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介绍我国等温淬火球铁的生产现状、存在问题和发展前景:我国与美国、芬兰一样,从上世纪60年代开始等温淬火球铁的试验研究。目前主要应用于:(1)ADI齿轮:与钢齿轮相比,ADI齿轮成本降低15%,噪声降低1.5~5.3dB,质量降低约10%,接触疲劳强度高,安全系数高,耐磨性高;(2)ADI曲轴:性能明显高于正火球铁曲轴,可以取代合金钢曲轴,满足发动机强化后对曲轴性能的要求;(3)铁道车辆耐磨件,载重汽车弹簧支架,效果明显优于铸钢件;(4)等淬球铁凸轮轴和各种抗磨件。但目前我国ADI产量仍较低,重要领域应用较少,能稳定生产ADI的工厂还不多。主要原因是:①宣传不够和缺乏标准;②球铁铸件生产技术水平满足不了ADI生产要求;③缺乏可靠的热处理设备和专业热处理厂。 相似文献
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通过控制球铁的熔炼和球化过程,优化工艺参数,分析金相组织、测试试样的力学性能、进行曲轴抗弯等试验,研究了等温淬火工艺参数对等温淬火球铁的组织和性能的影响,不同的奥氏体化温度、等温温度和时间所获得的金相组织和力学性能有较大的变化.优化选择了等温淬火工艺,获得了优良的性能,使等温淬火球铁曲轴的抗拉强度高于900 MPa,伸长率大于6%,硬度在28~32 HRC. 相似文献
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等温淬火球铁(ADI)基本知识 总被引:1,自引:0,他引:1
刘光华 《中国铸造装备与技术》2007,(6):65-67
1什么叫等温淬火球铁(ADI)
采用等温淬火热处理工艺获得的针状铁素体和高碳奥氏体为主要基体组织的球铁称为等温淬火球铁。它的英文名称为Austempered Ductile Iron,缩写为ADI。 相似文献
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介绍ADI引锭杆铸造生产工艺特点及其铸态组织要求,分析主要合金元素的作用,运用正交试验法对等温淬火球铁(ADI)引锭杆的热处理工艺进行了优化试验,并对该引锭杆的淬透性进行了检测。试验结果表明,最大壁厚为140mm的ADI引锭杆需要进行必要的合金化,合金元素的加入量为:0.2%~0.3%Mo、0.4%~0.5%Ni、0.5%~0.8%Cu;ADI引锭杆的优化热处理工艺为:在900℃奥氏体化保温90min,再进行360℃等温淬火,等温“时间窗口”为90~120min;在该成分与热处理工艺条件下,引锭杆可以淬透,能够获得以针状铁素体+残余奥氏体为基体的组织,其力学性能达到QT900-8。 相似文献
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onthePoorMachinabilityADICrankshafts具有高强度、高延性、高疲劳性能和优良断裂韧性的等温淬火球铁(ADI)的开发,被誉为近30年来国际铸铁冶金学方面的重大成就之一。就我国单缸柴油机球铁曲轴生产而言,除为数不多的厂家采用正火加气体软氮化或轴颈中频淬火之类强化外,大多数均在推广整体等温淬火的单一强化工艺,我厂根据自身条件和国内外贝氏体球铁研究成果,在国内较早干S195柴油机曲轴上采用了以下贝氏体为基体的半硬级,在TY1100柴油机曲轴上以上贝氏体加奥氏体为主的韧性级等温淬火强化工艺[1]。经等混淬火的下贝氏体球铁… 相似文献
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分析了等温淬火球铁(ADI)等温转变过程及影响因素,介绍了奥一贝球铁等温淬火设备,包括推杆式、立式、箱式等温淬火连续生产线,并对国内外等温淬火生产线进行了对比。 相似文献
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增压柴油机等温淬火球铁曲轴的开发与应用 总被引:1,自引:2,他引:1
对使用等温淬火球铁制造增压柴油机曲轴的技术可行性和生产可行性,以及经济效益与市场进行了分析。介绍六缸增压柴油机等淬球铁曲轴的试制过程及结果。试制曲轴的抗拉强度为900~1070MPa,伸长率7%~9%;硬度31~34HRC,疲劳弯矩M-1=3100N-M,安全系数1.8。对等淬曲轴产业化也提出了建议。 相似文献
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用覆砂金属型、电炉熔炼、特种球化剂、复合多次孕育、铁液过滤和合金化等措施 ,生产高牌号QT80 0 2铸态球铁曲轴 ,取代锻钢曲轴 ;已在江西五十铃汽车上应用成功。 相似文献
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我国等温淬火球铁(ADI)生产应用及发展前景 总被引:6,自引:3,他引:6
概述了我国等温淬火球铁的生产应用情况,指出我国等淬球铁主要用于三个方面:1)普通抗磨零件,如磨球、衬板、锤头、锤片等;2)承载构件,如斜楔、销套、小型柴油机曲轴等;3)高性能、高精度要求的重要构件,如多缸柴油机曲轴和各类齿轮等。分析了我国等淬球铁扩大应用和工业化生产发展缓慢的主要原因是:1)对等淬球铁的优异性能宣传不够,没有相应的标准提供给设计者;2)大部分球墨铸铁生产厂不能稳定地提供符合等淬球铁要求的球铁铸件;3)缺乏专业的等淬球铁热处理厂和性能先进、稳定的等淬热处理装备。预测了我国等淬球铁的发展前景并对今后工作提出了建议。 相似文献
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The mass-production considerations in replacing forged and induction-hardened steel crankshafts with ADI are described for a four-cylinder 120 h.p. petrol engine and a single-cylinder diesel engine. Microstructure, mechanical property, solidification, casting system, heat treatment and machining problems are examined for castings made using the sandwich and inmould treatment methods. Analysis of the results shows that the steel crankshafts can be replaced without a change in design by ADI components with a 10% weight saving and 30% lower production costs. It was found also that successful production of a heavy-duty ADI component requires close control over all the manufacturing processes. 相似文献
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采用化学成分分析、慢速拉伸试验、扫描电镜及能谱分析等检测方法,对断面收缩率偏低的45钢曲轴进行了分析.结果表明,钢中氢含量偏高是导致曲轴断面收缩率不合格的原因.通过控制钢中的氢含量,保证了曲轴的力学性能,消除了曲轴在使用中发生氢致断裂的质量隐患. 相似文献