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<正> 铸铝转子是电机的重要部件之一。它的压铸质量不仅直接影响转子电阻损耗,而且压铸转子废品率也影响着电机成本。 为了提高铸铝转子的质量,降低转子压铸废品率,从1983年以来我们对转子压铸模进行了两次改进,使转子质量有了明显提高,同时转子压铸废品率也明显下降。 1983年以前,我厂的转子压铸模结构形式是由平衡柱作内浇口进行压铸的。如图1 相似文献
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铸态球墨铸铁生产中的几大要素 总被引:1,自引:0,他引:1
风电作为新兴产业以其特有的优势迅猛发展,其核心部件中的铸件市场前景广阔.由于风电设备特殊的使用条件要求,使众多生产厂家的废品率居高不下,还有多数厂家只好采用低温石墨化退火工艺来满足性能和组织的要求,使铸造生产成本增加. 相似文献
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介绍了HT300直列气缸体立浇的工艺过程。采用适流浇注系统,通过控制内浇口入口速度和横浇道流速,计算浇道截面积,再结合铸造仿真计算结果对浇注系统进行模拟工艺设计可行性等措施提高产品工艺质量。经过批量生产验证,铸件废品率控制在4.02%,满足产品废品率低于5%的要求。 相似文献
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在立式中频感应淬火设备中对TY320单双边支重轮进行淬火处理改进工艺研究。结果表明,采用多次同时均匀加热然后冷却的方式,大大提高了TY320支重轮的硬度和淬硬层深度,提高生产率50%,降低了废品率和劳动强度。 相似文献
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原热侧冒口热节放冷铁工艺设计的耐低温风电球铁轴承座,探伤检查废品率在20%以上,应用均衡凝固技术重新设计工艺,冒口离开热节,冒口颈处加冷铁,改中注为顶注,轴承座的探伤废品率降低到1.0%2.0%之间。 相似文献
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运用均衡凝固理论,调整浇冒口系统,合理设置排气针,并通过加放过滤网等措施,降低了由缩孔、缩凹、气孔、夹渣等铸造缺陷造成的废品率.与原工艺相比,综合废品率由原来的15%降低为3%.同时,由于压边冒口从2个增加到4个,其工艺出品率由原来的87.5%降低为78.6%. 相似文献
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变速器上盖消失模铸件的缺陷分析及控制 总被引:1,自引:0,他引:1
上盖是变速器的关键部件之一,壁厚为7~8 mm,属薄壁、平板类铸件,如图1所示.我公司在采用消失模铸造工艺生产此类上盖初期,夹渣、铁包砂、冷隔和变形是致废的主要原因,综合废品率高达50%以上.通过分析和一系列工艺试验,使废品率降低到19%以下. 相似文献
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针对铸件易出现冲砂、砂眼、气孔和冷隔等缺陷,导致废品率高的问题,对原有的生产工艺进行了改进,包括浇注系统和冷铁位置、工艺装备及严守操作规程等。改进后的工艺方案,减少了冲砂、砂眼、气孔和冷隔等缺陷,保证了产品的质量,废品率降低到4%以下。 相似文献
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树脂砂组芯成型,底注立浇的灰铸铁缸体工艺,砂眼缺陷通常排名在前3位之中,废品率1%~2%。为降低和减少砂眼缺陷,原材料方面,应控制原砂和再生砂微粉含量≤0.4%、水分≤0.2%、灼减量≤0.2%等。铸造工艺设计方面,须制定各型芯合适的常温强度,σb(min)不宜低于0.6 MPa;浇注系统设计应有撇渣效果。通过以上措施,废品率可控制到0.2%。 相似文献
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中国是刹车盘生产大国,同时也是出口大国,主要出口美国、加拿大、澳州、韩国、日本、欧洲等国家和地区,执行美国G3000标准,质量要求及检验标准十分严格,表面不允许有任何像针孔般大小的缺陷.在这种标准下,对我国现有的铸造工艺和装备水平来讲,要想将废品率控制在10%以下非常困难,一般的企业废品率都在15%左右,更有些企业达到了20%以上的废品率.有近一半以上的废品是在加工时出现的,甚至是磨花时出现的,这时出现的缺陷用传统修复工艺无法解决,只能报废重熔. 相似文献