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采用固定层间歇式造气炉制造半水煤气的氮肥厂,造气工段传统上使用蒸汽吸引,消耗蒸汽,产生噪声。我厂是年生产能力为2万吨合成氨的小氮肥厂,造气工段用一台D250型风机向三台(有时四台)ф2260型造气炉送空气,入炉风压2200毫米水柱左右。原来在停炉加炭、下灰和处理炉子时,开蒸汽吸引,所用蒸汽是锅炉送来经减压后压力为6公斤/厘米~2(表压)左右的过热蒸汽。开蒸汽吸引时,一进厂就听到刺耳的噪声,影响职工的身体健康。为节能降耗和保护环境,我厂利用造气风机风量较大、风压较高的条件,于1981年4月 相似文献
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合成氨生产过程中,造气工段的蒸汽消耗量最多,但造气工艺过程本身的热平衡决定了蒸汽消耗量与制气量之比的波动范围有限。半水煤气变换过程的蒸汽消耗量,由于变换气的汽气比和饱和热水塔对热能的回收效率在较大范围内波动,因而变换工段的吨氨耗汽量 相似文献
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为了提高φ2745煤气发生炉的制气效率,我厂于1980年在全厂工艺用蒸汽分级管理、按质供给的基础上,把原来造气车间废热锅炉的副产蒸汽降压使用,由内部循环的工艺流程改为由外管网(我厂热电车间)供给表压3公斤/厘米~2、温度230℃的过热蒸汽制气的生产流程。几年来的生产实践证明,这项技措取得了明显的经济效益。一、工艺流程 1.造气车间原蒸汽工艺流程: 造气废热锅炉产生的6公斤/厘米~2的饱和蒸汽降压后和夹套锅炉产出的0.8公斤/厘米~2的饱和蒸汽经汽水分离罐(缓冲罐)分离水份后进造气φ529×12总管。经仪表气膜阀调节入 相似文献
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我厂是一个中型合成氨厂,其脱硫采用常压ADA——钒酸盐法,变换为8公斤/厘米~2加压变换。在脱硫工序中,ADA-钒酸盐溶液的加热是用一个40米~2的管壳式换热器靠13公斤/厘米~2的蒸汽来完成的。溶液温度控制在40±5℃,冬天耗蒸汽约300公斤/吨氨,夏天耗蒸汽约100公斤/吨氨。1984年1月至1985年4月平均为172.3公斤/吨氨, 相似文献
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斯塔米卡邦公司最近研究出三次热利用(N=3操作)的节能新流程。在合成条件维持不变的情况下,气提塔的气提效率α=80%左右,低压循环返回甲铵的含水由30~35%下降到22%左右,蒸汽消耗由900公斤/吨尿素下降到780公斤/吨尿素。 相似文献
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造气系统蒸汽自给新技术温县化肥厂在我省首先采用造气吹风气集中燃烧,节能型热管锅炉体外取热新技术,实现了造气蒸汽自给。该装置每小时自产350℃过热蒸汽4.226吨,造气蒸汽分解率由46%提高到64%,余热利用率达70.76%,节能降耗效果明显,具有显著经济效益、社会效益和环境效益,是一个值得推广的成果。 相似文献
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小氮肥厂中以煤(焦)为原料,固定床间隙制气的造气工段,是消耗蒸汽量最大的地方,约占全厂蒸汽总用量的40%左右。为降低蒸汽消耗,改善工艺条件,泰兴化肥厂等采用了造气入炉流量自调系统,取得了初步成效。 相似文献
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<正>0前言河北石家庄金石化肥有限责任公司现运行14台Φ2650 mm和2台Φ3600 mm造气炉,日产合成氨700 t以上。有40 t/h和30 t/h吹风气回收系统(3.82 MPa,450℃)各1套。据计量统计吹风气回收系统日产蒸汽950~990 t,供汽轮机发电,造气系统日消耗0.3 MPa,200℃外来背压蒸汽1 000~1 050 t,基本实现蒸汽自给,而原来造气系统消耗消耗外来蒸汽1 200 t/d。 相似文献
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南京扬子石化公司炼油厂在气分装置上成功地投用了蒸汽热泵系统 ,为该厂进一步节能降耗、提高产品质量打下了基础。该厂气分装置原来一直使用成本较高的 12公斤中压蒸汽 (为其丙烷压缩机提供所需要的蒸汽 ) ,是炼油厂的用汽大户。由于该厂有多套生产装置 ,对蒸汽的需求量很大 ,因此经常出现蒸汽量波动较大、温度低等问题。为此 ,炼油厂根据气分装置的特点 ,制定了一整套科学、有效的技改措施 ,采用了将蒸汽热泵系统并入气分装置运行的方式 ,使低品位的蒸汽得到了有效的利用 ,同时对全公司蒸汽管网的供汽平衡起到了至关重要的作用。目前 ,该… 相似文献
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孙秀福 《化工自动化及仪表》1983,(3)
一、锅炉设备现状我厂水汽车间共有四台烧重油的锅炉(每台产蒸汽量10吨/时),提供42公斤/厘米~2的高压蒸汽和13公斤/厘米~2的低压蒸汽,每天耗油量达40吨以上。 相似文献
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石家庄双联化工有限责任公司生产规模逐步扩大,2010年的生产目标是实现纯碱产量突破40万t,针对此工作目标,造气车间造气工序的能力明显不足,为了与公司后工序的生产规模相配套,公司新上了4台(13#~16#)Ф2650造气炉及配套设施。改造后造气蒸汽耗量低、系统运行平稳、运行成本低、维修量少,实现了4台炉全烧煤球的设计目标,并为公司创造了较好的经济效益。 相似文献
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这是由省石化厅组织嘉兴等四个厂在兄弟厂的基础上联合设计的。设计依倨为混合煤气耗3550标米~3/吨氨,汽/气比0.864,产氨3.36吨/时,变换气消耗4365标米~3/吨氨,蒸汽消耗962千克/吨氨,系统阻力0.6×10~5帕,变换炉空速650时~(-1),变换率88%,选用 B_(107)催化 相似文献
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黎建雄 《化工自动化及仪表》1981,(3)
自力式蒸汽压力调节器经过四年多的使用,效果良好。它最适宜用造气减压,调节精度小于±0.15kg/cm~2,全开关时间小于4秒,每小时耗蒸汽600~1000升。整套设备分检测、发讯机构、隔热和安全装置、执行机构等三部分组成。 相似文献