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三鑫金铜矿原采用多级机站通风,随着生产中段下延及增多,存在矿井总风量不足、风机运行效率低、部分中段风流反风及通风困难等问题。通过对总需风量进行校核,有针对性地提出了3种通风系统优化方案,利用Ventsim三维动态仿真模拟软件解算和定量定性分析比较,选择了前期井下集中+后期多级机站接力的通风系统方案。按照优选方案组织改造实施后,经过通风测定,总风量、进回风风速都达到了设计要求,有效风量率达81. 33%,主扇运行效率达85%以上,处于高效率区运行,通风效果明显改善。 相似文献
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针对江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区井下通风系统混乱、漏风严重、排风不畅、风量不足等问题,充分结合矿山的实际情况对矿井通风系统进行了系统的研究改造。将分区回风与多级机站相结合,建立起了以回风侧为主的井下多(三)级机站通风系统模式,改善了井下作业环境。在井下主要机站风机的装机功率增加不多的情况下(31kW),经实地测定,通风系统的总风量从改造前的50 m3/s增加到了115 m3/s左右,有效风量率从38%增加到79%。该通风系统的建立为井下安全生产提供了可靠的保障。 相似文献
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为解决茶山矿南矿段自然通风系统通风能力不足、井下通风困难等现状,详细分析了通风系统存在的问题,通过现场实测数据论述了通风系统改造的必要性,并结合矿井的实际情况和生产计划的具体要求提出了针对性的改造方案。改造完成后,对通风系统的实际效果进行测定,结果表明:改造后的矿井通风系统已符合有关规程的规定,井下温度已全部降到28℃以下,矿井有效风量率达到90.98%,工作环境得到大大改善,保障了矿井的安全高效生产。 相似文献
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为改善凡口铅锌矿深井通风条件,对深部通风系统进行了风量、风阻的测定与需风量的计算,深部通风系统总进风量为330.38 m3/s,总回风量为345.95 m3/s;矿井深部总风阻为0.012 3 N·s2/m8。为解决其深部各中段及各工作面之间风量分配不合理、通风线路长且阻力大的问题,提出了4种优化方案并进行了三维仿真模拟。结果表明:深部通风系统的优化改造应选择“增加进、回风措施井+设置多级机站”的方案,既能够实现不同中段、采场风流的按需分配,也能够增加进入各个中段及分段采场的风量,适应未来生产需求。 相似文献
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矿井通风系统服务于矿山采掘生产,通风系统的独立、稳定运行在矿山安全生产中起着至关重要的作用。针对秦岭矿业公司杨砦峪分矿在矿井通风方面存在的残矿作业地点空间分散、相邻矿山贯通点多、回风系统不完善等技术难题,通过对区域环境及矿山的现场调研,采用Ventsim通风模拟软件建立矿井通风系统三维模型,以隔离相邻民采点实现矿井内部独立节能高效通风为出发点,研究提出了单翼对角式回风侧串并联机站通风系统优化方案。通过对主扇风机工况和主风路节点风速的分析评价认为,新的通风系统优化方案符合现阶段矿山的生产要求,具有很好的现场应用价值。 相似文献
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随着开采深度的增加,通风系统变得更加复杂,工作面位置距离地表主扇越来越远,地表主扇供风方式对深部通风的控制力微乎其微,因此有必要将风机安装在井下。风机安装在井下后,极易出现循环风流,要实现高效通风,必须控制循环风问题。复杂矿井循环风流本质是矿井存在漏风,通过分析循环风形成的本质,提出控制通风系统内部循环风流的评价指标,应用自主开发的软件VentNetLab分析得出有效的控制措施,并对极其复杂的通风网络进行实证研究,指导矿山进行整改。 相似文献
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庙岭金矿井下采空区规模庞大,大量的废弃巷道和未处理采空区,导致井下通风风流紊乱、漏风量大、通风效果差、主扇运转效率低。基于变权重与可变模糊集耦合模型对现有复杂采空区进行了稳定性风险评估,通过对安全风险较大的采空区进行充填治理、对风险一般的采空区和废弃巷道进行封闭,大大减少了漏风和串风现象。增设459 m平硐作进风通道,将原单翼对角式通风系统优化为双翼对角式通风系统,大大缩短了通风线路,改善了进风质量。基于Ventsim的矿井通风网络模拟与仿真,解算了容易时期和困难时期机械通风所需的风压。在充分利用现有风机和新增少量采掘工程的基础上,有效改善了风流质量,保障了通风效果,节约了系统改造投资成本。 相似文献
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分时段变频技术在矿山通风中的运用 总被引:1,自引:0,他引:1
对矿山井下通风工作特点进行了分析,同时根据有色矿山生产不均衡的实际情况,结合我国气象特点和有色矿山生产情况,建立矿山井下通风系统主扇分时段变频节能控制模型。该模型在充分满足井下矿山生产安全的前提下,提高了井下通风系统能源利用效率。 相似文献
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梅山铁矿通风系统15 台主通风机总装机容量为2 730 kW,全天满负荷运行实耗功率为1 940.76 kW,每年通风成本高达1 445.09万元,通风风量及能耗浪费严重。从矿井风量的“供需平衡”理论出发,根据电机学和流体力学理论中频率、转速和风量之间的关系式,精确计算出满足3个时段矿井需风量时各主通风机的实际运行频率,然后通过远程控制系统对各主通风机进行精确调频,按需通风。系统运行正常后实际风量能够满足3个时段所需风量的要求,各时段实耗功率分别为1 093.28 kW、1 385.06 kW和1 786.38 kW,15台主通风机每年可节省通风成本386.59万元,解决了主通风机满负荷运行造成的风量和能耗浪费等问题。 相似文献
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武山铜矿通过多年开采生产后,出现了“风流干扰严重,需风点多且分散,风机单级效率低,新鲜风流进入生产中段偏少”等问题.为解决此问题,提出了通风系统优化方案并借助Ventsim软件系统建立了武山铜矿通风仿真模型,分别模拟了通风容易时期和困难时期通风量.利用Ventsim系统发现问题,提出通风网络优化方案,解决工程存在的实际问题. 相似文献