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《化工经济技术信息》2008,(8)
邯钢焦化厂把一种从废液中提取高附加值产品的焦化脱硫废液处理工艺近日开发成功,并获得国家专利。该工艺不仅可从废液中提取出液态NaSCN(硫氰酸盐)产品,还可将液态硫氰酸盐产品转化为固体硫氰酸钠产品。业内人士认为,新工艺提供的脱硫废液处理方案,解决了国内焦化行业HPF工艺难题。 相似文献
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介绍了山东铁雄冶金科技集团有限公司硫膏和脱硫废液原有处理工艺状况及存在问题。技术改造后采用富氧燃烧高温裂解及二转二吸干法制酸工艺,将硫膏和脱硫废液制成硫酸产品。该30 kt/a硫膏和脱硫废液制酸装置包括预处理、净化、干吸、转化、尾气处理等工序,装置投产后运行稳定,SO2总转化率大于99.85%,制酸尾气流量7800~8000 m3/h,外排尾气ρ(SO2)<200 mg/m3,硫酸雾(ρ)小于5 mg/m3。净化副产w(H2SO4)2%~4%稀酸2.2~2.6 t/h,在硫铵工序全部回收利用。硫膏和脱硫废液制酸既无害化处理了焦化副产硫膏和脱硫废液,又回收了硫资源,具有良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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利用分步结晶法从焦化行业脱硫脱氰废液中回收硫氰酸铵,不仅解决了企业脱硫脱氰废液的处理问题,还可以高纯度地回收硫氰酸铵化学品。脱硫脱氰废液的活性炭吸附脱色是该工艺中的重要单元操作。以6种不同来源的活性炭为脱色剂,对山东石横特钢集团焦化公司的脱硫脱氰废液进行脱色处理,在340 nm波长下采用可见分光光度法对废液脱色效果进行评价,考察了活性炭类型、活性炭用量、脱色时间、脱色温度、搅拌桨转速等对废液脱色效果的影响,得到了较优的操作参数。以此为基础进行了活性炭可重复利用性实验,发现企业自用的4#活性炭重复利用4次时,脱色液仍然保持较好的脱色效果。 相似文献
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在川崎钢铁公司千叶厂的焦炉煤气净化工艺(图1)中,将煤气脱硫过程中产生的脱硫废液送至硫酸车间制酸,以回收脱硫废液中的硫。 相似文献
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焦化企业脱硫废液回收副盐技术探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
从提高企业经济效益以及环境保护的目的出发,探讨如何解决焦化企业HPF法脱硫工艺中产生的脱硫废液的问题,如何变废为宝,保持生产长周期安全、稳定运行。 相似文献
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分析了焦化氨水和HPF脱硫废液处理及氨法脱硫工艺,提出利用焦化氨水和HPF脱硫废液中的氨对锅炉烟道气脱硫的新工艺;计算结果表明,由于回收了氨,使硫铵产能提高20%以上,并满足了燃煤锅炉应用高硫劣质煤种的环保要求。 相似文献
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从焦化企业脱硫废液中提取硫氰酸钠的主要方法是先真空蒸馏浓缩,再分步结晶分别得到硫氰酸钠和硫代硫酸钠产品,但采用此方法制得的硫氰酸钠纯度较低,经济效益较差。利用硫代硫酸钠和硫酸钠在甲醇溶剂中的溶解度极小,而硫氰酸钠在甲醇溶剂中的溶解度较大且其溶解度随温度变化而变化较大的性质,开发出从焦化企业脱硫废液中提取硫氰酸钠的新工艺。采用新工艺建成的硫氰酸钠生产装置经实际运行,制得的硫氰酸钠质量分数可达98%以上,生产成本低,具有良好的经济效益和环保效益。 相似文献
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介绍了某焦化企业脱硫废液和硫泡沫制酸装置净化工序电除雾器着火的经过和后果,从可燃物和引火源两方面对该着火事故进行了原因分析,并从工艺控制、设备管理和生产操作等方面提出了生产建议。由于原料硫浆在焚烧炉内燃烧不完全,导致大量硫磺及含硫盐类后移进入净化工序,积存在设备及管道内的硫磺粉在电除雾器电场内遭遇火花被引燃而发生着火事故。通过改善原料燃烧效果、增加焚烧炉操作温度监控、设备设置联锁保护和报警装置、及时清理升华硫以及观察稀酸颜色判断焚烧操作状况等措施,实现了制酸装置电除雾器的稳定安全运行。 相似文献
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在国内某综合性钢铁厂的零排放工程中,对生产排放的电厂脱硫废水、烧结制酸废水、焦化废水反渗透浓水及树脂再生废液进行预处理除氟。工程实践中,可以利用废水自身“高硬高氟”特点,通过调碱沉淀工艺除氟,可减少药剂费用,其除氟效率不高,平均仅为33%,需在零排放工程中浓缩水量减少后再进行末端除氟。然而,采用PAC絮凝除氟工艺,除氟效果好,PAC投加量为200~400 mg·L-1时,除氟效率达到59%~80%。 相似文献