;随含镓碱液碱浓度增加,螯合树脂对镓离子的吸附容量先增大后减小,螯合树脂对镓离子的平衡吸附容量随镓离子初始浓度增大而增大,镓离子初始浓度高于1 200 mg/L时树脂吸附容量达到饱和,吸附温度为50℃,镓离子初始浓度为1 200 mg/L,碱浓度为5 mol/L时树脂的最大吸附容量为36 mg/g。动力学拟合结果表明:碱体系树脂对镓离子的吸附动力学过程符合准二级动力学方程,属于化学吸附过程;吸附等温线拟合结果表明,LSC-600型螯合树脂对镓离子的吸附满足Langmuir等温方程,说明镓离子的螯合吸附过程为单层吸附。树脂的动态吸附和淋洗结果表明,液体流速越大,树脂达到吸附平衡时的穿透床层数越小,树脂对镓离子的吸附容量和吸附率均较低,镓离子初始浓度50 mg/L,吸附温度为50℃,吸附流速为2. 5 BV/h时,树脂对低浓度含镓碱液吸附效果最优,最大吸附容量为3. 13 mg/g,淋洗过程淋洗液镓离子浓度随着床层数增加先增大后降低,淋洗流出液达到0. 7 BV时镓浓度最高为1 936mg/L,高浓度段(0. 3~1. 5 BV)溶液中镓离子浓度为1 248 mg/L,富集倍数达25倍。  相似文献   

6.
为准确测定用碱液配制的石灰乳中有效钙的含量,在pH>12.5环境中采用蔗糖浸取氢氧化钙法代替酸碱滴定法,碱性条件下,同时分离其他钙盐,再用三乙醇胺溶液掩蔽铁、铝等元素,以钙羧酸为指示剂,EDTA标准溶液滴定氢氧化钙。运用加标回收率对该方法进行评价,证明该方法精确度高,加标回收率在96.8%到103.2%之间。针对蔗糖浸取法关键控制点进行梳理说明,保证本方法人员比对效果。  相似文献   

7.
随着生产规模扩大及原盐质量逐步好转,我公司煅烧碱液过剩的问题日趋严重。通过将重灰除尘碱液全部用于水合机,轻灰热碱液间歇性串入重灰除尘系统,重灰冷凝液全部送回重灰除尘系统等改造,充分回收利用煅烧碱液,对降低企业的生产成本和提高经济效益有着非常重要的意义。  相似文献   

8.
原设计煅烧车间轻质纯碱工段、优质重灰工段、普通重灰工段碱液系统存在碱液膨胀,软水消耗量大,生产系统碱液浓度高致使设备堵塞等问题,纯碱生产成本高.经过对碱液系统改造,软水消耗量大大降低,杜绝了碱液外排现象,对降低企业生产成本和提高经济效益有着非常重要的意义.  相似文献   

9.
粉煤灰酸法提镓探索研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对晋北粉煤灰酸法提铝工艺,探索从粉煤灰中酸法预提镓的方法,研究了焙烧温度、盐酸浓度对镓提取率的影响。结果表明,粉煤灰提镓的适宜条件为:灰样不经焙烧,盐酸浓度为6 mol/L,60℃浸泡8 h,镓浸出率最大,可达44%以上。该实验为从粉煤灰中获得纯金属镓作了初步溶出富集研究。  相似文献   

10.
本工作研究了一种注重于减少二次有机污染的废水高效环保脱酚工艺,采用了一种创新的方法采集含酚焦化废水的样品,通过检测特定参数确定废水样品的化学成分,避免实验误差且增强了水处理效果. 蒸氨废水是一种理想的焦化废水样品,脱酚过程中不会产生酸焦油油膜和硫酸铵沉淀. 相对于蒸氨废水,残余氨水不仅会导致严重的水污染还会消耗更多的酸,导致成本增高. 从环保角度研究萃取剂,除了关注其脱酚效率还需要研究其他影响参数如总氰量、S?含量、氨氮量、Cl?含量、SO42?含量、挥发酚含量、总含盐、污水含油量、总硬度、CODCr、电导率和pH值等. 考察了有机微粒的扩散特征和导致脱酚前后参数变化的原因. 以温度23℃、浓度为3wt%的氢氧化钠溶液反复洗涤用过的BQ络合萃取剂5次可得再生萃取剂,用其处理过后废水挥发酚含量为265.45 mg/L. 这款优良的萃取剂的CODCr,污水含油量,pH,脱酚效率依次分别为3638.34, 188.86, 6.18和83.76%,造成的二次有机污染较少.  相似文献   

11.
用工业废碱水处理反渗透法高含盐排放浓水   总被引:2,自引:0,他引:2  
反渗透处理装置排放的浓水含盐量很高,如果不经处理直接排放势必对周围环境造成污染和水的浪费,氧化铝生产工艺废水中含有大量的碳酸钠、苛性碱等碱类物质,pH值达到13左右,回水量约2000m^3/h,用这些废水和反渗透浓水混合进行软化处理,降低浓水中的钙镁离子含量,并对难去除的硫酸盐进行稀释降低浓度,回用到蒸发循环水系统作为补充用水、氧化铝生产部分工艺用水、设备冷却用水,达到浓水回收再利用的目的。该方案实施后效果十分显著,回收反渗透浓水约60m^3/h,减少污水系统补充新水,降低生产用水费用约每年176万元。  相似文献   

12.
铁碳微电解对造纸黑液的脱色处理   总被引:28,自引:0,他引:28  
本文针对用白腐菌-厌氧-好氧生物法处理造纸黑液的出水色度过高,而COD也不能达标的现象,利用铁碳微电解反应柱对出水进行脱色与去除COD的研究.分析了其反应的基本原理,获得了较佳的工艺处理条件:铁炭质量比为2:1,初始pH值4.5~5.5之间,反应时间为30~40min,常温下反应等因素,最终色度与COD的去除率分别达到94.2%与68.9%,出水达到了行业排放标准.  相似文献   

13.
It is confirmed experimentally that a “Diffusion controlled slow reaction model'“ explains very well the alkaline hydrolysis of n-amyl acetate at constant inlerfacial area. Mass transfer coefficient obtained from the model agrees well with that obtained from pure mass transfer experiment. Mass transfer coefficient can be correlated against Reynolds number, Schmidt number and vessel dimensions. Effect of diluents and solutes can also be explained using the above model. From the extraction rate of H-amyl acetate dispersed in aqueous phase in an agitated vessel, the second order reaction rate constant for hydrolysis of the ester with alkali in aqueous phase is estimated based on the above model. The estimated value of second order reaction rate constant for H-amyl acetate is almost identical to that for iso-amyl acetate or n-butyl acetate.  相似文献   

14.
It is confirmed experimentally that a “Diffusion controlled slow reaction model'“ explains very well the alkaline hydrolysis of n-amyl acetate at constant inlerfacial area. Mass transfer coefficient obtained from the model agrees well with that obtained from pure mass transfer experiment. Mass transfer coefficient can be correlated against Reynolds number, Schmidt number and vessel dimensions. Effect of diluents and solutes can also be explained using the above model. From the extraction rate of H-amyl acetate dispersed in aqueous phase in an agitated vessel, the second order reaction rate constant for hydrolysis of the ester with alkali in aqueous phase is estimated based on the above model. The estimated value of second order reaction rate constant for H-amyl acetate is almost identical to that for iso-amyl acetate or n-butyl acetate.  相似文献   

15.
报道了N,N-二辛基甘氨酸从盐酸体系中萃取铑的机理.结果表明:铑的萃取率随酸度、氯离子浓度、铑离子浓度的增大而降低.采用斜率法测得萃合物组成为:R2NCH2COOHHRh(H2O)2Cl4.萃取反应方程式为:R2NCH2COOH.HCl(O)+Rh(H2O)2Cl-4(A)=R2NCH2COOH.HRh(H2O)2Cl4(O)+Cl  相似文献   

16.
报道了将中性磷这一高效萃取体系应用于克拉维酸的提取分离.研究了三烷基氧膦萃取克拉维酸的各种参数:pH、时间、相比、浓度等的影响,确定了最佳萃取条件及其工艺参数:30%三烷基氧膦的煤油溶液为萃取剂,萃取平衡pH=1.5,萃取相比O/A=1:3,并进行四级逆流萃取,饱和醋酸锂反萃,反萃平衡pH为7~7.5.  相似文献   

17.
本文研究了从发酵液中用D2EHPA-煤油溶剂萃取分离L-异亮氨酸工艺.考察了萃取时pH值、萃取剂浓度和异亮氨酸浓度对于异亮氨酸和缬氨酸的萃取分配比的影响.在计算机上进行回归,得到以下分配模型:当1≤pH≤3.5时lgDIle=0.09906pH2+0.8625pH+2.2696lgCHR-0.09188lg2CIle+0.1766lgCIle-1.366lgDrmVal=-0.0293pH2+0.550pH+1.2659lgCHR-0.2420lg2CIle+0.4549lgCIle-1.696用此模型,应用分馏萃取理论,进行逐级计算,求取了萃取工艺的主要参数,并在φ20mm的多级离心萃取器上对上述结果进行了验证.结果表明:当CHR浓度为1.5mol/L,相比V:L:L’=2:1:2,N’=3,N=6时,异亮氨酸的收率达到90%以上,纯度>99%.实验取得了较为满意的结果.  相似文献   

18.
朱从容 《玻璃》2005,32(1):47-48,59
结合我公司350 t/d熔窑两次冷修所采用的碱性格子砖配置,介绍了碱性砖在浮法玻璃熔窑格子体上的应用.  相似文献   

19.
利用动力学模型建立了实验室规模(27.5L)的UASB 反应器的动态模型。利用此模型,计算了在流量为3L/h 的情况下,相应于进水基质浓度S_i 序列的输出序列:出水浓度S_(?)和产气量Q_(?)序列。此模型较好地拟合了实际过程,S_(?)序列和实验值平均误差为6.61%,Q_(?)平均误差为7.69%,Q_(?)滞后时间为1 h,利用庞特里雅金优化原理,对流量Q 加以控制,以消除出水浓度S_(?)的波动。  相似文献   

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