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采用助剂配方后改性的技术方法,研制开发出生产透明线性低密度聚乙烯(LLDPE)膜专用料的助剂配方体系,该配方体系为有机成核剂与无机成核剂的复配体系,具有无味、比重大等特点,用其改性生产的透明LLDPE专用料的雾度降至11%以下,膜的拉伸强度、断裂伸长率亦有所提高.在透明LLDPE膜专用料助剂配方研制过程中发现,成核剂颗粒的大小及其分布是影响其增透效果的主要因素. 相似文献
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透明线型低密度聚乙烯专用料助剂配方体系的研制及其性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
张明强 《精细石油化工进展》2007,8(8):1-4
采用助剂配方后改性的技术方法,研制出用于生产透明线型低密度聚乙烯(LLDPE)膜专用料助剂配方体系ES.ES为有机成核剂/无机成核剂及常规助剂的复配体系.用其改性生产的透明LLDPE专用料的雾度降至13%以下,膜的拉伸强度和断裂伸长率亦有所提高.研究发现,成核剂颗粒的大小及其尺寸分布是影响其增透效果的主要因素. 相似文献
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介绍聚丙烯装置生产T36F牌号的情况.分析T36F专用料的几个重要质量指标(熔融指数、等规度、灰份)的影响因素和控制方法,重点分析产品等规度的控制。通过摸索和不断改进,认为T36F产品熔融指数控制在2.8~3.0g/10min、等规度控制在96.5%~97.0%较为理想;采取调低三乙基铝加入量的措施后,T36F产品粉料灰份可降至80μg/g左右。生产的T36F专用料用于下游高速BOPP生产线,生产稳定,拉膜速率快,得到了用户的好评。 相似文献
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通过对市售滴灌带专用料树脂的分析,确定了滴灌带专用料树脂的技术指标。利用50 kg/h全密度聚乙烯中试装置生产了线型低密度聚乙烯(LLDPE)滴灌带专用料树脂,再通过共混制得了滴灌带专用料。为适应高速加工的要求,滴灌带专用料的熔体流动指数(10 min)为0.3~0.6 g、密度为0.928~0.940 g/cm3较适宜。利用GPC、13C NMR、流变和熔体强度测试等方法对滴灌带专用料进行了表征。表征结果显示,滴灌带专用料DGD-3的力学性能与市售Sabic专用料相当,但加工性能优于Sabic专用料。采用DGD-3专用料制得的滴灌带产品外观性能好、拉伸形变小于5.0%、爆破压力大于0.3 MPa、微孔水流量为3.3 L/h,达到国家标准。 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2008,(10)
茂名石化公司生产的高档流延膜专用料CP9008受到好评,为产品的市场推广打下了良好的基础。
近几年来,国内高档聚丙烯内包装膜一直被进口的聚丙烯三元共聚产品垄断。以往,国内大多数厂家只能生产聚丙烯二元共聚产品。因此,该类型专用料价格比普通料高出2000元以上。 相似文献
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对中国石油独山子石化公司生产的锂电池隔膜专用料T 98 G与2种市售典型电容膜专用聚丙烯(PP)树脂进行了对比分析。结果表明:3种专用料均为均聚PP,力学性能相当;2种进口电容膜专用料的熔体流动速率较T 98 G低;T 98 G等规指数较进口料1高,略低于进口料2,灰分略高于2种进口料;与2种进口料相比,T 98 G的相对分子质量分布较窄,结晶及熔融起始温度最高,氧化诱导时间最均最长,3种专用料的氧化诱导时间均长于30 min;T 98 G的含铝、钙、硅等离子量,较2种进口料略高;3种样品所制薄膜拉伸力学性能相当,T 98 G落镖冲击略低。 相似文献
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介绍了15万t/a Novolen气相法聚丙烯(PP)装置采用国产催化剂CS-1-G生产1102 K型PP树脂的工业试验情况,并与装置原用进口催化剂进行了对比。结果表明,在原料、助剂性质及生产工艺条件基本接近的情况下,催化剂CS-1-G的活性达到56.86 kg/g,比进口催化剂高出7.75%;装置运行稳定,所产PP产品的细粉含量少,其主要性能指标达到进口催化剂生产产品的水平。 相似文献
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高性能淤浆法聚乙烯催化剂的研究 总被引:3,自引:3,他引:0
对一种新型高活性BCE-Ⅰ催化剂进行聚合评价,对BCE-Ⅰ催化剂及其制备的聚合物进行表征。与参考催化剂进行对比,考察了催化剂的粒径分布、催化活性、氢调敏感性和丁烯共聚等对聚合物的密度和堆密度等方面的影响。实验结果表明,在乙烯淤浆聚合工艺条件下(氢气分压0.28MPa、乙烯分压0.45MPa、温度80℃、时间2h),BCE-Ⅰ催化剂的活性较高(为50.9kg/g),BCE-Ⅰ催化剂制备的聚合物具有很大的堆密度(达到0.36g/cm3),明显高于参考催化剂制备的聚合物的堆密度(0.31g/cm3);BCE-Ⅰ催化剂制备的聚合物的粒径分布窄,细粉含量少,在高氢分压条件下(氢气分压0.68MPa、乙烯分压0.05MPa),140目以下细粉的质量分数约为12%,远低于参考催化剂制备的聚合物中140目以下细粉的含量(质量分数约为36%);同时BCE-Ⅰ催化剂的氢调敏感性和丁烯共聚性能均优于参考催化剂。 相似文献
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采用BCND-Ⅱ催化剂在225 kt/a Novolen工艺聚丙烯(PP)装置上进行了工业应用试验,考察了该催化剂的各项性能及装置运行的平稳性、经济性及PP产品的质量。试验结果表明,与参比催化剂相比,在生产PP产品牌号为1102K、负荷18.5 t/h的工况下,BCND-Ⅱ催化剂的活性可达26.9 t/kg(基于每kg催化剂的PP产量),较参比催化剂高出约49%;工业装置运行平稳,聚合反应器温度控制稳定(温度标准偏差只有0.79,而参比催化剂的温度标准偏差为1.59);生产的PP产品符合用户优级品的质量要求,说明BCND-Ⅱ催化剂在Novolen工艺PP装置上进行工业应用是可行的。 相似文献
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在中国石油广西石化公司20万kt/a的Unipol气相工艺聚丙烯生产装置上,通过生产工艺调整和助剂配方优化,选用新型高效催化剂(牌号为C 702)及配套外给电子体,加入专用成核剂(牌号为NUC-900),采用氢调法开发出薄壁注塑聚丙烯新产品(牌号为LH 7300-65)。结果表明:LH 7300-65产品熔体流动速率为7.5 g/min,弯曲模量达到2000 MPa,冲击强度大于1.0 kJ/m^(2),黄色指数为-6.7;C 702具有较好的活性,降低了产品的灰分,制品具有良好的光学性能,低黄变且透明性增强,催化剂属于非邻苯二甲酸酯系列,不含塑化剂,符合食品接触法规,满足加工使用需求;采用NUC-900作为增刚剂,制品刚性增强效果明显,同时,产品横、纵向收缩基本一致,避免产品出现翘曲的现象。 相似文献
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催化加氢是提高C9石油树脂产品质量的有效手段。本文采用程序升温还原法(TPR法)制备了Ni2P/SiO2催化剂并应用于C9石油树脂加氢反应中,考察了温度、压力、液时空速的影响。结果表明,该体系的最佳反应条件分别为:250℃, 6 MPa, 和1 h-1。其中,加氢产物可以在300小时内保持较低溴值(~250 mgBr/100g),表明Ni2P/SiO2催化剂具有高活性和稳定性。随后,采用XRD、BET、SEM、TEM和红外—吡啶吸附等手段对反应前后催化剂进行表征,以考察其高活性和稳定性的原因。结果表明,相比于NiWS的层状结构,Ni2P是类球形结构,使其暴露出更多的活性位,这可能是Ni2P具有高活性的原因。Ni2P/SiO2催化剂具有高稳定性可能由于Ni2P具有抗硫、抗烧结、抗结焦和抗积碳的性能,这些性能又进一步归因于Ni2P在含硫杂质下可能形成Ni-P-S晶相,Ni2P纳米颗粒具有高热稳定性以及Ni2P催化剂表面弱酸性。 相似文献
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球状大颗粒树脂催化剂骨架采用专利悬浮聚合方法一次聚合而成,与常规粒径树脂催化剂的骨架有相同结构和性能,网状交联使树脂内部结构均匀,有更高抗压强度。试验结果表明,制成的球状大颗粒树脂催化剂,粒径6~8 mm,空隙率33%~36%,交换容量大于4.6 mmol/g,抗压强度大于300 N/粒,具有低溶胀性、耐高温不变形、不粘结的特点。 相似文献
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催化裂化脱硫钝钒双功能液体助剂的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以催化裂化原料油脱硫钝钒为目的,制备了以镁铝为基本元素,添加铈和铁的一系列液态助剂。利用固定床反应器、微反应活性评价(MAT)装置和红外光谱,并结合X光衍射等研究了助剂组成与脱硫活性的关系。结果表明,在镁铝二元助剂中Mg、Al原子比为1:1的助剂脱硫活性最高,在用量为8.0 mg/g时脱硫活性达38.31%;在此基础上Ce、Fe的加入明显提高了助剂的脱硫活性,组成为10%Ce/Mg-Al-Fe(2:1.8:0.2)的助剂在使用量为8.0 mg/g时,脱硫活性达57.44%。模拟含钒催化剂的MAT实验表明,助剂的加入有利于催化剂活性的恢复,即助剂具有钝钒脱硫双功能作用,同时对催化裂化没有影响。探讨了助剂脱硫作用机理和钝钒的机理。 相似文献