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相似文献
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1.
刘均 《天然气工业》1989,9(3):86-88
遂8井于1977年11月14日开钻,1978年2月7日完钻,7"技术套管下至并深2093.85m。后用6"钻头钻至井深2284.35m,进入香二段19.85M发生气浸井喷,由于喷势猛烈,被迫原钻具留井完钻,钻具位置2261.86m,产层中部深度2280.00m,裸眼井段长达186.15m。1984年1月11日至2月14日对该井修井,在3~1/2"d钻杆中下入1~1/2"油管,深度2143.19m。于1979年8月11日完井测试,用30mm孔板,在套压为7.45MPa的回压下测试,产气量84.2万m~3/d,同时伴有凝析油产出,无水。该井于1978年2月23日投产,投产前套压23.04MPa,截止1988年8月30日,累计产气4447.3万m~3,油2420.2t,水229891m~3,采出程度51.71%,  相似文献   

2.
威47井位于威远气田震旦系顶部的高渗透带,是一口停喷多年的水淹井,7英寸套管腐蚀窜漏,10英寸套管头断裂,油管断落井底,井底堵死,气井等待报废。经过修井作业,酸化解堵,气举排水,又恢复了高产。概况威47井于1974年2月5日完钻,井深3160m,产层中部井深3080m,油管2(1/2)″×3078.37m。完井测试,套压18.91MPa,油压8.53MPa,产气量52万m~3/d。该井于1974年9月20日投入开发。投产初期,  相似文献   

3.
川东石炭系云安3井早期水淹复活措施探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
气井概况 云安3井位于重庆开县一心乡,是云安厂构造大坪垭高点的一口石炭系预探井.1991年10月7日开钻,1992年8月16日完钻,1992年9月5日完井,1996年7月15日投产,2001年2月14日因开采措施不当而水淹.该井产层中部井深3095.00m,酸后测试,在套压20.637MPa、油压5.8MPa、流压25.785MPa下,稳定1:20,产气59.96×104m3/d,产水43.2m3/d,实测地层压力31. 842MPa.目前,气井累计采气690.91×104m3(其中放空气量16.88×104m3),采出程度1.18%.  相似文献   

4.
气井投入开发后,要保证气井稳产,高产延长自喷期,提高采收率,一方面取决于气井本身所控制的地质条件,另一方面取决于气井的管理水平。镇1井生产动态特征镇1井于1981年10月8日钻至井深2626m完钻,产层P_1~3 2B,产层中部2387m,21/2"油管下至井深2376.87m,经两次酸化后测试,套压17.93MPa抽压18.03MPa,产气24.5万m~3/d,原始地层压力为23.OOMPa。于1983年10月12日投入生产,经试采及并间干扰试验分析,该井属独立的裂缝系统。从1983年10月12日投产至1988年3月累计产气0.75亿m~3,产水3.0万m~3,采出程度为70.10%。  相似文献   

5.
音17井基本地质情况音17井于1984年5月17日开钻,1985年1月7日完钻,完钻井深4228.20m,完钻层位P_1~34,先期裸眼完成,套管φ117.8×4178.04m,试泵39.2MPa,油管φ63.5×4174.76m,产气层位P_1~34,产气井段4l 78.04~4228.20m,产层中部井深4228.Om。该井进入P_1~34层51.7m,在4228.0~4228.2m发生井漏,累计漏失洗井液109.2m~3,其中比重为1.47~1.59泥浆88.2m~3(含大量重晶石粉),废水21.Om~3。1985年1月14日进行完井测试,φ7mm,P_e26.313MPa,P_t25.382MPa,P_上 25.235MPa,T_上 41°C,(?)34.144MPa,(?)18.65万m~3/d,不产地层水。由压力及气质资料证实该井产气层位与音5、6、7等井属同一水动力系统。修井加深作业前井生产简况  相似文献   

6.
包27井于1988年10月29日开钻,钻至3042.70m井漏,单泵失返,1989年4月8日钻至3155m下油管完钻。经测试在p_(ct)22.983MPa,p_(tf)17.067MPa,p_上11.267MPa,T_(上)31.0°C的条件下产气7.11×10~4m~3/d,产水48m~3/d。该井产气井段3040~3070m,产层中深3042.70m。于1990年12月8日投产,生产至1991年10月18日p_(ct)12.70MPa,p_(tf)7.70MPa,  相似文献   

7.
观音场气田12号井,钻井过程中曾多次发生井漏,井喷。最后钻至井深4559~4561.46m,进入二叠系阳新统茅口组第二层(P_1~3_(2c)层)时,又一次强烈井喷,造成井壁垮塌,使已钻开的阳新统下部地层全被封堵,处理无效,被迫完钻,至今井下仍有落鱼长622.17m,如图1所示。用2″临界速度流量计,5mm孔板测得日产气10.22万m~3,无水。测试中发现,当井口压力上升至22.5MPa(井底回压29.0MPa)时,套管环形空间漏气。根据气分析资料判断,主要产气层位为茅口组的第四层,(P_1~3_4)层),气层中部井深4158m。  相似文献   

8.
基本情况及特点镇1井位于潜伏断鼻构造阳顶长轴西段,钻井时在P_1~3_2B遇一逆断层,断点井深2363.5m.产层P_1~3_2~C,射孔井段2413~2361m,气层中部并深2387m,2~1/2油管下至2376.87m,完钻井深2427.75m.射孔后经常规酸化在P_1=22.91OMPa,P_2=22.329MPa,△P=0.581MPa条件下产天然气24.5万m~3/d.用一点法求得无阻流量为136万m~3/d. 1983年10月12日投产,以日产气7.80万m~2生产到1984年3月3日,P_e降到16.07MPa,P_1降到15.88MPa,关井15秒钟套压0.2MPa基本稳定,关  相似文献   

9.
威100井位于震旦系气藏二井区顶部,1980年5月10日完钻,完钻井深3045m,套管φ177.8×2959.03m,衬管φ127×2942.22~3041.39m,井底距离原始气水界面151.75m,产层钻开程度为36.6%。钻井过程中,Z_4~2:2959.03~2966m气侵,Z_4~1:3003~3009m井漏,3034.42~3035.82m放空1.4m,单泵有进无出,共漏失清水831.4m~3。完井测试:套压11.96MPa,油压14.21MPa,产气29.5×10~4m~3/d。 1980年6月24日,地层压力16.619MPa,开井  相似文献   

10.
1977年10月,相18井钻至阳一层下面一套白云岩新地层后获高产气流,测试日产气76.38万m~3,经分析确定产层为中石炭统。这一重大发现,不仅为该气田的勘探开发打开了局面,还为整个川东地区石炭系气藏的勘探开发拉开了序幕。相18井位于构造轴部主高点以北,完钻井深2333m,气层中部井深2310m,气层厚度9m,为φ127mm尾管射孔完成,油管φ63.5mm×2309.29m,原始地层压力P_1为28.576MPa,二项式无阻流量Q_(AOF)为391.9万m~3/d。该井于1977年11月14日投产,初期套压24.48MPa,油压22.58MPa,日产气34.5万m~3。至1993年1月,套压2.67MPa,油压2.16MPa,日产气6.9万m~3,累计产气达12.586亿m~3,是一口典型的  相似文献   

11.
2011年8月1日13时30分,中国第一口页岩气水平井威201-H1井投入试生产,生产油压1.0 MPa,套压4.65 MPa,日产气量约1×104 m3。威201—H1井地处威远县新场镇西沟村九组。该井于2011年1月10日开钻,2月13日完钻,经过大型加  相似文献   

12.
正2017年3月9日,中国石化西南石油工程公司四川钻井分公司50103XN井队施工的江沙203-3HF井,在经大型加砂压裂、3天的排液后,在油压17 MPa、套压12.4 MPa的情况下,获测试天然气19.16×10~4 m~3/d。江沙203-3HF井是中国石化西南油气分公司在四川盆地川西坳陷中江回龙构造上的1口评价水平井,位于四川省德阳市中江县通济镇。该井于2017年1月17日完钻,完钻井深为2 955.35 m,完钻层位为侏罗系沙溪庙组二段。  相似文献   

13.
20 0 3年 8月中旬 ,西南油气田分公司采气工程研究院在重庆气矿、四川石油管理局井下作业处等单位协作下 ,在张 13井进行全国首例连续油管悬挂作业成功。张 13井位于张家场构造北轴 ,1985年 3月 10日开钻 ,1985年 11月 19日完钻 ,产层井段为 4 5 79 5~ 4 6 13 4m。由于该井处于开采后期 ,地层压力低 (井底流压仅为 3 0MPa) ,地层出水 ,加上井较深 (4 5 89m) ,气产量较低 , 6 2油管对带水利 ,生产管柱中的滑脱损失大 ,井筒积液 ,对生产带来不利影响 ,生产管柱不合理是该井开采生产中的主要矛盾 ,为恢复该井的正常生产 ,决定在管柱内下入连…  相似文献   

14.
青科1 井是玉门油田酒西盆地青西凹陷青西I号构造上1 口科学探索井, 设计井型为直井, 设计井深5 30 0m, 完钻井深4 525 m, 开钻日期2 000 年3月28日, 完钻日期2 000 年8 月25 日, 最后因故提前完钻。  相似文献   

15.
威81井位于威远气田震旦系西高点南翼,是一口自完钻后未生产就水淹的气井,后作临时观察井。该井于1982年10月4日完钻,完钻井深3240m,φ177.8套管下至井深3171.6m,φ63.5油管下井深3215.69m。产层中深3177.0m。完钻后未酸化,在进行气举抽汲排液时,氯根由372↗1562.4ppm,判断为地层出水。 1983年11月20日进行放喷,放喷前P-c14.99MPa,P_t14.90MPa,5小时后P_1↘10.78MPa,(?),无水,后关井。使观察井变产气井的可能性分析该井完钻后.因试油不彻底未能求出气水定量资料,关井后套油压基本平衡(P-c:14.99MPa,P_t:14.9MPa),1983年放喷时(?)达2.0万m~3/d,1985  相似文献   

16.
20 0 1年 4月 30日 ,塔里木油田柯深 10 1井在下第三系 6 35 4~ 6 36 3m和 6 380~ 6 389m井段进行完井试油 ,用5 .5 6 mm油嘴求产 ,井口油压 43.5 MPa,折日产油 96 .7m3,日产气 13.3万 m3。目前正在继续求产 ,下一步将采取大型酸化措施。柯深 10 1井位于塔里木盆地西南坳陷的叶城凹陷柯克亚背斜南部 ,是中石油的一口重点探井。该井 1999年 10月开钻 ,于 2 0 0 0年年底完钻 ,2 0 0 1年 2月转入试油。由于柯深 10 1井目的层地层压力超过 130 MPa,温度达到 15 0℃ ,试油难度相当大。中石油对这口井高度重视 ,塔里木油田公司成立了强有力的…  相似文献   

17.
张5井出水后的生产管理及措施   总被引:2,自引:1,他引:1  
张家场气田5号井因异层水窜入井筒,气产量逐日下降,且有气井、气藏被水淹的危险。由于生产管理得当,并及时采取了一系列技术措施,使气井恢复了正常生产。气井概况张5井位于川东张家场构造高点西北翼。1980年4月25日完钻,井深4482.5m,完钻层位为志留系,产层为石炭系,产层中部井深为4424.0m。原始地层压力52.713MPa,测试产量44.88万m~3/d。该井是张家场气田石炭系气藏的主力气井,1983年8月12日投产,平均日产气14万m~3。1984年11月5日进行中型压裂酸化,酸化后测试产量为46.8万m~3/  相似文献   

18.
针对侧钻短半径水平井油管柱的弯曲变形 ,设计了 4点弯曲加载试验 ,测试了 2种规格油管在不同内压和弯曲度组合条件下油管接箍的密封及其强度特性。试验结果表明 ,油管管体弯曲度 α在 4 (°) / m以内、2 5MPa的压力下 ,接箍均未发生泄漏。对于弯曲油管接头 ,首先发生管体材料的塑性屈服 ,然后才出现接头密封泄漏。因此 ,只要保持管体在最小屈服应力以内工作 ,在 2 5MPa内压条件下 ,可以保证接箍密封在短半径井眼内可靠有效。  相似文献   

19.
正2016年3月10日,华北油气分公司采油三厂管辖的富县区块首口盒1气藏开发评价井FP 1 H井顺利试采,并灌装至CNG槽车外运销售,目前,该井生产油压为17,5 MPa,套压为18,5 MPa,无阻流量达到5.1×10~4m~3/d。FP 1 H井是华北油气分公司部署在鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部的第一口天然气开发评价井,于2015年8月26日开钻,2015年12月1日完钻,完钻井深3892 m,盒1气层水平段1000 m,钻遇有全烃显示  相似文献   

20.
我矿采用移动式 JG A/4型车装压缩机,1988年3月首次在镇4井进行单井循环气举,获得圆满成功。镇4井基本情况该井位于龙市镇气田阳顶构造长轴东端。完钻井深2460m,裸跟完并。主产气层 P_1~3_2C,井段2446~2456m,产层中深2449m。用2英寸临界速度流量计,φ10mm 孔板测试,套压15.39MPa,  相似文献   

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