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运用NX Nastran软件对典型工况下的CD4型翻车机转子钢结构强度进行有限元分析,得到了翻车机转子的应力分布,校核了翻车机钢结构的设计强度,指导了关键位置的应力检测,通过实测验证了有限元分析结果的准确性,为翻车机结构增强及日常巡检提供了依据。 相似文献
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在应用的基础上,推荐一种新型的电动翻车机──链传动翻车机,同时介绍了该翻车机的基本结构和主要参数的选择方法。 相似文献
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电动翻车机在煤矿使用历史较长。目前国内使用多为F系列电动翻车机,使用中暴露出一些问题。现仅从传动(支承)轴装置存在问题加以说明。一、传动(支承)轴结构及存在问题F系列电动翻车机构传动系统见图1。其中传动(支承)轴装置主要由轴、传动(支承)轮及轴承装置组成,存在问题如下: 相似文献
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翻车机是一种高效率的大型机械化卸车设备,已广泛使用在我国冶金、发电、化工及港口等大型企业的贮料场中。秦皇岛煤四期翻车机为自动不摘钩作业“O”型三车翻车机,用来翻卸大秦铁路线运煤列车,是系统中煤码头上最关键、最复杂的设备之一。传动系统是翻车机的心脏,动力的来源,传动系统的好坏直接反映系统作业效率的高低,由于该设备运转的周期连续性,传动系统时常出现结构强度、振动、噪声等一系列问题, 相似文献
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黄骅港翻车机系统的定位车、推车机的大臂俯仰机构由于设计的不合理,造成液压站工作压力很高,达到22MPa,直接导致了液压泵的频繁损坏,大大增加了备件成本,严重影响生产的顺利进行。并且由于工作压力太高,导致部分机械结构受力很大,也造成机械结构的频繁损坏。原大臂的定位只是靠液压缸的伸出长度定位。并且定位精度受液压油的温度影响,直接导致大臂定位十分不准,频繁撞坏接近开关等备件。 相似文献
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我矿用的一吨翻车机,其传动机构,在1975年以前是用两根长轴分别将两个传动滚轮和两个支持滚轮联在一起的(见图1),电动机通过减速箱带动传动轴和传动滚轮。在翻转矿车倒矿时,传动滚轮轴经常被大块矿石砸弯,这时传动滚轮转动就不灵活了,滚筒因此不易转动,影响翻车机的效率,轴承也经常损坏。 相似文献
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<正>矿车是煤矿生产中一种常用的运输设备,长期以来都采用人工卸料,工作效率低,影响生产周期且容易出现事故。也曾采用过翻车卸料,例如采用前倾式翻车机,在使用过程中易损坏矿车。同时翻车机本身结构复杂维修不到位易出安全事故。针对以上情况,制作出一种移动式矿车卸料装置,实现了机械化代替人工操作,使用表明:能达到较好的卸料效果。 相似文献
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目前我国大部份金属矿山均使用固定式矿车运输矿石。在使用固定式矿车运输矿石时必须采用翻车机进行卸矿。因此,翻车机在矿山运输中处于咽喉位置。它的使用情况,直接影响矿山的正常生产。我国使用的翻车机大部分为圆形翻车机,实践证明,这种翻车机存在不少问题。比如普遍 相似文献
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我车间原矿堆场上方(+110m平面)原设计为2台2m3固定式 翻车机,电机车牵引矿车进入翻车机笼体内来回旋转翻矿,翻车机由7.5kW起重电机带动减速器驱动,装机容量每台15kW,共计30kW。 1 改造前 翻车机自1993年12月正式投入使用,由于我矿矿石性质复杂,含泥多,含硫高,导致矿车结底严重。由于矿车结底,翻车机必须来回旋转多次,电能消耗大,设备振动大,造成旋转体脱裂,护轨损坏;加之矿车进出笼体时窜动大,减速器和电机底座爆裂,设备基础松动。电机频繁被烧,设备故障率高,维修工作量大,造成原矿供应… 相似文献