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0引言呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。1窑系统工艺流程系统工艺流程见图1。图1窑系统工艺流程生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉… 相似文献
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<正> 一、问题的提出在纯碱生产中,石灰工序生产的窑气含1%左右的CO,所以凡有窑气流经的管道、容器及排放口周围都有CO存在。由于防护措施不当,历年来曾发生过几起CO中毒事故。 相似文献
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我厂一线2500t/d生产线目前产能达到2900t/d左右。正常生产时窑头罩温度控制在(1100±50)℃,三次风温度达到(1000±50)℃。在高温含尘二、三次风的冲刷下,燃烧器、窑头罩、前窑口和三次风闸板(安装在窑头端)等处的浇注料磨损严重,在窑衬运转一个周期内(通常350d左右),窑口护铁通常要补打几次浇注料,严重影响窑的运转率。为延长部分浇注料的运转周期,我们采取了以下措施。 相似文献
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使用沸腾炉生产的系统,炉气净化在没有电除尘器设备的条件下,根据炉气中含尘高,气温高,湿含量高的特点,主要从加强湿法净化的办法来保证炉气的浄化指标。 相似文献
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纯碱生产要求提供含CO_2浓度尽可能高的窑气,但由于我厂石灰窑运行状态一直不佳,致使窑气CO_2浓度一直较低,远远达不到厂控指标的要求。我们通过分析,认为窑顶布料角度是影响石灰窑正常工作的关键。为了尽快改变这种状况,我们对此进行认真分析、计算,通过试验优选出合理的布料角度改进方案,并依此于1992年11月对我厂6台窑布料系统进行了改造,收到了显著效果。 相似文献
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<正>0引言水泥生产过程中会产生大量含尘烟气,尤其是水泥生产线窑尾产生的含尘烟气,不仅烟气量大,而且烟气含尘浓度较高。如何选择合理的除尘设备来处理水泥厂窑尾含尘烟气,是建设生产线之前要考虑的重要问题。目前,用于水泥厂窑尾含尘烟气处理的环保除尘设备主要有电除尘器和袋除尘器两类,两者在技术方面都已经有成熟和丰富的经验,所以只要设计选型合理,精心制造和安装以及维护管理及时,都能达到预期的除尘效果。本文通过分析比较电、袋两类除尘器的技术性能和经济方面,为水泥厂在窑尾除尘环保设备的选择提供一些技术及经济方面的参考。 相似文献
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过磷酸钙生产中选粉器的改进袁刚,陈尊利(辽阳化学厂)(辽宁化肥公司)选粉器是干法过磷酸钙风扫磨流程中的主要设备之一。它是利用重力沉降和离心作用达到选粉目的。含尘气体由进料管入选粉器,首先冲击撞击板,大粒粉尘失去动能,沉入返料管回到磨中继续粉碎。含尘气... 相似文献
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阐述了磷石膏烘干脱水后,粉状半水石膏的收集、磷石膏煅烧窑气净化除尘均应选择静电除尘器的必要性。根据电除尘器处理介质(烘干尾气与水泥窑气)的特性及操作条件,介绍了设计选型要考虑防爆、结露等问题,并提出相应改进措施。 相似文献
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通过冷模实验,改变移动床表观气速、颗粒循环速率、入口气体含尘浓度等操作参数,研究了轴向移动床过滤器的压降特性和合适的操作条件,结合移动床内气固两相运动特点,修正了Ergun公式,在加尘条件下分析了床内滤饼对压降稳定性的影响。结果表明,在无尘负荷条件下(“纯”移动床操作),颗粒的循环速率由0增至2.26 kg/(m2?s)时,设备的压降减小0.03 kPa。表观气速为0.126 m/s、入口气体含尘浓度为89.10 g/m3时,移动床内滤饼形成和破损呈动态平衡,过滤500 s后,压降可稳定在0.88 kPa,此时设备具有较高的除尘性能,粉尘捕集效率可达96%以上。 相似文献
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汤其香 《硫磷设计与粉体工程》1994,(4)
窑内分解天然石膏制硫酸要求原料石膏含SO_3≥40%;由于窑气SO_2浓度低、处理气量大,且波动大而频繁,采用一转一吸加氨尾气回收工艺是合理的。介绍转化工序维持自热平衡、消除低温腐蚀所采取的措施,指出成品酸质量除色度外可达到工业硫酸一级品、优等品指标。 相似文献