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丁辛醇生产工艺中的缩合反应使用氢氧化钠溶液作催化剂,两分子丁醛发生羟醛缩合反应,生成辛烯醛。为保持足够的氢氧化钠溶液浓度,需随反应补加碱液。最终在辛烯醛层析器中排出碱性的缩合废水。该废水具有强碱性(pH值为12~13)、高COD(70~80g/L)的特点。本文采用“酸化—萃取”方法处理缩合废水,处理过程中重点考察了缩合废水酸化程度(pH值)、萃取剂选择、萃取剂用量、萃取剂回用次数对COD去除率的影响。实验结果表明:酸化至pH值为3.5时,室温条件下以粗辛醇为萃取剂,粗辛醇∶缩合废水=2∶1(体积比),缩合废水萃取后所得水相COD去除率可达到91.35%。 相似文献
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萃取-Fenton氧化法预处理富马酸生产废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用萃取-Fenton氧化相结合的工艺来预处理富马酸生产废水,考察了萃取剂种类、油水体积比、萃取剂与稀释剂体积比、萃取反应pH值、温度等因素对萃取效果的影响,同时研究了Fenton氧化法对萃取后废水的进一步处理效果,结果表明:以磷酸三丁酯为络合萃取剂,异辛醇为稀释剂,最佳油水体积比为0.8,最佳稀释体积比为V(萃取剂)∶V(稀释剂)=3∶1,最佳pH值为废水初始pH值,一次萃取废水CODCr去除率为73%;对萃取后废水采用Fenton氧化法进一步处理,H2O2投加量为9/5 Qth(理论投加量),n(Fe2+)∶n(H2O2)=1∶4,反应最佳pH值为3,反应时间为1 h,处理后废水CODCr质量浓度降至1 000 mg/L,总的CODCr去除率达到96.5%。 相似文献
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丁辛醇在缩合生产过程中会产生大量气味重、化学需氧量(COD)高、碱性强、盐度高且可生化性差的工业废水,其中COD浓度高达80g/L。本文提出了一种处理丁辛醇缩合废水的新工艺,即“酸化-隔油”预处理-非均相臭氧催化氧化处理-碟管式反渗透(DTRO)膜组处理深度处理。本文在非均相臭氧催化氧化处理过程中重点研究了催化剂种类、pH和反应时间对处理效果的影响规律;在DTRO处理过程中探究了操作压力对产水水质的COD和TDS的影响。实验结果表明:丁辛醇缩合废水在pH≤3的条件下进行“酸化-隔油”预处理,之后将“酸化-隔油”后的废水pH调节至7,再进行非均相臭氧催化氧化120min,其中每100g废水中需添加4号商业催化剂20g,最后DTRO膜组在7MPa的操作压力下对氧化后的废水进行深度处理。经检验,膜组出水的COD去除率达到99.6%以上。 相似文献
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本研究采用803—1~#液体树脂为萃取剂,由中分式萃取塔组成双塔对流工艺,处理含酚高达20000mg/l的对叔丁酚缩合废水。经过这种“完全萃取”处理,出水含酚0.3mg/l,总去除率达到99.999%,达到排放标准。COD也由44000mg/l,降到183mg/l,总去除率99.56%。由于变净化为回收,处理一吨废水还可盈余廿余元。 相似文献
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《化工科技》2021,29(4)
甲基丙烯酸甲酯装置尾气鼓风机、精制分层器、蒸汽喷射泵等设备在正常运行过程中产生废水。以某生产甲基丙烯酸甲酯装置为例,该废水COD高达238 000 mg/L,无法直接进行生化处理,目前主要以天然气为燃料燃烧处理该部分废水,处理废水成本约为250元/t,成本高且不环保。采用先萃取再常压精馏新工艺处理废水,结果表明,以正己烷为萃取剂,萃取比m(正己烷)∶m(废水)=1∶5,萃取后的萃余相进行常压精馏实验,当进料量为3.5~4 mL/min、回流比为3∶1~4∶1,可以使处理后的废水COD20 000 mg/L,且氨氮、总氮、氰化物、总磷量均满足生化处理要求。工艺路线简单,实现清洁生产,解决了传统燃烧法处理甲基丙烯酸甲酯废水存在成本高、污染环境的问题。 相似文献
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微电解-铁碳内电解耦合预处理高浓度染料废水 总被引:1,自引:0,他引:1
以实际废水为研究对象,采用微电解-铁碳内电解联合工艺法处理高浓度、高色度和高含盐量高的染料废水,考察了固/液比、铁/碳比、电流密度等因素对色度和化学需氧量(COD)的去除率的影响。结果表明,当反应时间为30 h、固液比(体积比)为1∶20、铁碳比(体积比)为1∶1、电流密度为9.26 mA/cm2时,该组合工艺处理印染废水效果稳定,平均出水色度值为1000 倍,COD去除率达到56.5%。综合处理效果与经济两方面因素,电解-内电解耦合工艺是预处理高浓度燃料废水的有效方法之一。 相似文献
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折点加氯法处理深度处理低氨氮废水 总被引:1,自引:0,他引:1
文章针对公司污水处理站精馏塔塔釜含有的低氨氮废水,经实验研究确定,采用折点加氯法深度处理其原水氨氮浓度为100 mg/L以下处理费用较为合算;并探讨低浓度氨氮废水(氨氮含量小于100 mg/L)采用折点加氯法处理的最佳工艺:采用计量式连续加药的方式,控制pH=5.5~6.5; m(Cl2)∶m(NH-4+)=8.0∶1~8.2∶1之间,反应时间T=30 min.处理后氨氮小于10 mg/L,达到相关的排放标准. 相似文献
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用w=60%的磷酸三丁酯-二甲苯溶液为萃取剂,采用溶剂萃取法处理含铬废水。预先调节废水中ρ[Cr(Ⅵ)]约为100 mg/L,pH=1.0,V油相∶V水相为1∶1,t振荡为5min,θ为25℃,进行二次萃取处理,Cr(Ⅵ)的萃取率可达到99.76%以上。排放水中ρ[Cr(Ⅵ)]降至0.5mg/L以下,达到国家排放标准。而含Cr(Ⅵ)的油相用2.0moL/L NaOH溶液进行反萃取,即可得到再生,循环使用。 相似文献
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硝基苯在自然界中难以被生物降解,对生态和环境造成了严重的危害。采用萃取法处理硝基苯废水既可降低废水的危害,又可实现部分硝基苯回收。以环己烷和脂肪酸甲酯为萃取剂,考察了萃取时间、温度、pH值、相比[V(萃取剂)∶V(废水)]对硝基苯去除率的影响。结果表明:环己烷作为萃取剂时,硝基苯去除率要优于脂肪酸甲酯,在萃取时间20 min、温度35℃、相比1∶1、pH=6.4时,硝基苯去除率为97%。在此条件下进行三级错流萃取后,硝基苯浓度降至1.77 mg/L。同时,考察了环己烷的循环使用次数对萃取效率的影响。结果表明:环己烷循环使用30次后,萃取效率依然达到92.11%,说明环己烷再生后可以循环利用。 相似文献
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油品碱洗产生大量的含酚碱洗液,采用液膜技术对该碱洗液进行了处理研究,试验用碱洗液的含酚浓度为200-4000mg/L,在V乳液∶V废水为1∶20、乳液复用一次的条件下,处理后的废水酚浓度小于30mg/L。 相似文献
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废水(如含有植物油的油工厂废水)使用一种装有一个浮渣刮刀、隔音墙分离器和一个气.液混合器的设备被净化,从废水中分离固体(如油、纤维)。该工艺包括(1)当废水流过通道时的处理设备;(2)利用混合器生产含有空气的水流;(3)将流体引入分离器;(4)去除分离后的固体;(5)利用膜分离器生产高纯水(用作锅炉水或工艺水)。分离后的固体被固化,并作为有价值的材料被回收。 相似文献