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针对唐钢薄板坯连铸连轧线辊底式加热炉加热温度低、加热板坯温度不均以及能耗高的问题,唐钢于2010年对其燃烧系统进行了大胆的改造。通过对加热炉烧嘴、炉墙、燃烧方式等进行了系统优化,即提高了加热能力,也使加热板坯温度更均匀,同时还实现了加热炉的节能环保、高效利用。 相似文献
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针对邯钢中板厂2A#加热炉存在着炉型落后,炉尾冒火严重、钢坯加热质量差等问题,对其进行了改造。通过采用先进的炉型结构及WDH型煤气-焦油两用烧嘴等措施,使吨钢能耗下降20%,氧化烧损减少0.6%。 相似文献
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无水冷滑轨在小型加热炉上应用已近20年,但陶瓷滑轨和基墙的材质以及炉型却进步不大,1991年利用深圳蛇口华美钢厂加热炉大修机会,进行了改进。①炉宽2424mm,炉长由lsm加到23m;上烧咀数不变,在两基墙间增加1个下油烧咀,加热段改为平 相似文献
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明文祥 《热处理技术与装备》2012,33(4):42-45
概述了铁道机车车辆用车轴的要求和热处理工艺方法,对现行使用车轴热处理加热炉进行了对比分析,对使用较多的传送链式连续炉生产线从炉型、加热元件、传送装置自动控制和冷却室结构等进行分析,并提出了满足使用要求的设计要点和改进思路。 相似文献
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为了实现锻造煤气加热炉的节能降耗,根据煤气加热炉的加热原理,结合工厂实际生产状况,对加热炉结构及供热方式进行了改造.采取缩小炉膛底面积,增加煤气回拢性,提高煤气利用率;在炉体外型尺寸不变的情况下,通过减小炉膛面积,使炉体内腔壁加厚,并在炉膛内布置若干块Φ120 mm×240 mm空心蓄能砖,增加高保温效果,提高炉膛使用寿命;重新配置进气结构,减少煤气进气量,由原来的4个烧嘴改为2个烧嘴,对煤气供气口进行合理配置,降低了煤气炉的能耗,全年可节省煤气费用60余万元.由于加热炉采用了均匀加热温度方式,提高了锻件加热质量,大大降低了产品废品率,为实现锻造用加热炉的改造和节能降耗提供了有效的实践依据. 相似文献
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FKS—M—2型燃煤粉加热炉(图1)是我厂锻造车间几年前使用过的锻造加热炉。由于先天不足,早已不能正常生产。为此,彻底从结构上改造此类加热炉已势在必行。图1改造前加热炉衬体构造示意图1.煤粉燃烧器2.耐火粘土砖(NZ—42)3.煤粉炉加热室1燃煤粉炉... 相似文献
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我厂轧钢加热炉的有效尺寸为:3.714×19.0m~2,加热坯料为60、75mm方坯,以重油为燃料,年产量14.4×10~4t。1991年6月对加热炉进行了较大规模的技术改造。主要内容是: ①将炉子加热段部分的炉墙加厚,增强了高温段保温性能,减少了砌体表面的散热损失; 相似文献
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针对蓄热式加热炉炉压控制精度不高的问题,提出一种炉压控制方法,包括带燃气流量修正计算、炉门位置前馈控制的炉压控制器,并对脉冲换向策略及烧嘴切断阀操作进行优化,实现了炉压的高精度调节。 相似文献
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蓄热式加热炉投产后的问题及解决方法 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了蓄热式加热炉的结构和工艺参数,分析了加热炉投产后出现的主要问题,并提出了具体的改进措施。同时对影响蓄热式加热炉达产达标的关键因素进行了简要分析。 相似文献
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加热炉燃烧模糊控制系统及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对唐钢高速线材厂加热炉采用重油、转炉煤气、高炉煤气混烧的特殊情况,采用模糊控制理论和传统的PID控制相结合的控制思想来实现加热炉的燃烧自动控制。应用实践表明,炉况稳定,加热质量好,经济效益显著。 相似文献
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