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以煤焦为原料的合成氨生产装置中,大多数厂家已经由原来的加压A.D.A脱硫改为效率较高、经济性较好的栲胶脱硫。栲胶脱硫液中主要含有栲胶、碳酸氢钠、碳酸钠、钒酸钾、悬浮硫、硫氢化钠、硫代硫酸钠等,栲胶脱硫的反应机理是利用碱性溶液吸收半水煤气中的H2S,然后借助栲胶和钒做为载体和膣化剂将吸收的H2S转化为单质硫。其中总碱的含量高低是栲胶脱硫液实现高效脱硫的重要指标,而悬浮硫的含量则影响栲胶溶液的脱硫能力,它将为溢硫操作提供依据。 相似文献
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脱硫溶液的主要组分以纯碱为多,脱硫液由纯碱、氨水及催化剂栲胶、偏钒酸钠(Na VO3)、888等人工配制而成,溶液中的副产物主要有Na HCO3、Na2S2O3、Na2SO4及Na CNS,副产物含量多少受制于生产装置和生产运行条件。溶液的各组分含量决定脱硫效率高低,同时反映出脱硫装置在生产运行中存在的问题,本文从脱硫溶液的技术管理角度分析了脱硫液成分、理化性质对脱硫效果的影响。 相似文献
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我公司常压脱硫系统采用栲胶脱硫,合成氨系统和甲醇系统共用l台贫液槽,脱硫溶液采用喷射再生技术。常压脱硫系统自投运以来运行一直较稳定,脱硫效率高,硫回收率、化工原材料消耗均保持在国内同类型企业较好水平。但是近两年来随着企业生产规模的扩大,氨系统生产能力由60kt/a增至120kt/a,甲醇系统生产能力由30kt/a增至60kt/a,且又增添了1套30kt/a甲胺DMF装置,脱硫系统已远远不能满足生产的需要,经常出现硫泡沫发虚、冒槽等现象,硫回收困难,化工原材料消耗较大,设备腐蚀严重,漏点较多,严重威胁着后系统的正常稳定运行,给公司造成了较大的经济损失。针对这一状况,对脱硫系统进行了改造。 相似文献
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1 脱硫液制备槽存在的问题在化工和化肥生产中 ,对半水煤气、变换气、天然气、焦炉气等气相湿法脱硫中 ,一般常用纯碱(氨水 )、栲胶、五氧化二钒法。脱硫液的配制 ,考虑到栲胶的活化温度及系统中脱硫液的温度 ,常用的脱硫液制备槽见图 1。该槽存在如下问题 :图 1 脱硫液制备槽1—爬梯 ;2—人孔 (加料孔 ) ;3—搅拌装置 ;4—蒸汽蛇管 ;5—泵 ;a—蒸汽入口 ;b—人孔 (加料孔 ) ;c—软水入口 ;d—分离液入口 ;e—蒸汽出口 ;f—脱硫液出口 ( 1 )物料加入困难 ,加料口离地面较高 ,需由操作人员经爬梯将物料运至上封头 ,由加料口加入 ,增加… 相似文献
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栲胶法脱硫自投入工业应用以来,已在中小氮肥厂、炼焦、城市煤气、环保等行业中得到了广泛应用,取得了良好的技术经济效益。多年来的实践证实,与其它湿法脱硫相比,栲胶脱硫具有硫容高、副反应少、传质速率快、脱硫效率高且稳定、原料消耗低、腐蚀轻、硫磺回收率高等优点,在管理、脱硫液组分含量、溶液循环量及设备满足工艺要求的情况下,栲胶脱硫不易堵塞设备、管道。 相似文献
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0前言山西兰花科创股份有限公司化肥分公司现有12kt/a和10kt/a合成氨装置各1套。脱硫工段有4套脱硫装置(新、旧半脱和新、旧变脱装置),现用脱硫催化剂有RTS,NDC和栲胶。若只加RTS,脱硫效率差;若只加NDC,虽能保证脱硫效率,但硫泡沫形成不好,甚至无泡沫,还容易对设 相似文献
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0 前言
河北沧州大化TDI有限责任公司(以下简称TDI公司)粗脱硫装置原采用栲胶脱硫法,自原始开车以来,粗脱硫装置一直处于不稳定运行状态。特别是系统扩建后,由于处理气量增加,致使栲胶液中悬浮硫增高;硫沉积量大,使分布器及塔内填料堵塞,脱硫塔压差增加,影响后系统煤气压缩机的负荷, 相似文献
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沧州大化TDI有限公司粗脱硫装置起初采用的是栲胶脱硫法,自原始开车以来.粗脱硫装置一直处于不稳定运行状态,特别是系统扩建后,由于处理气量增大,致使栲胶液中悬浮硫增高,硫沉积量大,使分布器及塔内填料堵塞,脱硫塔压差增加,影响到后系统煤压机的负荷,增加了精脱硫装置的负荷,甚至使硫含量突破工艺指标,从而使变换催化剂、PSA吸... 相似文献
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如何及时测定栲胶脱硫液中悬浮硫的含量是了解及提高脱硫效率的关键。传统的分析方法都需要很长时间,从而影响其及时性,往往会给生产造成危害。通过大量的实验和运用数理统计方法,得到一个快速测定栲胶液中悬浮硫含量的经验公式,站了重量法和磺量法耗时长的缺陷。经实际运用,证实该经验公式能满足生产要求。 相似文献
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硫回收装置试运行小结 总被引:3,自引:0,他引:3
1 概 况Clinsulf硫回收装置是我公司“18·30”工程中最大的一个环保装置,项目总投资1800多万元,于1999年上半年建成,2002年3月投运。合成气脱硫装置(NHD脱硫工艺)中产生的含H2S酸性气体约10000~13000m3/h,其中,CO2的含量为90%~92%,H2S的含量随煤种的变化而变化,一般为0.5%~3.0%(设计值为1.5%~3.0%),其余为CO、H2、COS、N2等。这部分气体若直接排放到大气,不符合国家的环保要求,因此,必须采取适当的措施,将其中的H2S除去后排放。在初步设计过程中,我们选用低压栲胶脱硫技术,但由于气体中的CO2含量超过90%,用低压栲胶脱硫工艺… 相似文献
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阐述了湿法栲胶脱硫工艺在预脱硫工序中的工艺原理、过程及生产运行中工艺指标的合理控制方法。通过优化工艺,保证了硫化氢的脱除效率和溶液的再生,满足了生产要求。总结湿法栲胶脱硫在生产运行中出现的问题,就部分主要问题的解决方法进行了讨论。 相似文献
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